皮带机事故案例分析资料.ppt

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皮带机安全特点 具有很高的安全性,需要的生产人员少,相比其它运输方式,发生事故的机率低。 一旦出事,就是大事 皮带机安全事故分类 1、皮带机机损事故 2、皮带机火灾事故 3、皮带机人身伤害事故 事故规律 海因里希事故法则:是美国著名安全工程师海因里希提出的300∶29∶1法则。统计了55万件机械事故,得出一个重要结论,即在机械事故中,死亡、重伤、轻伤和无伤害事故的比例为1:29:300。这个法则意思是说,当一个企业有300个隐患或违章,必然要发生29起轻伤或故障,在这29起轻伤事故或故障当中,有一起重伤、死亡或重大事故。 例如,某技工企图用手把皮带挂到正在旋的皮带轮上,因未使用拨皮带的杆,且站在摇晃的梯板上,又穿了一件宽大长袖的工作服,结果被皮带轮绞入碾死。事故调查结果表明,他这种上皮带的方法使用已有数年之久。查阅四年病志(急救上药记录),发现他有33次手臂擦伤后治疗处理记录,他手下工人均佩服他手段高明,结果还是导致死亡。这一事例说明,重伤和死亡事故虽有偶然性,但是不安全因素或动作在事故发生之前已暴露过许多次,如果在事故发生之前,抓住时机,及时消除不安全因素,许多重大伤亡事故是完全可以避免的。 2001年1月27日6时30分,某单位皮带操作工罗某(男,26岁)与同班的操作工胡某进行接班前卫生清扫工作,罗某叫胡某去矿槽处打扫卫生,罗某拿着铁铲到加湿皮带机处搞卫生。约7时15分,罗某在运转的加湿皮带驱动机处清扫卫生时,由于身体接触运转的增面轮与皮带部位,被卷入增面轮与皮带之间,卡夹在皮带中。值班人员在模拟屏发现皮带停运,便安排人员出去检查。此时前来接班的皮带操作工韦某走到加湿皮带处,发现加湿皮带停运而电机仍转动,立即关掉电源。电机停转后,韦某看见驱动机构增面轮与皮带处有人被夹住,于是便急忙通知当班人员前来抢救。当班人员闻讯赶紧到现场,发现罗面朝皮带,被皮带与增面轮夹住,头部在增面轮上方的改向轮东侧,脚悬在增面轮下方的西侧,于是欲将罗从皮带下拉出。由于卡夹较紧无法拉下,便用力将皮带割断,罗与所用铁铲随皮带一同落地。当班 现场缺乏安全确认,被尾轮绞伤 2006年11月07日上午10:15时,某厂一车间维修实习生刘某(2006年09月20日入厂)和另一车间点检工高某共同巡检,发现六号皮带西侧、机尾北侧第三个托辊不转,高某铁棍敲打托辊、顿时托辊掉到皮带上,刘某急忙用左手拿托辊,不慎被尾轮绞伤。左手食指的第二节至未端皮肉脱离。 事故原因: 1、刘某在处理六号皮带故障时,高某在没有停机情况下,用铁棍敲击托辊是违章蛮干的冒险行为,高某没有做好互保工作。是造成被绞伤事故的主要原因。 2、职工刘某安全意识差,工作经验少,对生产设备、工艺了解的不够。危险辨识能力差。是导致此次事故的次要原因。 * 皮带机安全事故 港务集团公司 ?2015年1月 1、 2000.3.15皮带机皮带撕裂事故 2、 2010.8.8皮带机皮带撕裂事故 3、2003.8.6皮带机皮带撕裂事故 4、皮带机火灾 5、日照港煤码头1993年“12.30”火灾事故 6、5.27堆料机火灾事故 7、皮带机工伤事故 1、 2000.3.15皮带机皮带撕裂事故。 事故经过: 2000年3月15日,接卸“XXX”轮煤炭, BC3皮带机皮带撕裂约260米,撕裂原因为皮带机漏斗内转换翻板与转轴锈蚀脱开,不能同步翻转,但未掉落,现场启动BC2,漏斗即时出现堵塞;翻板被积煤冲击,掉落在BC3胶带侧,卡住在漏斗内并直插穿BC3胶带,造成胶带纵向撕裂约260米。更换新胶带价值130000元,修复费用4000元。事故责任者为皮带机司机、作业队队长、中控室等。 一、事故经过: 2010年8月8日,作业流程采用1号流程(BC1-BC2-BC3)。 22︰20时,农工队负责人到码头巡视时,刚好BC1停机,工人在处理皮带上从漏斗上掉下来的大煤块,当时负责控制漏斗的工人× × ×向他反映:不知道什么地方胶带摩擦,有一股橡胶臭味。他马上叫负责巡视BC1皮带的巡视工× × ×不要启动BC1皮带,并马上检查BC1皮带。经检查BC1皮带没问题,两人就去检查1号机房,在1号机房发现BC2皮带已撕裂, × × ×马上拉动急停拉线,紧急停机(急停时间为22:45)。经勘查测量,BC2皮带在中间部位纵向撕裂250m,同时在BC3距2号机房约60m处发现有一根0.98m长75×45mm角铁金属构件,并在2号机房落料口处发现头部清扫器清扫块脱落一块,变形一块。 事故对对装卸生产造成了较严重的影响,并造成较大经济损失,修复费用105300元,属一般机损事故。 2、2010.8.8日皮带机皮带撕裂事故 二、事故原因: 1.该角铁金属构件来自2号漏斗,漏斗

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