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2006年3月21日乌沙山发电厂#1炉爆管案例
一、 现场情况简介
1、锅炉结构
乌沙山发电厂#1 炉为哈锅引进英国三井巴布科克能源公司(MB)技术生产的HG-1890/25.4-YM4 型锅炉,为一次中间再热、超临界压力变压运行带内置式再循环泵启动系统的本生(Benson)直流锅炉,单炉膛、平衡通风、固态排渣、全钢架、全悬吊结构、π型露天布置。
末级过热器位于折焰角上方,共30 片管屏,每屏由20根管子绕制而成,入口段管子φ44.5×7.5mm、SA-213 T91,底部和出口段管子为φ44.5×7.5mm、SA-213 TP347H。
高温再热器共95屏,每屏采用10根管,入口段管子为φ57×4mm、材料为12Cr1MoVG,中间段管子为φ51×4mm、材料为SA-213 T91,出口段的管子为φ51×4mm、材料为SA-213 TP347H。
折焰角处吊挂管由95根φ76×12.5mm、材料为15CrMoG的管子组成。折焰角由385根φ44.5×6.3mm、材料为15CrMoG、节距为57.5mm的管子组成。
立式低温再热器为95片,每片管组由10根管子组成,管子规格为φ57×4mm、材料为15CrMoVG。
2、运行工况及异常现象处理过程:
2006年3月19日19时58分,#1机组首次进入168小时试运。
2006年3月21日19时30分,#1机组正常运行中出现异常。19时32分,#1炉折焰角部位有泄露声,随后泄露强度逐渐增大,炉后部位有明显震动,水位下降,19 时52 分53秒机组掉闸。异常前工况:机组负荷600MW,A、B、C、D、F 运行,E 磨备用,两台汽泵运行,电泵备用,其它系统正常运行方式。处理过程如下:
19:32 发现锅炉折焰角处有泄漏声,并向外冒白汽,锅炉泄露检测装置报警,机组开始在协调方式降负荷至500MW。
19:41 负压突升至950Pa,吸风自动解除,入口静叶开度A:78%,电流276A,B:92%,电流280A,负荷降为466MW,机组继续降负荷,降压力.协调投TF 方式,给水控制总站解为手动,手动减煤量至180T,停止F磨运行,继续减煤量至150T,电科院令继续降负荷至300MW,减煤量至120T,停止D磨运行。
19:51:00 负荷降至300MW,煤量降至108T,给水流量降至1100T/H,给水总站指令53%,主汽温由570℃降至536℃,分离器出口汽温由414℃降至368℃,汽温有继续下降趋势,开始快速减给水。
19:52:00 给水总站指令降为43%。
19:52:12 给水总站指令降为38.86%。
19:52:24 给水总站指令降为32.86%。
19:52:30 给水总站指令降为25.86%后开始加给水量。
19:52:54 给水总站指令加为57.86。
19:52:04 B汽泵流量440T/H再循环开始打开。
19:52:23 B汽泵流量222T/H再循环全开。
19:52:04 A汽泵流量458T/H再循环开始打开。
19:52:40 A汽泵流量253T/H再循环全开。
19:52:53 省煤器入口流量低保护动作,锅炉MFT,机组掉闸。
3、 炉内爆破情况
停炉后,对炉膛内破坏情况进行了全面检查,情况如下:
1、末级过热器
左20排炉后侧外数第一根管斜向飞出至高再左53管屏炉前侧中间段位置,外数第2根于焊口边缘部位有一条长约25mm 的贯穿裂缝,四周吹损严重(见图1),外数第3 根有少量吹损。左19 排对应部位有约φ400mm 范围轻微吹扫痕迹。周围其余管排无明显吹损。
2、高温再热器
高再左52、53、54、55 排管屏被末过左20 排外数第一根爆破的蒸汽大面积严重吹损,形成交叉破坏。吹损严重的有:
左52排:炉前第3、4、5、6根
左53排:炉前第2、3、4、5、6、7、8、9根
左54排:炉前第1、3、4、5根
左55排:炉前第1、2根
3、后水悬吊管
左52 根后水悬吊管沿炉内折焰角处密封焊及顶棚密封焊处整段折断,飞至立式低温再热器处。
左54 根折焰角处密封焊熔合线处裂大半圈,已泄露(见图2)。周围悬吊管无明显吹损。
4、折焰角处水冷壁
左206 根水冷壁管母材(对应悬吊管左51)与悬吊管密封焊接熔合线处拉裂,后经过渗透探伤验证,因裂纹深度较小,打磨后补焊处理。
左208 根水冷壁管母材(对应悬吊管左52)与悬吊管密封焊接熔合线处拉裂,已贯穿(见图7),对应悬吊管左52有轻微吹损。
左211 根(对应悬吊管左53)水冷壁管间鳍片开裂,后经过渗透探伤验证,水冷壁管母材及悬吊管熔合线处无裂纹,鳍片打磨后补焊处理(见图5)
左214 根水冷壁管母材(对应悬吊管左54)与悬吊管密封焊接熔合线处拉裂,已贯穿(见图7),对应悬吊管左54有轻微吹损。
左217 根水
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