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600MW超临界机组锅炉事故处理
一、送风机A出口门卡涩到零
现象:
1、10S后炉膛负压增大、“FAN STALL”报警,又自动复归。“炉膛压力低”“FDF A”“IDF A”“RB” “F磨”“D磨”报警发出。炉膛负压到-700Pa左右。再热汽温下降较快,545度.
处理:1、检查A送风机跳闸其出口档板关闭动叶关闭,A引风机联跳正常其进、出口档板关闭、静叶关闭;
2、立即派巡检就地检查,汇报在值长,联系检修检查。联系脱硫注意设备运行情况。
3、检查RB动作正常,F、D磨煤机跳闸,负荷快速下降,机组运行方式由滑压切至定压运行,压力设定值14MPa,CCS负荷指令减至300MW;
4、检查B送、引风机动叶、静叶自动开大,电流***在额定值内,无失速报警。氧量、风量正常,炉膛负压正常;(83%以上超电流)
5、关闭F、D磨冷、热风门及出口快关门,相应二次风门关到正确位置;
6、检查A层油枪投入,稳定锅炉燃烧。
7、检查运行吸风机(电流振动温度入口风压等)运行正常,炉负压调整稳定。
8、检查运行送风机运行正常(电流振动温度出口风压风量)氧量正常。
9、调整主汽温度正常,维持合适的水煤比,中间点过热度合适,调节减温水量合适,检查储水箱无水位。
10、调整再热汽温正常,调节烟气挡板,必要时使用事故喷水;
7、检查除氧器、热井水位正常;
8、检查汽泵运行正常;否则强开再循环;
9、检查轴封压力、温度正常,检查主机振动、轴移、差胀等参数正常;
判断:根据风机跳闸首发,判断事故为:A送风机出口门误关造成A送跳闸。因为吸送风机几乎同时联跳,所以必须关注报警信号哪个先发,还要检查风机跳闸的原因,如热工保护:振动温度油压出入口门等,电气保护如:差动速断等。
本故障主要问题是氧量不够了。
本故障处理关键点:RB动作是否正常(否则造成磨不跳,油不投,CCS指令定滑压方式不切)-投油助燃(投中间磨)-未跳闸风机出力达最大(电流不超)。
1.1送风机出口门卡到10%。
现象:炉膛负压增大、“FAN STALL”报警信号发出。卡涩送风机失速,出口门红闪。
处理:迅速打一台磨,复归RB,降负荷至360MW左右,投油助燃。关小失速风机动叶,消除失速,然后根据总风量带负荷。
1.2送风机出口门卡到20%。
炉膛负压增大、“FAN STALL”报警信号发出。炉膛负压报警后经自动调整复归。
正常送风机动叶无须解手动。
二、A一次风机出口门部分关闭
现象:1、炉膛负压增大、“FAN STALL”报警
处理:1、根据报警情况,立即检查吸送风机、一次风机系统,发现A一次风机出口门部分关闭,汇报裁判,手动开启A一次风机出口门无效;
2、立即派巡检就地检查,汇报在值长,联系检修检查。联系脱硫注意设备运行情况。
3、立即解除B一次风机自动,手动增加B一次风机出力至最大,监视B一次风机电机不超电流振动温度等各项参数正常,适当关小A一次风机动叶,消除失速;
4、投油助燃(投入A层、B层油),稳定燃烧;
5、根据磨煤机一次风流量情况,手动跳闸F、D磨煤机(要有间隔时间),检查“RB”启动,CCS快速减负荷,负荷降至366MW。(维持一次风压在正常值,磨煤机风量正常。根据具体情况可打一台磨尽量维持高负荷)。
6、检查油枪投入正常,稳定锅炉燃烧,关闭F、D磨冷、热风门及出口快关门,及相应二次风门;
7、调整炉膛负压正常,检查吸风机运行正常(电流振动温度入口风压等)。
8、调整氧量正常,检查送风机运行正常(电流振动温度出口风压风量)。
9、调整主汽温度正常,维持合适的水煤比,中间点过热度合适,调节减温水量合适,检查储水箱无水位。
10、调整再热汽温正常,调节烟气挡板,必要时使用事故喷水;
11、检查除氧器、热井水位正常;
12、检查汽泵运行正常;否则强开再循环;
13、检查轴封压力、温度正常,检查主机振动、轴移、差胀等参数正常;
14、汇报裁判,通知检修处理A一次风机出口门部分关闭缺陷。
本故障主要问题是:一次风压不够了。
本故障处理关键点:投油 - 全开正常一次风机 - 打磨(维持一次风压)。
2.1卡涩到零:负压变小,10S后跳闸,空出口一次风门及冷风门全关。正常风机自动开至95%。出口门红闪。
三、A送风机动叶卡在10%
现象:1、炉膛负压大幅增大,引风机电流下降,A送风机电流下降;炉膛负压最大到-1.2。
2、A侧排烟温度、二次风温、一次风温上升。
3、总画面送风机动叶指示10%,电流下降。
特征参数:4、A送风机画面指令与反馈不相符。
处理:1、根据现象立即检查送风机、一次风机系统,发现:A送风机动叶卡在10%汇报裁判,手动开启A送风机动叶无效,检查送风机油站控制油压油位,派巡检就地全面检查;
2、汇报在值长,联系检修检查。联系脱硫注意设备运行情况。
3、检查B送风机自动开大,否则手动增加B送风机出力至最大,
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