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QC【成果材料】
用铝电解槽共析法
生产低钛铝中间合金
发表人:周连弟
前 言
随着铝行业的飞速发展,铸造A356铝合金、6063棒材产品的规模、产量不断扩大,使系列铸造铝合金钛剂用量增大。为不断地优化铸造铝合金的生产工艺,探讨与应用更好的钛添加方法,提高铸造铝合金、6063棒材性能,同时进一步节约钛剂,达到降本增效的目的。通过试验验证,向电解槽内添加钛白粉共析法生产铝钛合金原铝,并进行A356铸造铝合金生产是可行的。此工艺与熔配法相比具有流程短、成本低、质量好的优点,在经济上是十分合理的,可在工业生产上推广应用。
电解四公司先后陆续选取共8台200KA预焙阳极电解槽,采用电解槽共析法生产低钛铝合金,并进行了A356系列铸造铝合金的生产试验。经过近8个月是试验,取得了阶段性成果。
本次试验,我公司结合QC小组活动方式进行,确定了课题类型为”创新型”,并选取了“用铝电解槽共析法生产低钛铝中间合金,”作为我们本次活动的课题。
具体活动成果材料如下。
一、小组简介: 表1
顺号 姓名 职务 文化程度 小组职务 接受TQC教育 1 焦木杰 经理 本科 组长 80 2 闫存定 科长 本科 副组长 70 3 王进国 主任工程师 本科 组员 40 4 付文元 责任工程师 大专 组员 40 5 周连弟 助理工程师 大专 组员 40 6 王进才 助理工程师 大专 组员 40 小组名称 电解生产管理QC小组 组建登记 成立时间 2004年5月 小组类型 创新型 小组成员 人数 6人 组长 焦木杰 技术等级 工程师3人、助工3人 QC活动 QC教育 60小时/年 深化教育 3人次 活动时间 2005年3-10月 小组活动 4次/月 小组活动对象 四公司加钛槽:675#、676#、677#、678#、773#、774#、775#、776# QC小组成员自然情况 表2
二、选题理由
三、掌握现状,明确难点,找出突破口:
四、设定目标:
节约钛剂25吨,
创经济效益:
300万元。
五、提出对策并确定最佳对策方案:
初定对策 存在不足 最佳对策方案 对新进钛白粉做好成分分析。
2、利用换极或从出铝口直接添加的方法。
3、从添加TiO2开始,每天对试验槽的电解质成份和原铝取样分析,并对电解技术条件检测统计。
4、选择原铝中钛含量0.2%、0.5%、1.0% 、1.5%、1.8%和2.0%六种作为加钛白粉范围。
5、添加前应在出铝口周围壳面上预热。
6、每次加料可按5—8千克。效应时,可适当多加。
7、分析对比电解槽技术条件的变化情况,并做适宜调整。
8、考核与评定电解槽技术条件及技术经济指标。 1、由于加钛白粉处沉淀多,在换极处添加易造成阳极底掌粘有沉淀。
2、当原铝中钛含量大于1.2%时,槽内沉淀明显增多,易造成电压下滑,槽温低(炉底长有结壳),电流效率降低,槽况不稳定。
3、加钛槽普遍存在沉淀,可利用效应来熔化部分沉淀(此时不宜增加钛白粉添加量),缓解因沉淀多而给电解槽带来的不利影响。
4、当原铝中钛含量大于1.5%时,钛白粉实收率明显降低,只有百分之七十多。 对新进钛白粉做好成分分析。
2、在出铝端和烟道端添加钛白粉,每次共加5Kg(用专用台式称计量),每天3—4次;
3、从添加TiO2开始,每天对试验槽的电解质成份和原铝取样分析,并对电解技术条件检测统计。
4、控制原铝中钛含量在0.8%—1.0%之间。
5、添加前应在出铝口周围壳面上预热。
6、充分利用阳极效应熔化槽内沉淀,并加强电解槽保温工作。
7、适当调整电压,槽温比最初设定电压高20—30mV,禁止槽温偏低,适当延长加料时间间隔。
8、分析对比电解槽技术条件的变化情况,并做适宜调整。
9、考核与评定电解槽技术条件及技术经济指标。 六、制定实施计划:
序号 项目
(要因) 现状 目标 措 施 负责人 完成日期 1 人员 责任心不强
技术水平低
观念转变差 职工工作责任心,操作规范 强化现场监督考核
加强工人理论与实际操作培训工作 焦木杰 2005年
6月 2 工艺
参数 电压下滑,槽温低;电压高,炉底反热。调整不及时。 电压超出最初设定电压20—30mV。工艺参数合理保持。 合理控制技术参数,稳定热平衡。
加强电压管理,建立监控制度,防止电压波动,避免炉底过多或造成炉底反热。 闫存定王进国 2005年
6月 3 钛白粉添加方式方法 不按规定添加 勤加少加,使钛白粉均匀完全熔化。 加前预热;在出铝端和烟道端添加钛白粉;每次共加4—5Kg,每天4—5次,避免产生沉淀;
安排了专人添加。 闫存定王进国 2005年
5月 4 原铝中钛含量的控制 稳定性差 钛含量
0.8—1.0% 随时检查,
及时调整 王进国 2005年
6月 5 出铝及铝钛
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