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第一小组 成品七装配A线改善报告 一、对象线选定,改善主题确定 二、改善目标确定 三、活动计划做成 四、现状调查 五、改善后内容 六、活动总结 报告大纲 一、对象线选定、改善主题确定 2、对象线 成品七分厂装配A线 1、改善主题确定 作业人员减少 作业标准化 增加加工效率 二、改善目标确定 设定理由:通过时间观测和现状调查,理论上可以实现11人操作全线! 12 11 三、活动计划做成 四、现状调查 装配A线 简介: 共7道工序,12名作业员, 工艺介绍: 装滚子——检测装配高——压力——外观——手感——清洗——包装 本月订单总数111280套。本月计划稼动天数21天,每天1班,每班 计划稼动时间6.5小时。 班必要数5300套,T/T=4” 四、现状调查 C/T时间为4件时间 五、改善后内容 C/T=8″ C/T=4″ C/T=12″ C/T=8″ C/T=6″ MC/T=4″ MC/T=8″ C/T=12″ 时间为4件时间 1.2.4.5为装滚子工序 8 手感 6.7 压力 3 测量装配高 9 外观 11 包装塑料纸 12 纸包装 10 清洗.涂油 四、现状调查 四、现状调查 时间为4件时间 产线负载率=75% 实际稼动率=67.95% 75% 67.95% 等待4″ 等待8″ 等待4″ MC/T=4″ MC/T=8″ C/T=8″ C/T=12″ C/T=4″ C/T=8″ C/T=8″ C/T=6″ 32 32 五、改善后内容 2015 五、改善后内容 压力有等待,等待时间一个去检测,一个人去供给 时间为4件时间 等待4″ 等待4″ 等待4″ 等待8″ 供给滚子、套圈 装配A线山积表 111280件 五、改善后内容 时间为4件时间 装配A线山积表 111280件 五、改善后内容 理想的状态标准作业组合票 五、改善后内容 无人员等待! 时间为4件时间 余力8″ 原来产线人数为12人,经过本次精益改善实践,人数减为11人。节省下来的1人的人工成本=2000元/月*12月=24000元/年。 降低了C/T时间 五、改善后内容 改善主题:降低劳动强度 单位:小型圆锥分厂 完成日期 2015.4.27 改 善 前 改 善 工人体力劳动强度降低,减少磕碰伤 后 问 题 点 工序间物料传递由工人搬运 改善对策 增加传送带,减少体力劳动强度 改善效益:降低了工人体力劳动强度降低,减少了磕碰伤 现场改善 改善主题:确定包装盒摆放方式 单位:小型圆锥分厂 完成日期 2015.4.27 改 善 前 改 善 后 问 题 点 包装盒摆放乱,容易挤压变形。 改善对策 利用大包装盒合理摆放, 改善效益:加快流动速度,现场管理整齐。 现场改善 2、活动中存在的不足 1、活动策划不足,没有发挥出每个人的长处。 表现在--------对活动的前期策划不足,没有做好团队内的分工,导致进行数据整理和标准作业三票制作时手忙脚乱。 2、现场有的改善点没有马上去做。 表现在--------在进行现场改善时,仅仅是团队的成员在做力所能及的改善,没有很好寻求分厂改善专家和团队的支援,导致硬件改善进度滞后作为后期改善内容。 六、活动总结 六、活动总结 只有去实践,去运用,才是真正的学会!! 个人再强大,也比不上团队协作的力量!! 感谢王老师的教导!感谢成品七领导及装配A线所有员工对改善小组的支持!! 汇报完毕 谢 谢
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