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QC成果 降低低合金钢合金料消耗.ppt
实施二:在转炉推行高拉碳操作法 1、终点碳分钢种修订出钢碳标准,对炉长终点碳实施单项考核,且开展劳动竞赛。 我们对车间所炼低合金钢重新制定了出钢碳标准,并将出钢碳作为一项考核指标纳入奖金考核。我们还在三个炉座之间开展了高拉碳劳动竞赛,每周公布各小班高拉碳指标,每月对高拉碳指标高于车间平均水平的进行奖励,每高出一个百分点奖励20元,大大激发了职工推行高拉碳操作的热情。 表17 ≥0.12% HRB335系列、HRB400系列、Q345B、Q420B 出钢碳标准 低合金钢 制表人:孙巧梅 时间:2011.5 2、对各钢种内控标准进行修订,推行提碳降锰操作,车间对配料内控设立单项考核。 2011年4月,车间对低合金钢内控标准进行了修订,在满足钢种性能要求的前提下,推行提碳降锰操作,提一个碳降低6个锰,锰吨钢直接降低5.7元/t,车间对配料内控设立单项考核,纳入了《一炼钢车间管理体系文件》。 通过以上措施的实施,我们对5-7月车间高拉碳情况进行了统计,如下表: 表18 91.17 90.26 90.78 92.48 高拉碳比例% 车间平均 2011.7 2011.6 2011.5 时间 制表人:孙巧梅 时间:2011.6 从上述统计表中可以看出,车间平均高拉碳水平已经达到了91.17%,超过所定目标90%,目标实现! 结论 十二、效果检查 效果检查一:与实施前情况对比 1、对策实施后,我们首先对7-9月份的低合金消耗情况进行了统计,如下表: 表19 19.45 18.72 19.78 19.85 合金料消耗kg/t 平均 9月 8月 7月 时间 制表人:张志红 时间:2011.9 19.45kg/t钢 23.54kg/t钢 21kg/t钢 制图人:张志红 时间:2011.9 结论: 我小组成员经过9个月的活动,顺利完成了将合金料消耗由平均23.54kg/t钢降至平均21kg/t钢的活动目标。 效果检查二:主要问题解决情况 100 100 326 326 合计 100 4.3 326 14 其它 E 95.7 11.3 312 37 贵重合金丢失 D 84.4 12.9 275 42 合金料吸收率低 C 71.5 26.1 233 85 洒合金料 B 45.4 45.4 148 148 合金称量系统误差大 A 累计百分比(%) 百分比 累计频数(次) 频数(次) 原因 序号 制表人:张志红 时间:2011.9 制图人:张志红 时间:2011.9 影响低合金钢合金料消耗的因素排列图 结论 合金料吸收率低造成的合金料消耗高由活动前的81.2%降至活动后的12.88%,不再是主要问题。合金称量系统误差大成为影响合金料消耗高的主要问题。 效果检查三:实施后经济效益计算 通过本次活动,百吨炉区转炉合金料消耗成本从原来的23.54kg/t降至19.3kg/t,平均吨钢成本降低1.31元/吨,活动期间低合金钢产量为84.2万吨: 活动期间低合金钢合金料成本降低:2.31×84.2=110.3万元 本次活动实施花费资金(元):10万元 直接经济效益:110.3-10=100.3万元 所以,本次活动直接创效100.3万元。 本次活动效益炼钢厂财务部门已审批。 效果检查四:实施后无形效益分析 节约了能源降低了消耗,为企业的生存和发展创造了空间,同时增强了企业资源忧患意识,提高了资源的使用效率。 十三、制定巩固措施 2011年10月1日,我小组将对策实施中采取的对策、具体措施提交到炼钢厂机动科、技能科审批,形成了标准作业文件,下发到转炉各班组,即日执行。 制表人:孙巧梅 时间:2011.10 闫卫兵 孙贵平 《炼钢厂一炼钢车间转炉高拉碳操作管理办法》 编号;XGLG 2011.10 纳入标准 在转炉推行高拉碳操作法 2 闫卫兵 孙贵平 《炼钢厂一炼钢车间转炉扒渣管理制度》 编号;XGLG2011.10 纳入标准 提高转炉出钢挡渣效果 1 审批人 责任人 管理标准 执行时间 巩固措施 有效对策 序号 炼钢厂一炼钢车间转炉扒渣管理制度 XGLG 将措施纳入标准后,我们在10月份及时对各项措施进行了巩固,小组成员统计10月份低合金钢消耗情况,如下表: 19.12 合金料消耗kg/t 10月 时间 制表人:刘栋 时间:2011.10 由以上统计数据可以看出,巩固期低合金钢平均合金料消耗为19.12kg/t.低于活动目标21kg/t,巩固期效果良好。 通过小组成员几个月的努力,圆满完成了此次课题的任务,降低了转炉合金料消耗成本,为企业挖潜增效做
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