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大体积混凝土裂缝控制QC发布成果详解.ppt

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大体积混凝土裂缝控制QC发布成果详解.ppt

4、对砼的塑性收缩变形引起裂缝制定对策 由于筏板砼体积过大,厚度达1800mm,采用Φ25的螺纹钢筋焊成马镫支架,间距1000mm,使上下层纵横向钢筋位置得到了准确的固定,钢筋保护层得到了有效的控制,另外采用粒级连续的骨料,使砼的塑性收缩趋于均匀。分层分段连续浇筑不留施工缝,砼浇筑完成收光后,即在砼初凝前在砼表面进行二次抹压,消除砼干缩、沉缩和塑性收缩产生的表面裂缝,增加砼内部的密实度,但二次抹压时间必须掌握恰当,过早抹压没有效果,过晚抹压砼进入初凝状态失去塑性,消除不了砼表面出现的裂缝。一般以食指压在砼表面,出现1-2mm印记为最佳抹压时间。 钢筋马凳焊接支撑 5、对砼拉伸强度的限制引起裂缝制定对策 及时与搅拌站公司沟通,选择良好级配粗骨料,每立方砼掺入0.9千克抗裂纤维,严格控制其含泥量(1%以内),加强砼的振捣,提高砼密实度和抗拉强度,减少收缩。采用二次复振法,浇筑后及时排除表面泌水。在基础截面突变处、转折部位,增加斜向构造配筋。砼表面失去塑性后,立即覆盖塑料薄膜以保持其表面不易过早失水。 ? ? 塑料薄膜覆盖保湿 6、对砼内外温差过大,采取保温措施 小组派专职测温员在早期强度发展7天内每两小时对砼进行一次测温工作,在该区域布置四处测温点,每处设三根测温管分别可以测量筏板表面、中部及底部温度,测温结果表明内外温差没有超过规定值。项目部同时还对筏板进行进行覆盖保温,先在砼表面覆盖一层塑料薄膜,然后再覆盖一层岩棉布,仍然不满足要求时,随时增加覆盖厚度。其次,采用降低砼入模温度的方法,对其进行温度控制,首先降低原材料进入搅拌机的温度,粗细骨料遮阳防晒,水泥罐搭设防晒棚,冷水搅拌,最大限度地降低砼的出机温度 前7天测温记录 时间 1 2 3 4 5 6 7 表面 48 48 49 50 51 52 52 中部 71 71 72 72 73 73 73 底部 47 47 48 48 49 50 50 位置 布置测温点及测温工作 岩棉布覆盖 五、检查效果(PDCA循环) 5.1、第一次PDCA循环 部位:主楼群房7-10/A-E轴梁式筏板基础 该部位情况说明如下: 板厚35cm,梁截面400cm*800cm,砼方量为700左右,标号C40、S8,砼供货方为桐城桐兴砼公司,所用水泥为海螺牌42.5普通硅酸盐。2010年9月8号浇筑该部位砼,天气良好。 2010年9月22号,小组成员对裙房基础板进行跟踪检查,并统计结果如下表: 序号 检查项目 检查点 缺陷点 频率(%) 累计频率(%) 1 混凝土施工裂缝 20 2 20 20 2 混凝土收缩裂缝 25 3 30 50 3 混凝土温度裂缝 25 3 30 80 4 混凝土沉降裂缝 30 2 20 100 5 合  计 100 10 100 合格率:(100-10)÷100×100%=90% 通过以上表格可以知道,裂缝累计频率为10%,其中收缩裂缝和温度裂缝频率都为3%,累计裂缝频率没有达到到预控目标。 原因分析 小组成员由于在实战经验中落实效果不是很明显,结果出现了较多的裂缝,究其原因有如下几条: 1)砼厂家提供的砼坍落度太大,引起的收缩裂缝。 2)小组成员忽视了覆盖养护措施,认为该部位板较薄,没有进行保温保湿措施,引起温度裂缝。 3)没有进行二次收光,表面不平整,有积水,积水位置有施工裂缝。 进行第二次PDCA循环中,注意以上可以避免的问题,防止再次集中出现裂缝。 2010年10月1日,即砼14天强度养护期对塔楼基础筏板裂缝进行跟踪检查结果如下(二次PDCA循环) 序号 检查项目 检查点 缺陷点 频率(%) 累计频率(%) 1 混凝土施工裂缝 20 1 20 20 2 混凝土收缩裂缝 25 1 20 40 3 混凝土温度裂缝 25 2 40 80 4 混凝土沉降裂缝 30 1 20 100 5 合  计 100 5 100 合格率:(100-5)÷100×100%=95% 5.2、第二次PDCA循环 由上表可知,通过小组精心组织和预控,达到了当初预定的目标值,累计频率仅为3%。 主要裂缝频率值(温度、收缩裂缝)对比 在2010年10月15日,由项目部牵头质监站、业主和监理对基础筏板进行检查,预控效果受到各方一致好评。 六、巩固措施 本QC小组经过近一个月的攻关和实践,圆满的完成了对金融大厦筏板混凝土基础裂缝控制,取得了成效。 1、成果经过整理总结后,作为技术资料,以便公司其他项目部类似工程借鉴参考。 2、通过这次活动,使用关技术人员树立了勤于钻研、精益求精的工作作风,提高了分析问题和解决问题的能力,业务素质得到了不断提高,具体见下表所示: 小组活动自评价打分

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