白马-首台600MWCFB超临界机组优化运行交流摘要.ppt

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* 1、机组投产后生产指标完成情况 由于风机设计容量偏大,加之四川区域水电丰富,火电机组负荷系数较低,2013年,600MW机组运行供电煤耗完成332.7克/千瓦时,综合厂用电完成8.69%。 2、运行调整测试工作 针对600MW机组能耗水平偏高的情况,公司首先对锅炉进行了初步测试,即在不同负荷下,调整锅炉的主要运行参数,测试锅炉的热效率,测试项目有:燃烧风量调整;运行床温调整;炉膛全压降调整;外置床灰控阀开度运行调整;变负荷工况试验;主要内容有: 锅炉典型运行负荷下,维持一次风量设定值,改变左、右侧和内、外侧二次风挡板开度,从而调整左、右侧和内、外侧二次风比例,测试不同床温和炉膛出口氧量下锅炉的运行经济性; 锅炉典型运行负荷下,改变一次风量设定值,调节左、右侧和内、外侧二次风挡板开度,从而调整一、二次风比例,测试不同床温和炉膛出口氧量下锅炉的运行经济性; 锅炉典型运行负荷下,通过调节滚筒冷渣器转速,控制锅炉排渣量,从而改变床层高度,测试不同炉膛全压降下锅炉的运行经济性; 锅炉典型运行负荷下,通过改变过热器侧灰控阀开度,配合减温水量调整,调节中过和高过出口蒸汽温度;再配合燃烧风量调整,改变外置床出口灰温和炉膛床温,测试不同灰控阀开度和运行床温下锅炉的运行经济性; 通过测试,归纳总结出锅炉典型运行工况下,使锅炉具有较高经济性的主要运行方式及控制参数: A、机组负荷365MW工况: 名 称 单 位 控制数值 备注 运行床温 ℃ 860~865 炉膛中层平均床温。 运行床压 Kpa 15~15.5 炉膛全压差。 运行氧量 % ~3.5 省煤器出口氧量。 总风量 ×104Nm3/h ~100 控制省煤器出口氧量为基准。 总一次流化风量×104Nm3/h45~45.5 炉膛左右侧平均分配。 总二次风量 ×104Nm3/h 40~40.5 以控制氧量为基准进行调节。 总内侧二次风量×104Nm3/h23~23.5 维持总二次风总量不变为基准。 总外侧二次风量×104Nm3/h16.5~17 高压流化风量×104Nm3/h 10.5~11 维持母管压力55~56KPa。 机组负荷495MW工况: 名 称 单 位 控制数值 备注 运行床温 ℃ 880~885 炉膛中层平均床温。 运行床压 Kpa 15.5~16 炉膛全压差。 运行氧量 % 3.3~3.4 省煤器出口氧量。 总风量 ×104Nm3/h ~127 控制省煤器出口氧量为基准。 总一次流化风量×104Nm3/h 47~47.5 炉膛左右侧平均分配。 总二次风量 ×104Nm3/h 63.5~64 以控制氧量为基准进行调节。 总内侧二次风量×104Nm3/h 33.5~34 维持总二次风总量不变为基准。 总外侧二次风量×104Nm3/h 29.5~30 高压流化风量 ×104Nm3/h 10.5~11 维持母管压力55~56KPa。 机组负荷600MW工况: 名 称 单 位 控制数值 备注 运行床温 ℃ 890~895 炉膛中层平均床温。 运行床压 Kpa 16~16.5 炉膛全压差。 运行氧 % 2.4~2.5 省煤器出口氧量。 总风量 ×104Nm3/h ~155 控制省煤器出口氧量为基准。 总一次流化风量×104Nm3/h59.5~60 炉膛左右侧平均分配。 总二次风量 ×104Nm3/h80.5~81 以控制氧量为基准进行调节。 总内侧二次风 ×104Nm3/h40.5~41 维持总二次风总量不变为基准。 总外侧二次风量×104Nm3/h39.5~40 高压流化风量 ×104Nm3/h10.5~11 维持母管压力55~56KPa。 3、运行调整及方式优化主要工作 1)、床温及一次流化风量调节 运行床层温度是锅炉最重要的运行控制参数之一,其调节和控制锅炉床温最主要的手段,一是一次流化风量,二是外置床灰控阀的开度,特别是一次流化风量,影响较大;原有锅炉一次流化风量是按照它与机组负荷的关系曲线设定的,运行结果表明,按这种关系曲线设定的一次流化风量偏大,一方面导致运行床温偏低,另一方面一次风比例增大,风机总电功率增加。 优化方式:通过运行调整,对现有的流化风量与机组负荷的关系曲线进行调整和修正,进行逻辑修改,在保证入炉煤

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