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“量油燃爆”等5起事故案例分享
“量油燃爆”等事故案例
1. 事故经过
2014年1月16日23时左右,油田某单位住井工在(井场)储油罐量油时,持手电筒在透光孔处,因使用手电不当,产生明火,发生燃爆,该员工脸部、手部烧伤,并从罐上掉到地面,脚踝骨折。
2. 事故原因
(1)直接原因
罐顶透光孔处可燃气体浓度处于爆炸范围,员工在量油过程中,因手电筒故障,在爆炸性混合气体范围内再次打开手电筒时产生明火,发生燃爆。
(2)间接原因
① 风险辨识不到位。员工对夜间照明条件不足情况下量油作业存在的风险辨识不到位,单独一人既要手拿电筒,又要量油作业,存在一定的操作困难和作业风险。同时,在油气场所作业工具选用不当,未使用防爆照明工具,作业前也未进行气体检测。
② 设施完整性不足。井场储油罐量油接管结垢堵塞,量油孔不能正常使用,员工安全意识不强,违规在透光孔处操作。透光孔敞开,可燃气体聚集,引发燃爆。
③ 安全防护设施不完善。未配备防爆手电;储罐无上罐扶梯、罐顶无护栏等安全附件;罐顶的防爆照明灯故障不亮。
(3)管理原因
① 操作规程不完善。未针对夜间光照不足条件下的单人量油作业进行风险分析,制定安全操作规程,导致员工在量油过程中违章操作,引发事故。
② 员工培训不到位。岗位员工对上罐量油风险辨识不清,作业前未进行气体检测,使用非防爆手电,且手电操作错误。
③ 单位安全管理还存在薄弱环节。对偏远站点的安全管理重视程度不够,未针对作业风险为员工配备必要的安全防护器具,未及时发现和清理储罐量油接管堵塞物,完善储罐安全防护设施,没有为员工提供一个安全的工作环境。
二、汽油(凝析油)存放不当的火灾案例
1. 事故经过
X年3月13日凌晨1时许,油田某单位住井员工被烟气呛醒,发现房内着火,屋内存放的汽油(凝析油)等易燃易爆物品燃烧加剧,员工全身大面积烧伤,彩钢房烧毁。
2. 事故原因
(1)直接原因
员工在值班房内睡觉时未关闭电暖器,线路长期运行发热着火,遇屋内违规存放的带油毛毡和清蜡剂、汽油(凝析油)、油漆等危化品而发生爆燃。
(2)间接原因
员工睡觉前,没有认真进行电器安全检查,长时间使用电暖器,对可能造成的风险认识不足;将带油毛毡和清蜡剂、汽油(凝析油)、油漆等危化品在住人房间内随意存放,对其存在的风险辨识不清或不以为然,安全意识不强。
(3)管理原因
单位安全管理存在一定漏洞,“直线责任、属地管理”职责履行不到位,隐患排查和安全检查还没有实现“全覆盖、零容忍、严执法 重实效”的工作要求,导致现场隐患未及时消除、安全风险未有效受控。
三、点炉时炉膛燃爆案例
1. 事故经过
12月18日13时左右,油田某单位岗位员工发现站内加热炉熄灭,随即关闭供气阀门,检查气液分离器、缓冲罐压力、液位均正常后,到加热炉侧面将点火棍伸入炉子风门口点炉时,炉膛燃爆,致使岗位员工受伤,加热炉损坏。
2. 事故原因
(1)直接原因
加热炉熄灭后,岗位员工未对炉膛进行充分通风的情况下直接点火,造成炉膛燃爆。
(2)间接原因
① 加热炉存在缺陷。一是没有设置专门的点火孔,员工只能将点火棍通过调节风门口伸入炉膛点火;二是母火管进入炉膛尺寸过大,达81cm,员工在点燃母火过程中,无法观察点火棍是否伸到火嘴处,存在未将点火棍深入火嘴处打开母火进气阀,造成短时间内炉膛大量爆炸气体积聚的风险;三是气动调节阀对介质要求高,在伴生气携带较多凝液时,气动调节阀无法正常工作,只能走旁通供气流程;四是燃烧系统没有熄火自动报警装置,熄火后不能及时发现,导致凝析油不断进入炉膛;五是加热炉防爆门未起到瞬间释放能量的作用,闪爆导致加热炉筒体正面10条螺栓固定的烟道检修盖板飞出18米,烟筒防雨帽弹出。
② 源头设计存在隐患。该站所用伴生气C3及以上组分含量较高,设计时未充分考虑、论证,致使气液分离器至加热炉供气管线中的凝液无法排出。
③ 建设施工把关不严。加热炉底座基础设计高度为400mm,但现场为680mm,致使观察孔高度为168cm,即使身高160cm左右的员工也无法看清炉膛内情况。
(3)管理原因
① 员工培训不到位。该单位冬季加热培训教案只有煤气茶炉和燃油水套炉的,没有事发加热炉的培训内容,也没有事发加热炉燃烧器的存在风险、操作规程等培训内容。
② 日常维护不到位。气液分离器浮球液位计故障没有及时维修,致使排污前后液位计无变化,无法判断凝液是否排放彻底。
四、修井作业火灾案例
1. 事故经过
1月25日晚上8时左右,油田某单位进行油井检泵作业,在起油管过程中,瞬时返出大量油气,作业井口突然闪爆,导致修井车着火、修井工烧伤。
2. 事故原因
(1)直接原因
作业人员未按井控管理实施细则安装油管旋塞阀,修井车台上发动机排气管防火帽用铁丝捆绑存在间隙,安装
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