乙二醇车间工艺清单安全评价.doc

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反应区 工艺过程分析记录表(酯化)节点一 区域/工艺过程: 反应区 单元:酯化 分析人员: 詹松涛、王国英、秦保、刘义钒、张泽民 、郜磊、崔士彬、李文强、刘锁、高维乐 日 期: 2016 年 01 月 02 日 分析目的:安全操作注意事项 序号 节点 偏差 原因 后果 现有安全 控制措施 评价结果 建议改正/控制措施 L S 风险度R 1 界外合格CO汇合C201压缩机出口循环气后进入酯化塔T101AB,利用循环甲醇溶液及外供氧气将合成循环气体中的NO转化为亚硝酸甲酯,同时副产一定水及硝酸等。 酯化塔 T101AB 温度过高 1.管道O2进氧量过大。 2.合成气管道PG204 进气的温度高(压缩机出口冷却器冷却效果差,如断循环水等)。 3.循环甲醇流量少。 4.合成气管道PG204 循环量少。 5.加氧量过快,导致分布不均匀,局部飞温。 6.填料装填不均匀。 7.氧气含有杂质,导致分布器分布氧气不均匀。 8.酯化塔氧气入口管线止逆阀内漏(后果:配氧前没置换,进氧时先和NO 反应导致此部分管道超温)。 9.系统压力波动,在系统压力低时,氧流量大。 10.泵P105A 或B 故障,或LV1601 阀门开度过大(回流量小)。 飞温,烧毁填料,超压时甚至导致塔破裂,造成泄漏,潜在的火灾、中毒等事故 1.氧气管线流量设置有安全联锁,流量过高时切氧(HV1004,FV1014)。 2.泵P105、P101流量低联锁切氧。 3.酯化塔设有3 层温度测点,三选二温度高关闭氧气管线速关阀。 4.入塔合成气流量低时联锁切断氧阀。 5.空分严格控制氧纯度,达标后才送至界区。 6.设有可燃有毒气体检测、火灾报警、消防设施、视频监控完善。 7.酯化塔塔釜设有氮气置换管线。 8. 在离酯化塔近处的氧气管线设速关阀,开车前置换3 次。 9.P105A/B 设置TRG 轴流监测。 2 2 4 1.操作规程明确要求氧气进管线的调节阀开度 小,调节幅度要小。 2.和调度联系通畅,增开风机,增压差加速循环水流动,降低水温。 3.操作规程严格规定进氧量阀门的操作,不允许在DCS 操作修改阀门开度数字的直接输入,防止误操作。 2 界外合格CO汇合C201压缩机出口循环气后进入酯化塔T101AB,利用循环甲醇溶液及外供氧气将合成循环气体中的NO转化为亚硝酸甲酯,同时副产一定水及硝酸等。 酯化塔 T101B 温度过低 1.管道O2进氧量过小。 2.合成气管道PG204 进气的温度低。 3.循环甲醇温度低(环境温度低、循环水温度低)。 4.管道PL1705 新鲜甲醇温度低。 1.影响气体组分; 2.甲醇对亚硝酸甲酯吸收增强,过低时氧气至 后工序可能造成合成飞温,爆炸。 1.可通过减少CO 进气量平衡氧量。 2.E105A/B 可调节循环水温、流量。 3. 酯化塔设有3 层温度测点。 4、T102出口氧气浓度高高联锁切氧 2 2 4 无 1 界外合格CO汇合C201压缩机出口循环气后进入酯化塔T101AB,利用循环甲醇溶液及外供氧气将合成循环气体中的NO转化为亚硝酸甲酯,同时副产一定水及硝酸等。 酯化塔 T101B 压力过高 1.氧气进料量过小。 2.原料气进料量大,进气压力高。 3.合成工序的触媒失活(不消耗CO)。 4.气相出口管被堵(液位过高)。 5.尾气系统液位低导致串气(1.0MPa串至本系统的0.5MPa)。 6.温度高导致压力高。 超压、泄漏,潜在的火灾爆炸中毒。 1.酯化塔设有塔顶、塔釜的压力检测、报警。 2.酯化塔后的V103 出口PG1204 管线设置系统安全阀。 3. CO 进料量设有流量计。.尾气吸收工序设有放空。 2 2 4 1.操作规程、应急预案对压力均有相应的指标及过高时的处置方案。 2 界外合格CO汇合C201压缩机出口循环气后进入酯化塔T101AB,利用循环甲醇溶液及外供氧气将合成循环气体中的NO转化为亚硝酸甲酯,同时副产一定水及硝酸等。 酯化塔 T101B 压力过低 —————— 无重大影响 —————— - - —— ———— 1 界外合格CO汇合C201压缩机出口循环气后进入酯化塔T101AB,利用循环甲醇溶液及外供氧气将合成循环气体中的NO转化为亚硝酸甲酯,同时副产一定水及硝酸等。 酯化塔 T101B 液位过高 1.大量减氧,不反应。 2.LV1601 阀门关闭,导致液相不外排。 3.新鲜甲醇补量过大。 4.泵P105、P101 跳停。 5.甲醇洗涤塔来的循环甲醇量过大。 液相淹没气相出口管,导致进气量低,造成停车 1.设有塔液位现场及远传液位指示。 2.新鲜甲醇进料量设有

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