(EQB)康明斯发动机悬置装配优化.ppt

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课题选择 现状调查 我们小组对9月10号排产的7台G15B2装配情况进行跟踪,跟踪 情况如下: 康明斯( EQB210-20)发动机难装配,由于发动机 前支脚与发动机前支架干涉,只要把两零部件干涉 部分攻关掉,就能解决难装配的问题,我们小组把 目标设定由攻关前的5’36’‘降低为4’ 。 针对康明斯(EQB210-20)发动机难装配,我们小组成员利用 鱼刺图从“人、机、料、法、环”五方面进行分析 制定对策并实施 要因一:发动机吊装不合理 要因二:发动机悬置设计不合理 效果验证 措施实施后,我们小组对9月29号9台G15B2上进行验证。 效果验证 效益分析及固化措施 一、效益分析: 1、 解决康明斯发动机( EQB210-20)难装配的问、 题,提高了装配效率,同时也降低了员工的劳动强 度; 2、降低了总装停线成本损失,按年产300台 G15B0/G15B2车型计算(其中有210台出现停线,每 台停线1.5分钟)计算,则可节约成本: (210*1.5*10*350/60 元/年=18375 元/年) 二、固化措施 1、根据康明斯发动机( EQB210-20)特点,下发通知单(关于启用康明斯 发动机吊装优化的技术通知题通知单)对康明斯发动机吊装进行规范。 * 康明斯发动机(EQB210-20)悬置装配优化 晨辉QC小组 汇报人:彭怀辉 QC小组简介 小组名称:晨辉小组 成立时间:2010年9月6日 小组活动次数:19次 每次活动时间:30分钟 组 长 :于程程 成 员 :孙爱友、钱华强、苏寅寅、 彭怀辉、孙帅 小组口号:立足一线 积极创新 EQB210-20康明斯发动机总成 EQB210-20康明斯发动机难装配问题如下: 发动机下落时,发动机前脚垫与发动机悬置前支架干涉,导致发动机不能正常装配。 两 者干涉 发动机悬置前支架 发动机悬置前脚垫 干涉部分 EQB210-20为东风康明斯发动机,发动机马力为210,目前匹配的车型有G15B0/G15B2,是国际公司针对阿尔及利亚市场开发的4×2亮剑载货车。 目前总装车间的生产节拍为4.1min 装配一台配置此发动机的车型耗时在6min左右 不满足主线线速要求 由于装配节拍和生产节拍之间存在时间差,影响正常生产。 造成总装停线损失 员工抱怨情绪很大 QC小组攻关课题 康明斯发动机(EQB210-20)悬置装配优化 直接导致问题二: 直接导致问题一: 彭怀辉 4’15‘’ 10:23:03 10:18:48 4×2 EQB210-20 G15B2 7 5’36‘’(有2台造成停线、则停线率为5/7*100%=71.4%) 平均耗时 5‘13’‘ 5‘7‘’ 4’05‘’ 6’53’‘ 6’15‘’ 6’10‘’ 耗时 10:18:48 10:13:35 10:08:28 10:04:23 9:57:28 9:51:23 结束装配 彭怀辉 10:13:35 4×2 EQB210-20 G15B2 6 彭怀辉 10:08:28 4×2 EQB210-20 G15B2 5 彭怀辉 10:04:23 4×2 EQB210-20 G15B2 4 彭怀辉 9:57:30 4×2 EQB210-20 G15B2 3 彭怀辉 9:51:13 4×2 EQB210-20 G15B2 2 彭怀辉 9:45:13 4×2 EQB210-20 G15B2 1 记录人 开始装配 驱动形式 发动机型号 车型 序号 目标设定 5’36’‘ 原因分析 要因确认 非要因 钱华强 现场调查 发动机装配工位不存在工位交叉的情况。 发动机装配工位空间狭小 9 非要因 钱华强 现场调查 所有发动机悬置结构基本相同,车型转换不影响。 混流生产,车型转换快 8 要因 苏寅寅 理论计算 对G15B0发动机悬置进行尺寸较核 发动机前悬置结构设计不合理 7 要因 孙帅 现场观察 没有对G15B0吊装方式进行规范 发动机吊装不合理 6 非要因 孙爱友 现场测量 把发动机悬置前支架、脚垫等经检测符合图纸要求。 发动机悬置各部件来件不合格 5 非要因 彭怀辉 现场调查 气源能满足生产要求。 气源分布不合理 4 非要因 孙帅 现场调查 总装发动机吊装自行小车共5辆,满足要求。 发动机自行小车布置不合理 3 非要因 孙帅 现场调查 本操作工位为经验丰富的老员工。 操作工经验不足,技能差 2 非要因 于程程 统计分析 重卡属于单品种,小批量生产,品种多。 车型转换频繁,员工不适应 1 结论 确认人 确认方法 调查确认 因素 序号 对策实施: 利用前期玉柴发动机的专用吊具,实施三点起吊 。 制定对策: 康明斯(EQB210-

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