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《Fe对磁芯功率损耗的影响》.pdf
Mn-Zn 铁氧体中的铁含量对磁芯损耗及其稳定性的影响
(制造PC44 、PC50 等低功耗材料必读文献,转载自国际电子变压器)
1. 引言
随着电器的小型化和节能化,对电源进一步小型化的要求日益提高。作为开关电源
小型化的途径,提高变压器的驱动频率被认为是有效的。以前在数百 kHz 使用的
Mn-Zn 铁氧体材料中,存在高频下产生的损耗分量。因此,在高频下使用时因发热
大而难以使用。于是,用于变压器的Mn-Zn 铁氧体材料,分别采用各频段适用的材
料。在1MHz 频段使用的Mn-Zn 铁氧体中,为了降低高频下增大的损耗,研究了主
成分的组成和添加物、粉体特性和磁结条件。作为降低高频下产生的损耗的一种方
法,认为细化晶粒是有效的。其理由是,高频下剩余损耗占主导地位,这种损耗是
由畴壁共振产生的。通过细化晶粒,畴壁减少而成为不产生畴壁共振的材料,由此
企求降低剩余损耗。此外,与频率的二次方成正比的涡流损耗也占有大的比例,通
过在晶界形成高电阻层,可谋求降低涡流损耗。为了降低磁芯损耗,对它也做了很
多分析。近年,在磁芯损耗的分离中,提出了将与频率的二次方成正比的损耗实验
分离为与电阻率有关的分量和其余的分量的方法;还提出了以电磁特性为参量模拟
磁芯损耗的方法。
本文中,对在很低的1100℃烧结的、用于1MHz 频段的Mn-Zn 铁氧体,研究了其主
成分的组成对电磁特性(主要是磁芯损耗)的影响;另外,为了考察这种铁氧体对
实际应用的适应性,还研究了磁芯损耗对外加磁通密度的稳定性。
2 实验方法
按所定成分称量工业用原料 、MnO 、ZnO ,用球磨机湿式混合后,在空气中
850℃预绕3h 。在所得的预烧料中添加一定量的 、 、 和 ,
用球磨机湿式粉碎成铁氧体粉。在此铁氧体粉中加入0.8wt% 的PVA (聚乙稀醇)作
粘合剂造粒,用 1t/ 的压力成型为φ24×φ12×5.5mm 的环。然后,在用
混合气体控制氧分压的气氛中,在 1100℃烧结。对烧结所得样品,用交流B~H 回
线分析仪(IWATSV SY 8232 型),在Bm=50mT 、f=100KHz~1MHz 的范围内测量磁
芯损耗。磁芯损耗的分离用如下所述的方法进行。即,设与频率成正比的损耗分量
为磁滞损耗;与频率的二次方成正比的损耗分量为涡流损耗;磁芯损耗中减去这两
种损耗的其余部分为剩余损耗。本实验所用的样品中,确认在 500KHz 以下的频段
几乎没有剩余损耗。于是,从100~500KHz 的磁芯损耗数据中的每周期的损耗~频率
回线计算一次回归直线;用 Y 轴截距作为磁滞损耗;由斜率计算涡流损耗;再从
1MHz 的磁芯损耗中减去磁滞损耗和涡流损耗所得的差值求得剩余损耗。用直流
B~H 回线分析仪(横河电气 4192 )在 Bm=50 mT 的条件下求出矫顽力 Hci 和在
H=0.2~2c Oe 下的Bm 。用阻抗分析仪(HP 4194A )测量起始磁导率μi 。在样品端
面涂覆Ga-In 合金,使铜片电极与它紧密相接,用DMN (HP E2377A )测量直流电
阻率。用荧光X 线成分分析和用 溶液做的电位差滴定求得( 量/Fe
量)和( 量/Mn 量), 量的分析精度为±0.01wt% , 量的分析精
度为±0.02wt% 。本实验中所用样品的分析值都有明显的误差。
3 实验结果和讨论
在 =54~57mo1% 、MnO=43~39mo1% 、ZnO=0~7mo1% 的范围内,研究
了MnZn 铁氧体主要成分对其电磁特性的影响。测量了磁芯损耗与温度的关系,图
1 表示各样品在磁芯损耗达到最小的温度下的磁芯损耗(Pcv ,min )。磁芯损耗随
含量的增大而减小。尤其在ZnO=3mo1% 的成分时磁芯损耗降到最低。因
此,对ZnO=3mo1% 的样品,将磁芯损耗达到最小的温度下的磁芯损耗Pcv ,min 分
离成各损耗分量,研究磁芯损耗降低
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