高渣比冶炼技术攻关项目申报书.doc

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附件1 校企合作科研攻关申报书 项目的基本情况 项目名称 高渣比冶炼技术攻关 项目类别 工艺 √ 设备 □ 主要完成人(按贡献大小排序) 主要完成单位(按贡献大小排序) (盖章) 推荐单位 (盖章) 主题词 高炉 高渣比 冶炼技术 项目来源 项目起止时间 二、项 目 简 介 天津钢管制铁有限公司1000m3高炉2010年平均入炉品位为57.41%,2011年1月平均品位为56.88%。自2月23日开始,烧结变料,减少铁精粉的用量,增加了印度及伊朗矿粉的用量,烧结矿的品位下降,高炉综合入炉品位由变料前的56.72%(平均值),下降至56.08%,平均下降了0.64%。2月25日,降至55.93%,下降了0.79%,渣比提高20 kg/t。打开铁口后,经常出现先下渣,后见铁,导致出铁时间较长,甚至出不净的现象,若渣铁排放不及时或排放不净,极易造成高炉憋风,致使炉况失常。为了改变原料条件下降对高炉的影响,高炉作业区采取了一系列调整措施,积极应对,确保了炉况的稳定顺行。 研究内容和方法: 通过探讨高渣比条件下高炉冶炼特性,认真分析了高渣比对高炉带来的不利影响,逐步摸索适应高渣比条件下高炉冶炼各参数的控制要求,形成了良好的操作炉型,争取在2011 年,高炉通过加强操作与管理,推进大矿批冶炼操作,实现炉况的稳定顺行,使高炉各项技术经济指标大幅度提升。 具体实施步骤: 制定合理的炉料结构 加强原燃料管理 控制合理的热制度 调整下部送风制度 加强日常操作管理 加强炉前管理 总之,通过调整,使高炉冶炼在低品位条件下,在最短的时间内实现稳产、顺产、高产的最终目的,为公司的节本增效做出贡献。 (不少于500个汉字) 三、项目详细内容 1、立项背景 随着市场形势的变化,为了降低生铁成本,调整原燃料入炉结构势在必行。天津钢管制铁有限公司1000m3高炉2010年平均入炉品位为57.41%,2011年1月平均品位为56.88%。自2月23日开始,烧结变料,减少铁精粉的用量,增加了印度及伊朗矿粉的用量,烧结矿的品位下降,高炉综合入炉品位由变料前的56.72%(平均值),下降至56.08%,平均下降了0.64%。2月25日,降至55.93%,下降了0.79%,渣比提高20 kg/t。打开铁口后,经常出现先下渣,后见铁,导致出铁时间较长,甚至出不净的现象,若渣铁排放不及时或排放不净,极易造成高炉憋风,致使炉况失常。为了改变原料条件下降对高炉的影响,我们采取了诸多措施,积极应对,确保炉况稳定顺行。 高炉在高渣比条件下冶炼,要实现炉况长期稳定顺行,首先保证足够的渣铁热量,使炉渣具有良好的流动性;下部及时排净渣铁,创造空间,减少下部压差,缓解高渣量的影响,给炉况稳定顺行创造条件;其次保持大风量,实现足够的风速与动能,吹透中心、活跃炉缸,上部制度与下部制度合理匹配,有效控制各参数,完全可以避免高渣比带来的不利影响,实现经济技术指标的提升。通过探讨高渣比条件下高炉的冶炼特性,分析了解高渣比对高炉带来的不利影响,摸索出适应高渣比条件下高炉各参数的控制要求刻不容缓。 (不少于500个汉字) 2、详细科学技术内容(不少于2000字) 天津钢管制铁有限公司1000m3高炉2010年平均入炉品位为57.41%,2011年1月平均品位为56.88%。自2月23日开始,烧结变料,减少铁精粉的用量,增加了印度及伊朗矿粉的用量,烧结矿的品位下降,高炉综合入炉品位由变料前的56.72%(平均值),下降至56.08%,平均下降了0.64%。2月25日,降至55.93%,下降了0.79%,渣比提高20 kg/t。打开铁口后,经常出现先下渣,后见铁,导致出铁时间较长,甚至出不净的现象,若渣铁排放不及时或排放不净,极易造成高炉憋风,致使炉况失常。为了改变原料条件下降对高炉的影响,我们采取了以下措施,积极应对,确保炉况稳定顺行。 1. 制定合理的炉料结构 TFe CaO MgO SiO2 Al2O3 Mn FeO S R2 调整前 55.83 10.2 2.15 5.47 1.77 0.15 11.11 0.017 1.87 调整后 53.64 11.58 2.95 5.57 1.87 0.17 8.27 0.021 2.08 高炉初始炉料结构为76%烧结矿、22%球团矿、2%块矿的炉料结构,调整后变为77%烧结矿、16%球团矿、7%块矿,降低球团矿的入炉比例,同时降低烧结矿品位(见表1),同时降低烧结矿品位,提高烧结碱度。调整后渣量上升20kg/t铁。 表1.烧结矿调整前后成分对比 2. 加强原燃料管理 2.1 加强原燃料筛分管理,合理控制筛分时间,确保筛分效果;每班有专人定时检查振筛,发现过筛不好时,及时清理振筛,杜绝粉末入炉。 2.

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