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101A热控检修技术交底.doc

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101A热控检修技术交底

Q/318-223-022-008 江苏新海发电有限公司 101A热控检修技术交底 (共三页) 工程项目名称 #1机组101A修工程 交 底 单 位 热控分公司 接收单位 发电部 接 收 人 接收时间 1、#1炉空预器漏风控制LCS系统改造,就地信号接入DCS系统监控。 空预器漏风控制LCS系统监控信号与DCS系统采取Modbus通讯方式,将现场扇形板位移信号、报警信号等接入DCS系统监控,LCS系统空预器主辅电机超电流保护采用DCS输出硬接线方式,每台空预器由DCS系统输出一个超电流开关量送至LCS系统。 2、#1炉脱硝CEMS系统改造及小室移位安装。 在#1炉6楼运行层新建#1炉脱硝CEMS小室(#1炉8楼运行层原脱硝CEMS小室下方,原CEMS系统控制柜暂保留),脱硝CEMS系统设计信号重新敷设信号电缆接入DCS系统,利用DCS系统原有通道及测点编号。 3、DCS系统增加A/B侧二次风量低于400t/h点报警并实现实时提示功能。 4、在燃油量参与总燃料量积算逻辑中,增加任一或多只油阀开启条件。避免在油阀未投运情况下,燃油流量变化对锅炉燃料量的影响。 5、修改燃油OFT逻辑。将条件一:“所有油阀未全关(含微油),供油压力低低延时5秒后OFT动作”改为“进油母管燃油快关阀开启,供油压力低低延时5秒后OFT动作”。 6、脱硫FGD加装第四台液位计。 在#1炉脱硫吸收塔现有的液位计上方1米处新安装一台液位变送器,根据上下液位计的高度差,在脱硫DCS中完成相关计算逻辑,通过浆液液位差计算出浆液密度,与原系统质量密度计相互备用。 7、脱硫公用系统气液分离器真空罐安装3台负压变送器。 在石膏楼3台真空罐上分别各加装一台负压变送器,敷设电缆信号接入脱硫DCS系统石膏楼远程站,同时在脱硫DCS中增加逻辑保护功能,真空高Ⅰ值(-0.06MPa)报警,高Ⅱ值(-0.065MPa)值联跳缓冲泵、真空泵。 8、脱硫石膏排出泵变频改造,实现远方控制。 按照“#1炉石膏排出泵改变频方案讨论”会议纪要要求,配合电检专业进行石膏排出泵改变频控制,转速控制由DCS远方操作,脱硫DCS系统增加相关逻辑及操作界面。 9、完善#1炉给煤机空气炮(锤)的DCS远方控制功能。 10、#1炉捞渣机断链保护及自动补水功能恢复。 在#1炉捞渣机控制柜中增加一套PLC控制模块对捞渣机断链进行检测和联锁保护,在联锁投入且同侧2只断链检测开关均动作延时30S后捞渣机断链保护动作;同时在渣船里安装液位计及温度显示,捞渣机根据液位及温度变化恢复实现自动补水功能。 11、DEH系统将补气阀控制逻辑修改,运行人员可在DEH控制画面进行补气阀控制切换选择。 12、低加水位控制改为由疏水泵变频控制。 保留原低加疏水阀水位自动控制逻辑,在DCS系统新增加一套变频泵调节低加水位闭环控制逻辑,实现低加水位变频自动控制。 13、#1机轴封压力变送器移位。 将现有的两个轴封压力变送器其中一个移位到轴封溢流阀管道上,以轴封溢流阀管道上压力作为轴封压力自动控制被调量,保留低压缸轴封进汽侧末端压力变送器作为显示。 14、配合机务进行小机轴封加装溢流阀进DCS控制。其中小机轴封溢流调节阀因机务所配定位器型号暂不具备4-20mA模拟量反馈信号,待稍后改进增加该功能。 15、配合机务进行#1机汽泵密封水系统改造。 在密封水箱至凝汽器管道增加密封水回水调节门,密封水箱增加水位测量变送器,均新敷设信号及控制电缆进DCS系统进行监控,密封水回水调节门根据密封水箱水位实现闭环控制。 16、配合机务进行#1机疏水系统优化改造。 根据《#1汽轮机组热力系统及疏水系统优化改进方案》,部分取消的疏水门在DCS逻辑、画面中删除,机柜侧拆除电源及控制电缆接线包扎好。另小汽机疏水系统新增加4个疏水门,分别为甲小汽机本体疏水门、甲小汽机低压调门前疏水门、乙小汽机本体疏水门、乙小汽机低压调门前疏水门,DCS增加相应控制逻辑及画面组态。因机务所配气动开关门型号暂不具备行程开关量反馈信号,待稍后改进增加该功能,建议运行中将此4台疏水门暂挂牌禁操。 17、脱硫系统脱水离心机及污泥输送泵逻辑优化。 为防止脱水离心机溢流造成环境污染,脱硫DCS需增加离心机停运联跳污泥输送泵逻辑,按以下逻辑设置:当#1离心机停止,发5秒脉冲联关入口门,同时联跳两台污泥输送泵;当#2离心机停止,发5秒脉冲联关入口门,同时联跳两台污泥输送泵。 18、#1机组主机#8瓦轴承温度报警定值由115℃改为105℃。 《1000MW机组热工保护联锁定值表》中#8瓦轴承温度报警定值为115℃、跳机值为120℃。为了给运行人员一个有效的提醒以及给运行人员处理故障的时间,现已

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