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QCC案例 智慧光圈
主机测试节拍改进 智慧光圈 主机测试节拍改进 公司简介 富沃德座落于临安经济开发区的浙江省高新技术企业,西子联合控股集团旗下重要的高科技研发制造基地。全公司500余名员工本着“追求卓越、精益求精”的质量方针,为 成为行业领军人而努力。 电梯曳引机——叠式制动 电梯曳引机——轴刹制动 油田电机 门电机 风力发电机 我们公司:永磁电机专家——浙江西子富沃德 我们的产品 圈员:张明兴 2号静音房检验员;充满干劲的小伙子. 圈员:吕宗勇 检验组长,有很多金点子、好主意,是我们的智多星 辅导员:董春友 计量与质量策划科经理,曾任公司ACE先锋,有丰富的质量、IE知识和项目实战经验. 圈长:李丹 质量工程师,有一双发现问题的眼睛,和有策划,组织执行的能力 圈员:陈军杰: 检验组长,勤奋、踏实、熟悉现场、有执行力. 我们聚集智慧之光,发现问题、攻克难关 圈和圈的成员 圈员:刘晓波 质量检验科主管,具有较强的执行力和洞察力. 圈员:刘高胜 质量中心副部长,有着多年的质量管理经验,且具有独特的 分析问题方法. 圈员:苏建国 生产质量负责人,从一线员工做起,对现场各操作工艺熟悉. 选定主题 静音房停满待测主机 生产线改进后节拍加快 主机检测时间长,成为瓶颈 影响正常生产。产线抱怨不断。 改进主机测试节拍 行动计划 现状调查 长2.8分 单台主机测试时间10.3分钟,比整条产线生产单台主机节拍7.5分长2.8分,平均每天按60台计算,将影响生产工时为168分,每天将有约22台主机处于加班状态下生产. (一)检测时间过长--等待的浪费 (一)生产抱怨 目标7.5分 目标设定 (二)客户(生产)满意 目标设定 (一)检测时间目标设定 每台检测时间≤7.5分 每月投诉次数为0 10 6 8 0 0 2 4 6 8 10 12 12月 1月 2月 目标 生产抱怨 要因分析-当前流程及节拍分析 找出节拍较长,有改进机会的工序 要因分析——影响因素(脑力激荡) 节拍太长 主机不合格,影响节拍 小组成员一边观看检测录像,一边就造成节拍长的原因展开讨论 人 设备 料 法 环 人员少 不熟练 需多次跨过生产线 等待时间长 工具放置不合理 态度消极 各种记录、报告繁琐、复杂 测试方法繁琐 测试项目多 寻找塞尺片浪费时间 拆接线方法不合理 寻找塞尺片浪费时间 手动螺丝刀拆接线 主机推进静音房方向未规定 要因分析—问题调查与要因确定(1) 否 工具都摆放在伸手可及的地方,不占用时间 工具放置位置不合理 环 否 主机不合格下线处理,不影响单台节拍 主机不合格 料 手动螺丝刀拆接线 寻找塞尺片浪费时间 否 测试一台主机虽然要拆接6根线,但只要拧3牙,与电动螺丝刀的差异不明显 是 在拆、接线,测制动器间隙、判定端子接线正确、测噪音等时共需4次跨越生产线 多次跨越生产线 机 是 一把塞尺有十几片,而主机检测只用到其中2片 否 所有操作均可独立完成,且多数不能同时进行 人员少 人 否 各静音房检验员均为持有上岗证的熟练员工 不熟练 否 各检验员单独负责一条产线,职责明确,激励制度完善 态度消极 是否要因 调查分析 原因 是 主机推进静音房方向没有规定,导致接线位置不统一,增加检验员查看及步行的时间 主机推进静音房方向未规定 法 是 很多项目生产、过程巡检、主机测试、出厂检验进行重复核对 核对项目多 拆接线方法不合理 否 检测项目依照国标和企标确定,不能删减 测试项目多 是 目前方式为拆线后进行不带电项目测试,结束后再接下一台,需要重新整理,浪费时间 是 检验报告中每页都有主机规格、编号、生产日期等内容,主机流程卡中主机检测的项目不集中,且顺序与实际检测不一致 检验记录、报告繁琐、复杂 是 主机定位、观察主机运行情况的时间共有2分多钟 等待时间长 是 主机噪音、制动器噪音均测试五个方向,并需要测背景噪音修正 测试方法繁琐 是否要因 调查分析 原因 要因分析—问题调查与要因确定(2) 改善对策与实施情况 多次跨越生产线 项目 3-30 吕宗勇 改变主机进入静音房的方向(需要做保护套来放置制动器碰撞) 1 完成情况 计划时间 责任人 对策 序号 变频器 变频器 改变主机方向 我跳过来 我又跳过去 在一边就可以搞定啦! 改变主机方向 VSM 现状图 未来图 改善对策与实施情况 2 序号 3.20 数据分析、方法确定:李丹 3.8 数据收集:陈军杰、张明兴 对于原测试五个主机、制动器噪音,通过试验数据收集、分析,确定一个噪音最大的方向做为测试方向,并确定修正方法 测试方法繁琐 完成情况 计划时间 责任人 对策 项目 实验方法:取一组主机(14台)分别测量主机在空载运行时前、后、左、 右、上五个方向1m处的噪音,记录测量值。 分析:各方位噪音情况分析如下 0.5
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