降低滑坡段长锚索施工返工率()摘要.ppt

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二级边坡设计开挖成型后的坡面与滑动面的距离为8~12m;在二级边坡处设置预应力锚索框架梁防护,锚索孔直径为115mm,与水平面下倾15o;锚索长度为35m,其锚固段长度为10m(位于弱风化砂岩夹泥岩层),自由段长度为25m,每束均采用4фj15.24高强低松弛钢绞线制成;锚索安装完毕后在全孔范围内采用M35水泥浆灌注,注浆压力为0.6~0.8MPa;每束锚索设计初始应力为400KN,张拉时超张拉15%。 现 状 施工锚索根数:3 工序数:18 返工数:15 返工率:83.3% 目标及可行性分析 1、从上表看,锚索施工工序7道,问题多,质量控制难度大,返工的概率大。本小组将课题目标设定为:降低返工率到1%以下。 2、目标可行性分析 2.1不利条件:地质条件差。技术人员初次施工,缺乏经验。 2.2有利条件 从上表分析,质量控制的关键在于2、4、6;工序6能否达标是取决于2、4工序的质量。实现目标关键在于解决2、4工序的问题。 作为一项新技术,公司领导、项目部领导十分重视。设计代表给予现场技术指导;项目管理人员质量意识、业务素质高,团结一致,敢于创新。在这种有利条件下,目标有极大可能实现。 八、原因分析 原因汇总表 原因分析关联图 八、要因确认 确认一:监督控制不严 方法:查记录,问询 查会议记录:4月2日至4月3日易善源组织现场施工技术员、领工员、操作工人等进行锚索施工技术交底,着重讲述该段边坡预应力锚索框架梁的设计意图、施工的重要性、地质复杂情况、质量控制要点和施工中应注意事项。书面交底清晰。 通过询问施工队长和领工员及操作工人对工序质量标准和控制要点,均回答正确。 确认:非主要原因。 确认二:监督控制不严 经查配合比设计记录,符合规范和设计要求。经查施工记录,制浆过程严格按照制浆工艺配制,称量准确。参与相似地质条件下锚索施工浆液配合比经验数据,差别不大。但实际按此配合比配制的浆液灌浆施工锚索3根,张拉应力均不足,说明此配合比不符合现场地质情况,必须调整配合比。 配合比不当是主要原因。 确认三:无固壁措施 4月20日检查现场,坡面开挖至设计位置后,其表面出现大面积渗水情况,表层土质较为松软;查施工记录和技术交底,钻孔时未采取固壁措施;3孔进尺达到一定深度时即出现塌孔。 无固壁措施为主要原因。 确认四:工序间隔时间长 查施工记录,过程如下: 1#孔:钻至25m深时钻杆被卡,出现塌孔。 2#孔:钻进设计深度后退出钻杆,间隔4小时后安装锚索,从孔口进入10m处被堵,出现塌孔。 3#孔:钻至设计深度后退出钻杆,在退至15m处时钻杆被卡,出现塌孔。 1#孔和3#孔在钻进过程中即出现塌孔现象,2#孔在清孔4小时后装索发现塌孔。实地调查,发现钻孔工序速度慢于装索和注浆工序,清孔后即可装索和注浆,无须等待。 因此工序间隔时间长非主要原因。 确认五:无降水措施 根据1#、2#、3#孔钻孔记录,钻孔时,孔内出现渗水,并在空气压力作用下,孔从其它位置冒出。渗水量较大。 无降水措施为主要原因。 十、制定措施 实施一 在该段边坡坡脚处按照每隔4m的距离打一个20m深的排水孔,通过观察,大部分排水孔的排水情况比较良好。 按照既定方案先施工3束试验锚索,钻孔过程中发现孔内出水较以前要少很多。 实施二 按照既定方案施工3束试验锚索,钻孔过程中由现场技术员魏鹏和领工员刘自然全过程监控,采用套管跟进技术钻孔,并随时对孔位、角度等进行检测,保证孔的顺直度。在锚索孔钻至设计深度成型后,退出钻杆,立即进行锚索安装,完毕后立即进行注浆并同时拔出套管。 所钻的3个孔没有出现塌孔现象,成孔孔径等都能满足要求,锚索安装能够顺利进行。 实施三 调整配合比为:水泥1:水0.39:高效减水剂1%:膨胀剂(UNF-3)8%,水泥浆标准稠度控制在14~18S之间。 水泥浆的拌制严格按照配合比进行,稠度控制在设计范围内;注浆管插入孔底,注浆从孔底开始,注浆过程连续不间断的进行,注浆时压力保持在0.6~0.8MPa之间;待首次注浆完毕后60~90min内进行第二次注浆,二次注浆时压力保持在0.7~0.85MPa之间;二次注浆时,若孔内的初始压力达不到0.5MPa的需要进行第三次注浆。 按此配合比和方案进行5束锚索的施工。待浆体强度达到80%后,张拉。结果如下: 十二、效果检查 活动前,返工率83.3%. 活动后,无返工。 目标实现! 十三、制定巩固措施 1、编制《长锚索施工作业指导书》DLTL01-2009 2、报公司技术部审核批准后印发项目部相关人员遵照执行。 十四、总结与下一步打算 过本次活动,小组成员掌握了长锚索施工工艺和质量控制方法,团队凝聚力增强。 下期活动课题《提高高填方黄土路堤压实度合格率》。 降低滑坡段长锚索施工返工率 小组名称:

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