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机械式动筛在黄岩汇排矸车间应用.doc
GDT机械式动筛在黄岩汇矿排矸车间的应用实践
王守国
(国投昔阳能源有限责任公司,山西晋中 045300)
摘 要: 介绍GDT机械式动筛跳汰机在黄岩汇煤矿的应用情况,认为因设计缺陷和岗位司机技能低,造成动筛跳汰机跑煤问题。针对存在各种问题,提出技术改造解决方案。并探讨优化工艺措施,全面提高产品煤质量,增加企业经济效益和市场竞争力。对其它同型设备使用者,亦有借鉴意义。
关键词 GDT动筛跳汰机 跑煤 技改
国投昔阳能源有限责任公司黄岩汇煤矿排矸车间年处理能力180万吨,产品主要为动力煤。主要生产工艺采用块煤动筛排矸、煤泥压滤处理,使用国产GDT18/3.6动筛跳汰机入洗粒度13mm--350mm,完全依靠305手选皮带人工拣出异常物料(铁器除外)。因人工操作的不稳定性,无法完全避免大块物料进入动筛。入选物料超限,造成溜槽堵塞、皮带损坏、动筛跳汰机排矸轮卡住等一系列问题,更重要的是入选物料超限造成生产间断,导致动筛跳汰机床层不稳定,严重影响动筛跳汰机的分选效果,使得块煤产品质量下降,矸石带煤增加。
2、设计手选皮带的拣出物料没有去处
按照设计在216皮带机头位置安装电磁除铁器,其余杂物依靠305手选皮带去除。设计考虑该手选皮带为一些少量杂物的检查性手选,没有考虑拣出矸石、杂物的去处。因井下杂物、大矸控制不严,为保证正常生产,手选工需及时锤击在皮带上的大块矸石;超大块搬下皮带,转送至提升孔运出。这样即损坏设备,工人劳动强度大,又存在严重安全隐患。
3、原设计动筛跳汰机斗式提升机的物料去处欠考虑
GDT机械式动筛跳汰机筛下物由斗式提升机排出,原设计斗式提升机排出的物料经高频筛脱水后去末煤皮带。因影响末煤产品质量,后改到矸石皮带。此物料水分大、并且含有少部分粒煤,即造成了带煤损失,增加矸石皮带维护难度,又影响车间标准化工作。
4、动筛跳汰机跑煤严重
动筛跳汰机的理论分选粒度为25-350mm,实际有效分选粒度为50-200mm。由于煤矿井下生产无破碎环节,入选原煤超限(+350mm)现象严重;又由于分级筛分级效果不好,进入动筛跳汰机的末煤(-25mm)量严重超标,严重地影响了动筛跳汰机的分选效率。
动筛跳汰机进入矸石皮带有两部分物料,一部分来自排矸轮的排料,这部分物料由于动筛分选效果不好,跑块煤现象严重,另一部分来自动筛筛下斗式提升机的物料,这部分物料末煤量大,含有一部分小粒煤,理论上不应该进入矸石皮带。加之动筛跳汰机司机缺乏设备使用、维护经验,造成动筛跑煤现象非常严重。
5、动筛跳汰机、斗式提升机没有加入集控系统,缺乏电气闭锁
GDT动筛跳汰机属于单机自动化设备,自身采用松下PRO-E32微型PLC控制,有就地/集控两种运行方式。订购设备时设计要求将斗式提升机加入动筛自控系统,实际上斗式提升机没有加入动筛自控系统,动筛跳汰机也没有加入集控。作为排矸车间核心设备,动筛跳汰机在与上下游设备之间没有电气闭锁运行状态下运行,多次发生因斗式提升机故障停车不出料,导致动筛跳汰机提升轮被物料压住,被迫停产的恶性故障。
针对黄岩汇煤矿排矸车间存在的上述问题,参照阳煤集团同工艺类型的选煤厂,吸取对方的成功运行经验,并咨询专业选煤专家后,公司决定进行技术改造。改造的原则是将动筛跳汰机、斗式提升机物料的去处及煤泥水处理系统的问题统一考虑,主要采取以下措施:
1、增设控制入选物料上限的工艺设备
增加一台原煤分级筛(筛孔∮50-200mm),筛上物料进入新设的一条反手选皮带,检出大块煤。筛下物料进入原有的303、304筛子分级,保证进入动筛跳汰机的入料粒度不超限。
2、提高分级筛分选效率
根据观察结果,303、304、306、307分级筛适当增加挡堰,均匀入料,延长物料在筛面有效停留时间。同时安排检修班每日清理分级筛筛面堵塞的筛孔,提高分级筛分选效率。
3、对动筛跳汰机进行全面的改造、调整并建立相应的制度,提高分选效率
1)、利用废旧皮带自制入料挡帘,降低物料进入动筛跳汰机的速度。
2)、将排矸辊与溢流堰之间挡帘调整合适,太硬阻挡矸石排放可能煤中带矸;太软矸石自动排放,不能形成稳定床层,可能矸中带煤。
3)、调节排矸电机皮带轮与行星减速器皮带轮之间的挡位,正常工作时,使排矸系统频率在10-25hz之间波动,保证自动排矸系统的能力。
4)、加强检修质量,提高排矸车间设备保证能力,尽量保持稳定均衡生产。避免频繁起停、料大料小造成动筛跳汰机床层不稳而影响分选效果。
5)、实行每周放水检查,清理筛板上的堵塞物。检查筛板与排矸辊间挡皮,防止大块进入透筛物。
6)、将动筛跳汰机、斗式提升机全部加入集控控制,实现联锁运行。
7)、提高操作人员操作技能及责任心,制定相关奖罚制度并严格执行。
4、增加重介洗选工艺,提高动筛分选精度,解决煤泥水处理能力不足问题
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