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改良热场与石墨件并加装石英导流器科技支撑项目验收技术报告.doc

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改良热场与石墨件并加装石英导流器科技支撑项目验收技术报告

123科技支撑计划项目 验收材料技术报告 承担单位: 目 录 一、分项实验材料……………………………………………………………………3 (一) 实验名称……………………………………………………………………3 (二) 实验目的……………………………………………………………………3 (三) 实验概况……………………………………………………………………4 (四) 影响实验结果的因素及影响分析……………………………………5 (五) 阐述解决方法与创新点…………………………………………………6 (六) 实验所需材料、检验设备………………………………………………6 (七) 实验结果分析………………………………………………………………7 二、项目验收总结材料……………………………………………………………7 (一)项目考核实际指标…………………………………………………………7 (二)项目实施结论………………………………………………………………8 (三)项目实施中存在的问题……………………………………………………8 (四)项目专利申请…………………………………………………………………8 分项实验材料 一、实验名称:改良热场与石墨件并加装石英导流器 二、实验目的: 1、通过在炉盖与副室方箱接口处加装石英导流器,来提高晶体生长中的每分钟结晶的速度,使晶体在不发生变形或扭曲的情况下提高晶体生长速度,达到缩短晶体生长周期的目的。 2、通过改良热场,加强保温效果和密封性降低了生产过程中的耗电功率,因为缩短了等径周期,从而也实现了降低功率的效果。 3、热场的保温效果加强,导流罩的改造使晶体生长的界面更加稳定,提高了晶体生长并完整收尾的记录,同时也提高了生产效率和产量。 三、实验概况: 1、目前生产情况: ⑴由于现有热场的温度梯度与现有拉制尺寸不匹配,造成晶体生长过程中拉速略低,生长界面温度不稳定,拉速波动较大。生产过程中就会出现拉制不稳定的情况,晶体断棱和晶体完整收尾交替出现,人为干预频繁晶体会拉制完整,补温不及时或等径曲线波动较大晶体就会断棱。 ⑵晶体生长中拉速低会造成周期长,保温差引晶时的液面位置离加热器高温区远,引晶界面温度波动就会大造成引晶困难,拉制中的各个工艺流程都有所延误,每小时耗电自然增涨。 ⑷晶体在等径中,由于热场不稳定会造成拉速变化大,晶体生长不均匀,影响了晶体的直径,细径则直接造成损失,粗径则与工艺不匹配,埚位会增大,改变了最佳的生长界面,等径曲线反复波动,容易断棱,即便拉制完整也影响了晶体的拉制长度。 ⑸导流筒和保温盖的保温较差,造成晶体的轴向温度梯度过大,等径前期不好控制,在300mm-500mm易出现断棱现象,再回熔提肩,高温下产生大量挥发物,同事对坩埚涂层会有一定影响,最终造成拉制困难甚至整炉吊料。 2、解决方案: ⑴改造热场 在生产过程中,拉制较差的单晶炉热场的保温效果都较差,通过对原热场的分析,普通碳毡保温差而且老化快,密封不严,拉制中温度流失快,造成晶体温度梯度的改变,碳碳复合碳毡是将普通碳毡压缩后表面加涂层,这样就增强了热场保温,减缓了热场的老化,保温筒之间的凹槽保证了热场的密封性,而且使用寿命也同比普通碳毡要长。 ⑵加装石英导流器 晶体生长的过程中,氩气起着很大作用,除杂、冷却、提高拉速等,但是现有热场的设计,氩气在流动中会有部分流失,不能充分的进入导流筒至液面,因此石英导流器就解决了这个难题,它上沿悬挂在炉盖的直筒位置,下沿伸入石墨导流筒的上沿,这样就使氩气充分的进入导流筒,使晶体生长的界面温度更加稳定,同时还提高了生长拉速,缩短了等径周期,另外石英的材质更加洁净,不会将石墨杂质带入液面,也提高了成晶率。 ⑶调整生产工艺 生产工艺对晶体的生长至关重要,它不仅决定了晶体生长的稳定性,还有效的减少拉晶操作工的干预,因此根据目前的生产情况,调整了引晶、放肩、等径、收尾的工艺,使其与单晶的直径,拉速更加匹配,提高了拉晶操作工的各项效率和成晶率。 ⑷改造导流筒 原有导流筒保温较差,影响拉制结果和效率,现在将导流筒内芯改为碳碳复合材料,这样就增强了保温效果,又将保温盖上也改为碳碳复合材料,使熔体以上的区域温度更加稳定,在提高拉速的前提下晶体不会出现变形或扭曲的情况,有效的缩短了周期。 四、影响实验结果的因素构成及影响分析: 1、引晶过程中液面抖动,降低了引晶效率和一次成晶率,经过排查埚转电机与减速机以及下轴都会出现一些问题,还有主泵在运转过程中会产生振动并传到炉内,通过更换地脚弹簧、修复埚转电机与减速机及下轴部件,问题基本解决。 2、等径过程中晶体摆动,影响了晶体生长的稳定性,原因分析是单晶炉本身的精度不够,通过定期调整单晶炉的上下水平,在操作中注意埚位的变化,对拉制影响不严重。 3、等径过程中晶体扭曲,造成直径

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