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厂汉1号主变铁芯多点接地情况分析与消缺措施
关于厂汉220kV变电站1号主变
铁芯多点接地情况分析与消缺措施
批 准:
审 核: 任宝智
编 制: 任宝智 杨镇
巴彦淖尔电业局修试管理处高压班
2011年12月28日
2011年12月27日,我班人员在巡视厂汉220kV变电站时,发现1号主变铁芯接地电流为6.5A,远大于2011年10月9日监测值0.668mA,超出规定上限0.1A。当天对1号主变铁芯引下线进行了检查性复测,并对主变本体油样进行色谱化验。
一、1号主变铭牌参数:
型式:SFPSZ9-150000/220,联接组标号:Ynyn0yn0d11
额电容量:150000/150000/150000/45000kVA
电压组合:220(±8×1.25%)/121/38.5/10.5kV
制造厂:江西变压器科技股份有限公司,制造编号:040062
出厂日期:2004.6 ,投运日期:2004.10.13
二、主变运行方式为:
1、1号2号主变并列运行,1号主变负荷88MW,2号主变负荷83MW。
2、1号主变潜油泵自10月至12月长期正常运转。
三、复测检查情况与油色谱化验结果如下:
1、经现场在铁芯引出瓷套处测量电流值为6.5A,分别打开铁芯引下线支柱绝缘子,电流无明显变化。
2、现场检测铁芯开口电压为12.2V。
3、变压器油色谱化验结果如下:
取样日期 H2 CO CO2 CH4 C2H6 C2H4 C2H2 总烃 取样
部位 上层油温 负荷(MW) 2011.12.27 33 735 2956 30 14.2 16.1 0 60 下部 28℃ 88
四、初步分析:
1、经检查复测结果分析,初步判定1号主变铁芯为多点接地故障,故障点在主变内部;经开口电压及铁芯环流得知铁芯接地电阻约1.8769Ω,判定为低阻一点可靠接地故障;由于铁芯开口电压为12.2V,小于绕组匝电压的14%,可判定故障点在下轭铁底部。
2、故障点形成原因分析:
(1)潜油泵轴承磨损,产生金属粉末进入油箱中,堆积在底部,在电磁引力的作用下形成桥路,使下铁轭与垫脚或箱底接通,造成多点接地;
(2)铁芯工艺不良产生的毛刺、铁锈与焊渣等经长时间运行震荡引起多点接地。
3、根据油色谱化验,H2、CH4、C2H6、C2H4、C2H2五种特征气体含量未见超标,且CH4/H2=0.909(不在1~3范围)、C2H6/C2H4=0.8821、C2H4/C2H6=1.134≯3、C2H2/C2H4=00.5特征不明显,且不完全符合气相色谱分析法中的C2H4→CH4→C2H6→C2H2的递减顺序,由此可判断当前铁芯尚未过热产生气体特征。
五、可采取的消缺措施:
由于当铁芯两点或多点接地时,接地点就会形成闭合回路,造成环流,引起局部过热,导致油分解、绝缘性能下降,使铁芯硅钢片烧坏,造成主变重大事故。
因此,对主变铁芯多点接地故障需及时采取消缺措施。结合当前增供扩销形势和确保设备安全运行,提出如下两种消缺方式::
1、变压器不退出运行消缺方式
(1)临时打开铁芯引下线接地点运行
由于故障点为低阻一点可靠接地,可考虑将铁芯正常运行接地点断开,但必须加强监视,以防故障点消失后使铁芯出现悬浮电位,产生放电现象。
(2)采用串接限流电阻降低环流运行
由测试分析结果可知,铁芯接地阻值为1.8769Ω,环流为6.5A,开口电压为12.2V,将环流限制在0.05A以下,需串接电阻为R=12.2/0.05-1.8769≈242Ω,可选用150~250Ω电阻,按1A电流考虑热容量为150W~250W。
2、变压器退出运行消缺方式
(1)放电冲击法
采用电容放电冲击法和电焊机大电流冲击法,对铁锈焊渣悬浮、油泥及金属粉末沉积造成的多点接地进行放电冲击。
电容放电冲击方法如下:
电容放电冲击原理接线图
UC ——电容电压
C——电容50μf
Q——单刀双向开关
如上图所示,对电容充电,充00~1000V,放电消除
电焊机大电流冲击法
电焊机大电流冲击法,依据现场实际情况,采用调节电流由小到大逐级冲击故障点直至故障点消除
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