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汽机典型事故讲解.ppt

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汽机典型事故讲解.ppt

抢修后启动和运行情况 8月2日,#6炉因回料腿烧红被迫停炉抢修,借此机会对#6机#1瓦 和#3瓦解体检查。其中,#1瓦检查上瓦无异常,下瓦在左边后侧靠测 点处有轻微碰磨现象,部分钨金镕化,经刮后装复,测得轴瓦顶部间 隙修刮后为0.38mm(标准要求0.34~0.44mm),比修刮前0.34mm 增加0.04mm,对解决温度高问题有利。#3瓦振动大问题重新测量#3 瓦各间隙,其中球面紧力为0.06mm(标准要求:0.02-0.06mm)、轴承 顶部间隙0.50mm(标准要求:0.52-0.64mm)、轴承箱盖紧力0.27mm 调整0 13mm(标准要求:0.08-0.12mm),#4轴承箱盖紧力0.15mm, 因#3轴承振动大,故各间隙紧力取上限。于8月12日启动#6机组运行, 11时48分冲转,12时51分全速,12时54分并网。在机组启动过程中, 除#3瓦振动54um外,其余各轴承振动和温度均正常范围内,负荷加至 150MW时,其中#1下瓦温度为61.2℃,#3瓦振动也随着升高到73um 稳定运行。根据大修之前情况,#3瓦振动与凝汽器真空有密切关系, 因凝汽器水侧进口被垃圾堵塞,导致凝汽器真空偏低(91Kpa), 也是引起#3瓦振动偏大的原因之一。 抢修后启动和运行情况 #6机组150MW运行参数如下: 谢谢 Thanks For Your attention! * * * * 2011年汽机典型事故分析 广东电网公司电力科学研究院 2012年4月 广东 东莞 某电厂2号汽轮机“10.17”断油烧瓦事故介绍 某电厂6号机组超速事故分析和抢修处理介绍 2号汽轮机“10.17”断油烧瓦事故简介 2011年10月17日凌晨4点54分,某发电有限公司2号机组汽轮机发 生了断油烧瓦的严重事故。为彻查事故原因和责任,吸取事故教训, 及尽快恢复正常的生产条件,努力把事故带来的损失降到最低,10月 17日,该公司根据《生产安全事故报告和调查处理条例》、《电力安 全事故应急处置和调查处理条例》及国家电力公司《电业生产事故调 查规程》的相关规定,成立了2号机“10.17”事故调查及抢修领导小 组,下设事故调查组和事故抢修组;10月18日,公司股东方成立了2 号机“10.17”事故调查组。 经过现场调查,及对现场相关记录、资料的分析、论证,到目前 为止,事故的原因已基本调查清楚,现将事故调查情况报告如下: 该公司机组概况 该公司早期的2×50MW国产燃煤机组分别于1995年10月、1996 年10月建成投产发电,2010年11月,根据国家电力体制改革的相关规 定相继退役。现在以“上大压小”的方式建设的2×600MW超临界燃 煤发电机组,其中1号机组于2011年6月27日通过168小时满负荷连续试 运考核,2号机组于2011年10月7日通过168小时满负荷连续试运考核。 本次事故机组为2号机组。三大主设备中,汽轮机为超临界、一次 中间再热、单轴、三缸四排汽,八级回热抽汽,双背压、凝汽式汽轮 机,出厂日期为2011年3月,出厂编号为B191-16-30;锅炉是超临界、 一次中间再热、螺旋管圈直流炉,出厂日期为2011年5月,出厂编号为 S2000-135;发电机是QFSN-600-2水氢氢汽轮发电机,出厂日期为2010 年12月,出厂编号为B0600SHJ10105。到2011年10月17日事故时止,累 计运行 223.4小时,发电量为12068.4万kw.h。 断油烧瓦事故发生经过 (一)事故前的运行方式 2011年10月17日事故前220kVⅠ段母线及Ⅱ段母线并列运行,母 联2012开关在合闸位置。其中恒三甲线、恒洲甲线、#1主变运行于 220kVⅠ段母线,恒三乙线、恒洲乙线、#8B启备变、#2主变运行于 220kVⅡ段母线。#1、2机组各带负荷350MW运行。#2机组协调控制 方式投入, A、B汽动给水泵运行,电动给水泵备用,#2机主油泵带润 滑油系统运行,出口压力2.5MPa,润滑油母管压力0.177MPa,辅助油 泵投入联锁备用。#2炉A、B引风机、送风机、一次风机正常运行, A、B、C、D制粉系统运行,E、F制粉系统备用。#12B高厂变带厂 用电,#8B启备变备用。 断油烧瓦事故发生经过 (二)事故现象、发展过程及处理情况 10月17日04:54#2机组负荷突然从350MW甩至零,汽机转速快速下 降,各瓦振动快速升高,并伴随有很大的噪声。盘前操作员确认2号发 变组主开关跳闸、灭磁开关跳闸,确认厂用快切动作正常,厂用电切至 #8B启备变供电;2号汽轮机主汽门、高调门、中主门、中调门关闭,各 抽汽逆止门电动门关闭,各疏水自动开启;锅炉MFT联锁动作正常,锅 炉燃料切除,2号炉灭火。 操作员检查故障首出为:汽机跳闸“润滑

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