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小炉子改大热场在单晶生产中的实际应用
随着太阳能光伏行业的迅猛发展,太阳能电池片的生产厂商为了提高组件的输出功率和降低生产成本,对所生产的电池片规格开始有了新的要求,正逐步从原来以生产125×125为主的电池片向以156×156为主的规格方向发展。
为了适应这一变化,作为为电池片厂家提供硅片的单晶硅生产企业也必然会把原来以拉6寸单晶为主逐步向以拉6.5寸和8寸单晶棒为主的方向发展。
这是一个不可逆的生产方向,作为一个为电池片厂商提供晶锭和硅片的生产企业来说,也必然会朝着这个方向作出调整和发展。
改热场的目的
目前在从事太阳能单晶硅生产的企业中,在前几年购置的单晶炉大部分都是以80炉和85炉为主。这些炉子基本上都是以18寸和20寸的热场系统为主,投料量基本上在60和80公斤左右。
用这些炉子的热场来生产6.5寸和8寸单晶,其生产成本就显得不太理想,也不具备竞争优势,这不但制约了产能的发挥,也大大影响了成品率。
因此,怎么样在不更新设备的前提下,通过何种技术改造来使这些为数众多的单晶炉也能够增加投料量,就成为了各家单晶硅生产企业所关心的问题。
答案是肯定的:通过把这些数量众多的80炉和85炉从原来的18和20寸热场,改造成可以相应提高投料量的20寸、22寸热场,以达到增加产能和提高成品率的目的。见表一、表二
表一
项目 原热场 改进热场 同比± 热场 18寸 20寸 ? 投料(Kg) 60 80 33% 成品率(%) 75 81 8% 产量(Kg) 45 65 44% 月开炉(炉) 15 13 -13% 总产量(Kg) 675 845 25% ?
表二
项目 原热场 改进热场 同比± 热场 20寸 22寸 ? 投料(Kg) 80 120 50% 成品率(%) 81 87 7.4% 产量(Kg) 65 105 61.5% 月开炉(炉) 13 11 -15.3% 总产量(Kg) 845 1155 36.6% ? ? ? ? 从以上二表中可以看到经过技术改造后,虽然减少了开炉的数量,但是,由于增加了单炉的投料量,其产量和成品率可以得到很大的提升。这就可以在不更换设备的基础上,非常有效地增加企业的经济效益。
改进方法 1?? 不改变单晶炉原有的机械结构。
对单晶炉原有的规格、尺寸和机械结构都不做任何改变。
2 不改变单晶炉原有的电源配置。
对单晶炉原有的变压器和配置都不做任何改变。
3 不改变单晶炉原有的控制系统。
4 重新设计热场系统,以达到新热场规格升级的目的。
5 采用不同材料来组合成整个热场系统。
a CC复合材料:
将原来的石墨保温罩改用CC复合材料,这样既减少了重量,又可以缩小直径以满足升级热场规格的目的。
b 固化保温毡:
采用固化毡来代替原先的石墨软毡,以解决因炉筒直径限止对升级热场带来的困难。
c 石墨材料:
加热器、托杆、坩埚等部分依然还是采用石墨材料。
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改进结果
在实际应用中,那些原来只能投入60kg和80kg原料的80炉和85炉,经过全新的设计后,热场系统从原来的18寸和20寸分别提升至20寸和22寸。
这样,投料也分别从原来的60和80kg提高至80和120kg左右。
经过全新设计后的热场效果,在实际的单晶生产中都得到了有效的验证。
对提高企业的经济效益起到了很大的作用。
其具体优势主要体现在以下几个方面:
1??????? 节省资金:
在没有更新设备的前提下达到了增加产能的目的。
2??????? 提高了产成品率:
采用升级后的热场来进行单晶硅的生产,产量和成品率方面在原有的基础上都有了大幅的提高。
3??????? 提高了单晶棒的品质:
用全新设计的热场拉出的晶棒,其质量更为可靠。尤其在加工电池片过程中,为避免产生低效片起到了非常有效的作用。
4??????? 能降低能耗:
由于新热场根据不同部位的要求,已经在不同部件采用了不同材料的有效组合搭配。
因此,虽然增加了投料量,但拉晶的功率却并未由此增加。甚至要比原先老热场的拉晶功率还要低。见图一、图二
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????? 图一 95炉20寸热场?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 图二? 95炉22寸热场
95炉。同样是拉6.5寸的单晶棒状况下,结果却是完全不同的。
左边图中(不是本人设计的热场)是采用20寸的热场,投料在95公斤,在等径长度拉到1600多的时候,功率在63千瓦左右。
右边图中(是由本人设计的热场)是采用22寸的热场,投料在130公斤
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