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丙烯精馏塔的优化操作.pdfVIP

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丙烯精馏塔的优化操作

维普资讯 渡恭 乙烯E工m业YlEN2E007IN,D19US(2T)RY9—13 丙烯精馏塔的优化操作 张振华,赵俊峰,张明建 (中国石油独山子石化分公司乙烯厂,新疆,833600) 摘 要:中国石油独山子石化分公司乙烯厂乙烯装置经过扩建后,丙烯精馏塔的负荷增加 了约50%, 在更换塔盘后,产品质量仍然不稳定。该厂以流程模拟软件的计算结果为指导,通过合理优化操作参数, 在一定程度上提高了丙烯产品质量并使之稳定。 关键词:精馏塔 ;丙烯;模拟 1 丙烯精馏塔流程简介 提高到 16.3t/h。为满足新的生产要求,在假定进 中国石油独山子石化分公司乙烯厂 (以下简 料组分不变的情况下,工艺包提供商重新进行了 称独山子乙烯)乙烯装置丙烯精馏系统由1号丙 新的工艺计算,与原有的设计参数对比: 烯精馏塔 (10一C一407)和 2号丙烯精馏塔 (1)丙烯精馏塔进料量增加了46.8%; (10一C一408)组成。10一C一407设置95块塔盘, (2)丙烯精馏塔的操作压力没有变化; 10一C一408设置有 115块塔盘。来 自MAPD转化 (3)10一C一408回流量增加了71.1%; 器出口分离罐的液相混合碳三进入 10一C一407 (4)丙烯产品采出量增加了39.7%; 的第 1块塔盘,10一C一407设有塔釜再沸器和中 (5)10一C一407回流量增加了90.1%; 间再沸器,中间再沸器的进料 由第 51块塔盘引 (6)丙烷排放量增加了42.1%。 出,返回第 52块塔盘;在 10一C一408顶部设有巴 由于两塔的回流量大幅增加,原有的筛板塔 氏精馏段以脱除过轻的杂质,轻组分杂质被排往 盘通量不足,工艺包提供商建议在不改变塔体的 裂解气压缩机 3段出口,产品丙烯 自第 10块塔盘 前提下,仅对塔盘进行改造。为此,选用国产 DJ一 采出。丙烯精馏系统的工艺流程见图1。 3型高效塔盘一对一替换了原有的普通筛板塔盘。 3 改造后存在 的问题 改造后的开工情况表明,丙烯精馏塔的改造 分 并不成功,主要表现为以下几点: (1)10一C一408和 10一C一407的回流量无法 同时满足设计值,当10一C一408回流量达到设计 值时,如果提高 10一C一407的回流量,则存在10一 C一408塔釜始终满液位的现象,这表明在 10一 C一407塔顶部发生了严重的液泛,此时精馏塔效 果大幅度降低,丙烯产品中的丙烷含量快速上升。 图1 丙烯精馏塔工艺流程 为了维持一定 的产 品质量,10一C一407的 2 丙烯精馏塔的改造 收稿 日期;2006—02—22;修改稿收到

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