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TC62032-12透平机的使用和保养
TC620/32-12透平机的使用和保养
陈志伟(兰花科创化肥分公司,山西 晋城 048000) 2009-10-26
我公司80 kt/a合成装置自2000年使用透平机以来,运转情况良好,呈现了良好的经济效益。但据我们走访其他兄弟厂家,普遍反映透平机稳定运行周期不长,而且易出现故障。通过比较工艺流程和操作方法,现就透平机的运行及维护总结出以下要点。
1 保证透平机气量稳定
透平机气量一定要稳定,不能忽高忽低。透平机是通过叶轮的离心力(F mv2/r),加大气体的速度(动能)而后转化为势能,表现为出口压力升高,达到增加循环量的目的。因此,循环气量的变化对透平机电流、功率的影响很大。气量变化较大时,功率曲线会出现陡然的波峰变化,导致透平机内各轴承受力不均而出现损伤,从而出现危险。当系统气量稳定时,透平机运行平稳,电流、功率显示正常、平稳。但合成系统生产时,时常需要调节循环气量,由于是离心式压缩机,因此完全可以通过关小透平机出口阀门来调节气量,因透平机内有止推装置和平衡装置,能有效平衡出口压力高造成的后座力,调节后电流下降、出口流量减小,达到调节的目的。但据了解某些厂以合成系统大副线来调节循环量,造成透平机气量经常波动,电流、功率波动大,透平机运行时间一般仅两个多月,经常出现声音异常状况,打开透平机检查,发现平衡装置或损坏或移位,维修还需到生产厂家做动平衡和静平衡,很麻烦。由此可见,透平机的使用一定要以稳定打气量为主,只能微调,不能大幅度调节大副线致使系统循环量变化太大,系统压力也变化明显。
2 控制好合成循环气的氢氮比
一定要控制好合成循环气的氢氮比。虽然从气体密度上来看,它们的密度都很小,从而产生的重力也不大,但由于合成系统循环气是高压气体,气体在28.0 MPa下密度明显加大;且从摩尔质量 g/mol 来说,氮气为28,而氢气只有2,相差较大。从我厂使用情况看,氢氮比对透平机的影响很大,当循环气中H2含量偏低时,透平机电流迅速上升,从而超出指标范围,造成危险,见表1。
因此,在生产过程中一定要注意循环气中H2含量的调节,一旦发现呈下降趋势,要及时与造气联系,调整好H2含量,确保其不会掉到指标以下。应做到预见性调节,若循环气中H2含量已经太低,透平机电流已超出指标,这时一定要冷静,首先分析补气中H2含量如何,若偏低,补气就应放空,使其不入系统(因为这种气体进入系统,只会使循环气中H2含量越来越低);关小透平机出口阀门,使其电流稍稍降低,这时由于循环量减小,系统压力增高,应打开放空,适当降低系统压力,然后再分析补气中H2含量,如果已经升起来,应适当补入系统,稍开塔后放空,置换系统低H2循环气,直至恢复正常。在此过程中,一定要注意系统中CH4的含量,不能太低,以免影响加量。若循环气中H2含量严重偏低,透平机电流严重超高,只能紧急停车,停下透平机,以免损坏。
3 做好透平机的维护保养工作
(1)透平机要定期检修。我车间一般是透平机连续运行半年后,定期停下来更换轴承易损件,这时尽管透平机还未出现异常,但每次替换下来的轴承多少都有点损伤,因此定期检修可大大减少因易损件损坏导致透平机内失去动平衡,受力不均而造成大的损坏。两年一次的大修时要做主机和电机的动平衡校验,排除因磨损造成的运行不平衡。最近几年来,我车间坚持定期检修透平机,既节省了大量维修费用(在本厂就可更换修理,不用返厂),又保证了透平机的长周期稳定运行。
(2)平时的维护保养要跟上。尤其是透平机辅助系统的运行一定要稳定,保护气一定要干净、干燥,流量维持在400~700 m3/h,气体温度要适宜;压力要比循环气进口压力稍高,防止含氨气体倒流,损害电机绝缘。定期对硅胶进行倒换,以防其不能起到干燥的作用,一般一月再生一次,一年更换一次硅胶,但这也不是绝对的。去年后半年透平机绝缘突然下降,虽然仍然大于5 MΩ,但极不稳定,随时要往下掉,通热气体干燥电机也未见效,当时硅胶才使用半年,及时更换新硅胶后,这种现象才消除,更换下来的硅胶也未见异常,只是强度太低,太脆了。透平机绝缘是一个关键指标,一定要注意,不能低于5 MΩ,一旦低了,只能先停机检查,哪怕是假象,一定要分析清原因,因为一旦短路,电极杆就有可能飞出来,造成重大事故。此外,还应加强对透平机注油的观察,做到油的三级过滤,保证润滑油的清洁。
4 及时发现并处理异常情况
经过几年的观察,我们发现可以根据透平机的保护气流量的变化,结合各运转部位温度尤其是电机锭子温度,早期预见透平机的运行状况是否正常。若排除了气体成分变化因素(主要指H2/N2变化影响各温度点),在大致相同的运行环境中,锭子温度逐渐升高,需加大保护气流量来稳定锭子温度,说明透平机由于磨损或其他原因产生了“多余”的热量,需要更多温度较低的保护气体来带走热量。第一次出现这种情况后,
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