- 1、本文档共42页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
焦化装置的腐蚀与防护
主要腐蚀机理
高温硫腐蚀
高温蠕变
低温H2S+HCl+NH3+H2O腐蚀
焦炭塔热疲劳损坏
焦炭塔的变形和裂纹是常见的问题:
• 裙座与塔体的连接焊缝裂纹;
• 堵焦伐焊缝裂纹;
• 上半节筒体腐蚀减薄;
• 中下部筒体鼓肚与裂纹;
• 塔体倾斜;
失效机理
• 急冷与急热引起的热变形受到固态焦的阻止,产生了热棘轮
变形.
• 高应力下在结构不连续处的开裂
裙座连接处温度分布
升温 急冷
常
见
焦
炭
塔
缺
陷
类
型
与
位
置
国外的研究对设计的要求
• 焊缝金属的屈服限在母材屈服限的0%-+10%范围,打磨
焊缝齐平;
• 采用2.25Cr-1Mo材料或更高
• 采用更高的材料与设备的检验规范要求
• 垂直方向的壁厚一致
• 壁厚大于2英吋
• 监控壁温和应力
某炼油厂-焦化炉管失效
• 98年炉西侧进口端(遮壁管)已运行了5年的cr5mo炉
管鼓包破裂,该鼓包发现了半年。管内有厚的焦,焦
化原料含硫高,说明硫化物和焦增加了热阻,管壁温
度升高造成材料氧化和强度下降而失效;
粗大晶粒
从鼓包中间剖开,
壁厚严重减薄
某炼油厂Cr5Mo炉管失效
• 焦化炉:迎火面和背火面炉管表面温度不同, 外壁氧
化程度从下至上以第7~25根最为严重。管内迎火面的
结焦厚度是背火面的6~10倍,结焦最厚处达22mm。从
外壁检查其氧化减薄量,迎火面是背火面的2.5~5.7倍,
最大减薄量达8.2mm。
• 内腐蚀和硫含量有关;
• 蒸汽烧焦对炉管有损伤;
• 主要是高温氧化腐蚀减薄和材料高温蠕变失效;
某炼油厂焦化炉对流室注水管失效
某厂焦化装置
加热炉对流室注
水管泄漏着火,
装置停工。检查
发现对流室注水
管上两排管腐蚀
严重,有一根腐
蚀穿孔。本次非
计划停工7天。
原设计进水温度90度,由于预换热停用,进水温度
只有25度左右,造成严重露点腐蚀。
某公司焦化辐射泵出口阀垫片腐蚀穿孔
某公司1#延迟焦化6月3 日辐射泵出口阀法兰突然泄漏停工处
理,6月8 日开工正常。
原因分析
检查发现辐射泵出口阀后法兰八角垫片由原来11mm减薄到
3mm,一处腐蚀穿孔。
主要原因是高温硫腐蚀加上出口阀没有全开,介质在阀后形
成涡流进行冲刷腐蚀。
某厂焦化装置加热炉辐射室炉管弯头腐蚀减薄穿孔
原因分析:
此部位介质温度420-494℃,属于典型的高温S-H S-RSH腐蚀
2
和局部冲蚀叠加腐蚀。
原因之一是焦化原料减压渣油硫含量大幅度增高,高温S-
H2S-RSH腐蚀加剧;
原因之二是焦化处理量加大,介质线速度提高,减压渣油在
塔502底部携带焦粉增多,由局部冲蚀特性知冲蚀速率随气流速
度、固体颗粒携带量增大而增大;在弯头等部位流体受阻或方向
改变的地方局部冲蚀加剧,并将金属表面硫化氢、硫醇和单质硫
等和金属直接进行化学反应形成的FeS保护膜冲刷脱落,使金属
界面不断更新,进一步加剧了迎介质面弯头部位的腐蚀速率。
应对措施:
由新弯头部位割取部分弯头,贴补到旧弯头减薄部位,见图。
焦化蜡油换热器出口管嘴腐蚀
某炼油厂加工高硫高酸原油,2004年12月发现焦化蜡油换热器出口
管嘴腐蚀腐蚀减薄,局部腐蚀率达到4.9-6.8mm/y (2003年9月到
2004年12月)。介质为减压渣油,硫含量为2.327% 。腐蚀原因分
析为高温环烷酸+高温硫腐蚀。
焦化炉炉管蠕变
分馏塔蜡油抽出短节腐蚀
2012年5月某厂焦化分馏塔蜡油抽出短节在焊口处腐蚀渗漏,且
在焊口处附近发现短节局部减薄,见下测厚示意图。
文档评论(0)