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附件2三门峡#3炉爆管案例详解.doc

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2006年5月19日三门峡#3炉屏过爆管案例 一、过程概况 大唐三门峡电厂二期工程在原由2X300MW基础上,建设两台600MW燃煤机组。2006年5月18日#3机组试运中,15:00左右,#3 炉炉膛左侧出口(标高约54m)发现有异常泄漏声音,初步判断为屏过泄漏,汇报指挥部同意,#3机组滑停。 二、检查情况 5 月20 日炉膛通风冷却后,进入炉内检查,发现泄漏部位为屏式过热器由西向东数第一屏第28 管圈(材质SA-213T91,规格Ф38×6.6)底部出口侧弯头,同时检查发现同屏第27 管圈出口垂直段(材质SA-213T91,规格Ф38×6.6)有多处胀粗及明显鼓包现象,测量最大涨粗部位直径为Ф43.9mm。随后对炉内屏过进行详细检查,未发现其他明显异常。炉管爆口及鼓包情况见下: 爆口照片(屏式过热器由西向东数第一屏第28 管圈底部出口侧弯头): 鼓包管子图 5月21日,对炉顶大包内冷却后,进入内部对屏过小联箱(出、入口各30 个)开始进行切割端部封盖检查小联箱内部情况。截至22日12:00检查情况如下: 1、共检查屏过入口小联箱共6 只,分别为:西数第1、2、13、18、29、30,在第1、2、30 小联箱内部发现有异物,详见附照片;第13、18、29 小联箱内部检查正常。 1)屏过入口西数第1 个小联箱内部情况(对应炉内泄漏、鼓包管屏) 2)屏过入口西数第2个小联箱内部内部情况 3)屏过入口西数第30个小联箱内部内部情况 三、暴露的问题 1、电力建设快速发展,设备生产与供应脱节,从而导致设备生产加工质量难以保证,存在严重的设备质量隐患; 2、设备安装前、后的检查工作不到位,存在检查方面的漏洞,设计了节流孔的集箱管接头的通球措施未能全部到位、清除杂物不彻底。 3、锅炉冲管方案存在漏洞,未能全面考虑到冲管死角及其处理方法; 4、锅炉启动初期调试所未严格执行防止受热面超温的专题措施,避免受热面在低负荷状态下工作环境恶劣。 四、防范措施 1、加强设备安装前、后的检查工作,设计了节流孔的集箱管接头的通球措施全部到位、彻底清除杂物; 2、完善锅炉冲管方案,确保#2 炉冲管顺利完成,不留冲管死角;必须考虑在机组冲管后对大屏进口汇集集箱、低再进口集箱、高过进口集箱进行割管检查。 3、锅炉启动初期调试所应提供并严格执行防止受热面超温的专题措施,避免受热面在低负荷状态下工作环境恶劣。

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