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利用废弃有机垃圾物转化国标成品油,基础油技术及设备
可行性研究报告
第一部分、项目概述:
项目名称:
“利用废弃有机垃圾物转化国标成品油,基础油技术及设备”。
项目所处领域:油化工领域。
项目的社会经济意义:
我国每年在MSW中有废塑料2000万吨,每年又以10%的速率递加,废轮胎每年达到2亿条约750万吨,环境污染日加严重。
世界石油资源趋于枯缺,我国每年进口原油1亿吨,国内成品油市场尚难满足需求。油源日缺,车辆日增,垃圾污染危害人类生活环境日愈加重。双重压力促使我们项目技术创新,历经十九年数千次试制,从93年第一代技术设备试生产到2012年第4代技术设备问世,终于实现“利用废有机垃圾物转化(国标)成品油”,尤其是独树一帜的“基础油”,开创出一条油源新途径,为再生能源技术更上一层楼。
项目创新技术水平:
“废弃有机物转化成品油、基础油技术”是国内、外首创新技术。生产汽油符合GB17930—2007之90~93#标准,
柴油符合GB252—2000,0~-35#标准(附国家石油监督检测中心检验报告),
基础油符合GB485~88HGB-5~15标准。
废燃气利用KW500A–Z2发电机组发电,
固体碳渣经深加工成为活化铝碳黑符合GB3778–2003标准。
项目创新技术油化反应全程微负压,全密闭连续化低温裂解。低压加氢催化改质,感应电热器加热,高温导热剂气烃再沸裂解,超声波磁共振脱硫,太阳能加热反应。无二次污染产生,无三废排放。是低碳环保型再生能源技术,绿色朝阳产业项目。
项目主要用途:(每套单机生产)
转化一万吨/年废垃圾物,净化环境,环保低碳。
生产5千吨∕年车用成品油,缓解成品油短缺压力。
碳黑3.8千吨∕年,供应橡胶制品生产行业。
申请创新资金的必要性:
巩固稳定技术创新基础,扩大产量把技术、设备推向国外市场,争取创汇。
2、 深入研发微机调控技术,达到全程微机控制。
3、 研发废弃有机垃圾物高负加值产品技术。
第二部分、团队概况
(一)团队介绍:
1、核心团队
项目技术负责人: ,高级工程师(总工)本科学历,技术团队带头人,毕业于东北人民大学(吉林大学)化工系,多年来一直从事石化工业工作,为化工行业奉献半生,1992年与中国石油大学科研组利用废塑料裂解燃油技术,试制中获取再生能源的开发始因,十九年不断创新,先后与中科大学,清华大学,抚顺石油化工大学,南京大学,几位教授及高级工程师,何艳芹工程师,窦洪波工程师张似愚共同研发及试制出“利用废弃有机物转化燃油”、“利用废弃有机物生产汽油、柴油技术及设备”“一种高效催化剂”、“废塑料、废轮胎转化燃油的祛味脱色剂”、“高温导热剂”、“利用废塑料、废轮胎(橡胶)废机动油生产国际汽油、柴油基础油技术及设备”,首创超声波磁共振脱硫,裂化技术与设备,第一个引用太阳能加热于能源油化生产工艺热反应,首个将再生油达到国标油的创始人。
市场负责人:王译锋,本科学历,对国内外市场信息掌控准确,本人热衰于再生能源事业,具有开发拓展销售通道而尽心尽力。
(二)、团队现有能力
研发能力:现有技术研发团队是一支具有十九年针对再生能源技术研发的队伍,团队是老中青三代结合,其中高级工程师2 名,教授3名,工程师(博研)2名,他们学于化工,从事石化行业,已有数十年经验,多次创新突破国内外技术现状,并与中国科技大学,清华大学,抚顺石油化工大学保持多年研发技术合作,形成产、学、研相结合,为再生新能源技术发展独树一帜,正在向另一高峰攀登。
(三)、项目产品的产业化条件:
团队拥有专利技术知识产权,又有雄厚的加工技术力量,而且技术工艺已经过十九年的磨炼,从第一代产品,一直发展到今天的第四代新产品,在油品转化率,油品质量方可达到上乘,设备连续化,自动化程度已更上新层次,正套工艺生产中无三废排放,无噪音震荡动因,符合环保、安全、消防标准要求,是一项变废为宝的新兴朝阳产业。
(四)、技术发展历程及抵御风险能力:
1、技术发展历程
93年时为了验证项目技术通过生产实践得出真实的论证,设计制造出第一代设备;裂解反应—液固分离——冷凝—燃油。燃油销售给烧锅炉的企业,燃烧产生的烟气味难臭,对大气污染严重超标,生产近3年停产了。
2000年研发团队又设计第二代设备、虽经祛味脱色、燃烧气味虽大有好转,但仍然存在异味不能批量投产。
2004年在原基础上又进行改造增加汽油水分离、精馏分馏设施,产品达到汽油、柴油、重油馏分分离,但是油品质量指标仍存在不符合标准的指标,仍不能推广投产。
2005年研发团队设计第三代设备、增加脱硫除氮去氯的设施,又在油品调和器中添加自配的添加剂、调和后的油品质量符合国家标准,设备日产成品油5吨。采用超导管电加热器寿命短,易耗量大,燃气发电机组发电量蓄存太小等不利之处。
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