- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
20100125--F5工作辊平衡故障分析(初步)
备 故 障 分 析 表
编号 填写单位: 设备管理室
故障部位:F5工作辊平衡故障分析 故障发生时间 12:35—14:35 停机时间 折合80分钟 故障及处理经过:
12:35精轧开始更换工作辊。F5工作辊抽辊时,当阶梯垫调到换辊档后,工作辊平衡上升,这时发现OS侧两个工作辊平衡缸升起了,但DS侧没有升起。操作工切手动动作工作辊平衡,OS侧升降正常,DS侧无动作。
设备人员到阀台查看各阀头得电情况,发现各电磁阀得电均正常,电气人员查看程序,发现比例阀输出均正常,但DS工作辊平衡无杆腔压力为0。所以怀疑DS侧无杆腔的两个电磁阀有问题,导致油路不通。检查各阀头,未发现松动。手动捅阀试验,当捅
电磁阀550.1时,有过油声音,而且平衡缸开始上升。所以判断可能是该电磁阀阀头有问题或是电磁铁有问题,导致阀没换向油路不通。捅阀开始手动抽辊,同时电气人员对电磁阀阀头和电磁铁进行检查,电磁铁阻值正常,所以将阀头进行了更换。期间一直手动捅阀,进行抽辊和推辊。
13:15下辊推入后,当手动下降支承辊平衡到设定位置(阶梯垫换档位置)过程中,由于DS侧工作辊平衡缸没有下降(当时电磁阀阀头还没有回装,仍是在手动捅阀,所以DS侧平衡没下降),而OS侧工作辊平衡缸已经完全下降收回(由于手动下降支承辊平衡时,触发连锁条件,导致工作辊平衡也接收到下降信号,OS侧下降是正常的连锁反应)。现场人员发现这一情况后,马上联系操作人员,操作人员便停止了下降支承辊平衡的操作,将支承辊平衡抬起,设备人员接到通知后便取消捅阀操作(这时新阀头线已全部接好,开始回装),DS侧工作辊平衡下降到位后,操作人员重新下降支承辊平衡准备调阶梯垫,此时发现支承辊平衡无法下降,所以操作人员决定将工作辊平衡升起重新走时序,但是发现工作辊平衡一直接收了一个下降信号,也无法手动动作。此时怀疑可能是换辊时序走乱了,所以对F5机架进行了重启。重启后逐步恢复轧机,但是支承辊平衡仍然无法下降,工作辊平衡仍然有下降信号。最后在程序中将支承辊平衡强制下降,更换阶梯垫后,时序便能够继续正常进行(工作辊平衡恢复正常)。
14:15轧机恢复开始模轧。
14:35恢复正常生产。 二、原因分析:
本次故障分两方面:1、DS侧电磁阀有问题,导致DS侧工作辊平衡无动作。2、支承辊平衡无法下降,同时工作辊平衡无法提升,始终有下降信号。
DS侧电磁阀故障原因分析
图中648.1为轧钢状态时控制无杆腔压力的伺服阀,822.1和550.1为换辊状态时控制无杆腔压力的三通比例减压阀和电磁阀,577.1为切换伺服阀模式和减压阀模式的电磁换向阀
无杆腔没有压力,而各电磁阀得电状态正常、比例阀输出正常。所以根据情况来看,故障的原因有很多可能,但首先应该排除最简单的原因,可能是由于三通比例减压阀和电磁阀的阀头松动虚接,或者是电磁阀的电磁铁烧导致阀不换向。检查各阀头未发现松动,手动对电磁阀进行捅阀试验,当手动捅550.1电磁阀时,阀芯动作有过油声音,并且无杆腔建立压力,DS侧平衡缸开始上升。所以马上判断出该电磁阀未换向导致三通比例减压阀一路不通油,所以无杆腔没有压力。对该电磁阀的电磁铁阻值检测正常,确定还是由于阀头问题导致的。一面手动捅阀继续换辊,一面将阀头进行了更换。更换完毕后恢复正常。
2、支承辊平衡无法下降,同时工作辊平衡无法提升,始终有下降信号
从曲线上看,换辊无法正常进行的原因是,因为支承辊平衡无法下降导致的,工作辊平衡一直有下降信号是因为,在手动下降支承辊平衡时触发的连锁命令,如果手动将支承辊平衡降到正常的阶梯垫换挡位置时,该下降信号会被复位掉,但是手动下降没有到位时,由于现场发现异常,操作人员便将支承辊平衡升起,所以工作辊平衡的这一下降信号没有被复位掉而一直存在。问题的根本还是在支承辊平衡手动下降没到位就升起后,便无法再手动下降,最后是从程序中强制下降的。可是程序中的强制下降和换辊机旁箱的手动下降的命令是相同的,而且我们没有从程序中对其他任何连锁条件进行修改,所以当时的情况下,在机旁箱手动下降支承辊平衡在理论上是没有问题的。
由于重启机架后PDA曲线没有监控,所以曲线上无法查找后来的情况。
具体原因还需专业进一步分析。
3、故障处理时间较长原因
由于电磁阀无法得电进行处理,同时桶阀配合操作抽辊、推辊,影响了40分钟时间。
轧辊推入机架后,发现工作平衡仍无法抬起、支撑辊平衡无法下降,进行故障查找,影响50分钟。
强制支撑辊平衡下降到位,工作辊平衡、支撑辊平衡恢复正常,影响10分钟。
恢复轧线、模轧,影响20分钟。
三、防范措施:
1、进一步结合轧机阀台水汽大、震动大、工作环境较为恶略的特点,缩
您可能关注的文档
- (word版,有答案)四川达州市2015年中考题.doc
- (五)招标文件确认书.doc
- (人教版)变阻器.doc
- (人教新课标)四年级品德与社会下册教案交通与我们的生活.doc
- (农璐萍)高中地理学科教学培养学生使用课文插图的研究.doc
- (四年上)第56课用颜色填充喷枪.doc
- (好题)经济生活第二课.doc
- (含答案解析)山东省淄博市2015届高三下学期3月第一次模拟考试物理试题.doc
- (新)浅谈平板支撑.doc
- (打印)金工实习报告模板.doc
- 2024年钽项目资金筹措计划书代可行性研究报告.docx
- 2024年陈设艺术陶瓷制品项目资金筹措计划书代可行性研究报告.docx
- 2024年杀鼠剂项目资金申请报告代可行性研究报告.docx
- 2024年种植机械项目投资申请报告代可行性研究报告.docx
- 2024年汽板机项目资金申请报告代可行性研究报告.docx
- 2024年消声室项目资金筹措计划书代可行性研究报告.docx
- 2024年蚊帐项目资金需求报告代可行性研究报告.docx
- 2024年鱼、虾、贝、藻类多倍体项目资金筹措计划书代可行性研究报告.docx
- 2024年动力电池项目资金需求报告代可行性研究报告.docx
- 2024年PP-R项目资金申请报告代可行性研究报告.docx
文档评论(0)