9月9日空分钝化因进水进行处理.ppt

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9月9日空分钝化因进水进行处理

* 10月9日上午,因循环水加杀菌剂循环水产生大量泡沫,分子筛罐进水,9:30分子筛罐下部管线排水导处排出大量水。 空压机出口压力:6:30,压力0.47MPa开始缓慢上涨,7:00 涨到 0.48MPa,9:30加速,9:52,达到0.56MPa,压缩机喘振。 氧压机进口压力:9:33:59 压力下降 29.61KPa,9:52:14加速下降23.97KPa,9:55:58压力:0:00KPa氧压机因进口气体压力迅速降低造成跳车。 判断事故由V10202伐动作失灵造成 9日下午因分子筛罐出口CO2超标进行分子筛加热干燥处理,检查V10202阀。 12日9:00发现分子筛后管线膨胀透平过滤器管法兰处有水,出口管调节伐旁通伐法兰有水,冷箱外DN700管底部见积水,但当时判断冷箱没有进水。 11:30分子筛罐补加分子筛, 1罐装7桶, 2罐装9桶,15:30分子筛装填结束,封人孔。 13日上午冷箱通过旁通阀倒气,箱内温度有所变化,说明冷箱没有冰堵,但10月14日早调会说V10216蝶阀伐门打不开,10:30打开阀门上盖及其开起新加法兰检查,12:00吊开阀门检查确认阀板没有问题。冷箱不能进气说明冷箱板换堵塞。冷箱需要回温处理。 14日下午15:30冷箱开始排液,4个小时排液完成,然后后进行回温处理。 16日下午15:00后塔底放空阀排出较多的水。后进行冷箱干燥吹扫。 17日10:00打开冷箱一层平台膨胀透平增压机后DN300管线,管壁吸附管底积留分子筛粉末,加热放空管排出大量粉尘,说明分子筛粉化严重。现有分子筛已经无法继续使用需要更换。 20日 上午9:00~下午3:00 卸出分子筛罐分子筛。 21~23日进行罐内清理。 本文希对事故过程及发生原因有个清晰记录,以便以后借鉴,错误之处希补充修正。 13年10月9日 空压机喘振前压力变化情况:6:30 ,压力0.47MPa开始缓慢上涨,7:00 涨到 0.48MPa,9:30分36秒加速空压机出口压力达到0.48MPa,9:50分44秒二氧化碳指标由2.55ppm涨至5.0ppm,说明水已经饱和大量水进入冷箱;9:52分47秒,达到0.57MPa,压缩机开始喘振,10:10压力掉到0.37MPa,进行人工调节。电脑记录显示喘振一次。 氧压机进口压力变化情况:9:33:59 压力下降 29.61KPa,9:52:14加速下降23.97KPa,9:55:58压力:0:00KPa氧压机因进口气体压力迅速降低造成跳车。 从压力波形显示分析,6:30开始空压机进口压力提高,可能有水进入分子筛罐,9:30冷箱进水,制氧能力下降,9:49冷箱基本堵塞空压机出口压力提高到喘振,9:52冷箱氧量不足,9:55流量到令,氧压机跳车。 9:30 0.48MPa 6:30 0.47MPa 9:49 0.52MPa 10:10 0.37MPa 9:33:59 29.61KPa 9:52:14 23.97KPa 9:55:58 0.00KPa 10月9日据记录11:00循环水加WT-307AC杀菌剂36桶(桶重25Kg)消泡剂4桶,13:00泡沫溢出池沿流出(据溢流管口70CM高)又添加4桶消泡剂。这是第二天下午池内仍有泡沫存在。 溢流口顶在池沿下700mm 杀菌剂 WT-307C 这是10日照片,泡沫已经落下 10月9日9:30左右钝化罐下部开始排水,进水,从9日起进行加热干燥处理,可能因V10202伐动作失灵造成 1ppm =1mg/kg =1mg/L =1×10-6 表示气体浓度,或者溶液浓度。 ppm表示百万分之(几),或称百万分率。如1ppm即一百万千克的溶液中含有1千克溶质。 ppm即mg/L (毫克/升) ? ppb即:ug/L (微克/升) 经过分子筛吸附的co2含量应低于2PPM 1月12日9:00发现分子筛后管线膨胀透平过滤器管法兰处有水,出口管调节伐旁通伐法兰有水,冷箱外DN700管底部见积水,DN300没有水蒸汽及水迹。 2过滤器有水流出 2回流伐兰有水流出 DN700管道底部有水 膨胀透平2过滤器管底有较多水迹 膨胀透平1过滤器管底部有少量水迹 卸出罐内分子筛样 新装入分子筛 10月12日:11:00当一罐的CO2达到4.60ppm时送少量气到冷箱检查冷箱接结冻情况,11:30开始装分子筛,2罐装9桶,1罐装7桶,15:30分子筛装填结束,封人孔。从2罐中取旧分子筛样看,颗粒减小粉尘较多。 全开定位 定位螺杆 伐杆键、槽 涡轮 窝扇 13日上午冷箱通过旁通阀倒气,箱内温度有所变化,说明冷箱没有冰堵,但10月14日早调会说V10216蝶阀伐门打不开,10:30打开阀门上盖及其开起新加法兰检查,12:00吊开阀门检查确认阀板没有问题。冷箱不能进气说明冷箱板换堵塞。1

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