点检工程案例-汽轮发电机组主机典型故障检测诊断与控制摘要.ppt

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1、测量工况简介 试验起始机组金属温度:常温 试验起始凝汽器真空:0kPa 试验过程机组状态:凝汽器进水,抽真空,冲转前暖机,机组冲转 2、轴承标高测量结果分析   (1) 抽真空时,轴承标高变化   从下图可以看出,随着抽真空的进行,4号轴承的间隙电压缓慢增加,然后维持稳定不变,即轴承标高先降低,轴承下沉,后维持稳定,抽真空前后变化2.08V(轴承下沉41.6丝(416μm))。 抽真空过程中,4号轴承标高随时间的改变趋势图 (2)冲转及暖机过程各轴承标高的变化 该机于2007年6月14号17:59分开始冲转,中间经过打闸、升速两次后,20:08分再次升速并于20:28分在转速为2030rpm时刻开始中速暖机,至23:53后开始第1次升速。   1)随着冲转和暖机的进行,1号轴承间隙电压缓慢上升,轴承缓慢下沉,间隙电压增大0.268V,轴承下沉53.5μm;   2)2号轴承的间隙电压随着冲转和暖机的进行,不断减小,轴承标高不断上升,间隙电压减小0.62V,轴承上抬124μm ; 1#轴承标高变化曲线 2#轴承标高变化曲线 (2)冲转及暖机过程各轴承标高的变化   3)冲转过程过程中,3号轴承标高在不断上升,暖机过程中,3号轴承测量的间隙电压先减小后稍微有所上升,然后基本维持稳定,即暖机过程中,3号轴承标高先上升,后略有下降,后基本稳定,整个过程扣除突变量外,间隙电压减小1.071V,轴承上抬214μm) ;   4)4号轴承测量的间隙电压变化比较大,在冲转过程中,间隙电压减小,轴承上抬,在暖机过程中,间隙电压的变化趋势是减小,轴承上抬的趋势没有改变,但在暖机过程中出现一些局部的改变,整个过程中间隙电压减小0.769V,轴承上抬154μm) ; 3#轴承标高变化曲线 4#轴承标高变化曲线 5)5号和6号轴承在冲转和暖机过程中,间隙电压缓慢上升,轴承标高缓慢下降,整个过程中,5号轴承间隙电压变化0.269V,轴承下沉53.8μm, 6号轴承间隙电压增大0.135V,轴承下沉27μm ; 5#轴承标高变化曲线 6#轴承标高变化曲线  6)7号轴承间隙电压在冲转时有上升的趋势,即标高下降,暖机过程中,间隙电压开始缓慢下降,标高缓慢上升,整个过程中轴承间隙电压减小0.232V,轴承上抬46.4μm ;  7)8号轴承间隙电压下降,轴承标高增加,整个过程中轴承间隙电压减小0.582V,轴承上抬116.4μm 。 7#轴承标高变化曲线 8#轴承标高变化曲线 几点结论  1.随着抽真空的进行,4号轴承标高降低,标高改变量为416μm,导致轴承下沉;  2.冲转及暖机阶段的,各轴承标高变化为:    #1:下沉53.5μm    #2:上升124μm    #3:上升214μm    #4:上升154μm    #5:下沉53.8μm    #6:下沉27μm    #7:上升46.4μm    #8:上升116.4μm (六)轴承动态标高问题的处理    (1)根据动态标高的变化规律,在检修时进行补偿; (2)运行中,控制凝汽器真空异常变化; (3)运行中,控制轴承座温度的异常升高; (4)运行中,调整氢温和氢压来控制发电机轴承的标高。 5、对策与建议 针对上述影响因素,并结合试验研究结果,对该机组在运行与维护方面提出一些相应的对策与建议: 1.对低压轴承座和横向筋板进行加固,提高低压轴承的支承刚性 河南某电厂对低压轴承的加固方案 方法: 用Φ219×18和Φ133×18钢管对低压缸轴承座进行了加固,以增加#4瓦的刚度 综合的对低压轴承与低压缸的加固方案 2.防止低压轴封蒸汽带水 (1)适当提高低压轴封蒸汽的温度,确保蒸汽的过热度,同时保证轴封蒸汽参数的稳定。 如果轴封蒸汽的过热度太低或为湿蒸汽,则在低压轴封中将积聚水,使低压转子产生热态不平衡,引起振动。 (2)对穿过凝汽器的低压轴封蒸汽管道进行保温处理,防止轴封蒸汽温度的大幅度降低 由于低压轴封的进汽管经由凝汽器进入低压轴封的,管道没有经过保温处理,在排汽温度低的情况下,排汽与轴封蒸汽换热加剧,使轴封蒸汽温度下降,部分蒸汽凝结成水进入轴封,导致振动。因此,在机组小修时,可在轴封蒸汽管道上加隔热套管。同时,确保轴封疏水管道的畅通。 3.在低压轴封供汽滤网前后加装压差监测装置,监视滤网前后压差,注意清洗滤网防止固体颗粒堵塞滤网 轴封供汽系统 ★固体颗粒堵塞滤网,导致进入轴封的蒸汽压力降低 ★进入轴封的固体颗粒损伤轴颈 4、低压轴封的汽封片采用更软的材料 在

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