关于公司生产性废水排放的调查报告.doc

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关于公司生产性废水排放的调查报告

关于公司生产性废水排放的调查报告 椐川广股司 字(2004)21号文件《关于加强废水治理达标排放的通知》,于2004/6/10 至2004/6/16对公司生产性废水排放进行定点取样分析,现报告如下: 一.取样分布图 (见图) 二.取样及分析方法 两分厂派专人取样,编号后送中化室分析,频率为:四次/天; 采用纳氏比色法 GB7479-87分析。 三.数据统计 两分厂总排放口的平均PH值:合6# 8.21 碱7# 8.37 都已达标,现环保局还未考核排放水含Cl-量,故未计算其平均值,其监测数据仅供分析参考用;具体数据见监测数据表。 NH3-N数据统计如下表: 注:1.经分析2004年6月14日17:00 碱2#及6月16日碱7#数据不合理,故未统计。 2.因6月14日 8:00以前,碱5#取样有误,故未统计。 3.因分析需要6月12日 17:00 增加合(3)#、合(5)#取样点,取消合3#、合5#,6月14日 17:00 增加合(4)#,取消合4#,但都将其测量值仍填于原3#、合5#、合4#处。 4 .因分析需要6月14日 8:00 增加碱(2)#、碱(3)#取样点,取消碱2#、碱3#,但都将其测量值仍填于原碱2#、碱3#处;另外,增加碱8#取样点。 5.本次数据监测过程中,转化负荷:5000-5500m3/h,联碱老系统:一大一小至二大,回收系统:二大的总生产负荷无大的增减,两分厂无桶区排放、洗塔的情况。 四.数据分析及建议 因不少工序排放废液是间断不规律的,其向沟内排放量不易测定,故用计算的方法评定;计算如下: 已知:Q排放量 170m3/h(环保局2004/4/15测定) 总排放口NH3-N平均值 2814mg/l(2004/5/20—5/21测定) 设合成氨排放量为Q合 Q合×合6# +(170-Q合)×碱7# 170×2814 Q合 152m3/h 故:碱厂排放量为:18m3/h 但由于不少工序排放废液是间断不规律,排放时间亦变化大,若计算其量须将各抽测点同时全面取样,其取样频率也应达到相当高才行。从现已测数据看还不适宜用上述方法计算。 现仅从各排放点含NH3-N量分析如下表: 现 象 原 因 分 析 建议治理方法 合1#超标 主要是循环油分与补气油分排污;其次是跑冒滴漏 设坑、槽将排污液集中,分离回收其油水;加强维护 合2#较合1#高得多(4.5倍) 老计量罐排污,卖氨(无煮油器) 若老计量罐需长期使用应增设煮油器 合4#较高 主要是浓氨泵副塔泵的窜气排污与排液罐排污;其次是泵的检修及堵塞时的泵进口排放;再次是水箱漏(底部水箱使用深井水时) 设坑、槽将排污液集中后用泵打入生产系统;加强水箱的检察 合5#高 主要是碳化晶液泵的排放;其次是煮油器排污 杜绝习惯性排放,设坑、槽将排污液集中后用泵打入生产系统;设坑、槽将排污液集中,分离回收其油水。 碱1#高 主要是软水桶溢流液,AⅡ泥压滤机的清洗液; 控制离心机油冷却用水量,若循环软水温度高还应设软水冷却器;设坑、槽将清洗液集中后沉淀,清夜循环使用,沉淀送入压滤机再次过滤。 碱3#很高 主要是冷凝液碱度高纯碱盐份易超标,而现有生产能力对淡液已较难消化量,造成冷凝液难全部回收而排放。 上淡液蒸馏系统或将其送入35t锅炉澄清池。 碱5#高、碱6#很高 外冷器清洗水的排放 上热A︱清洗系统 另外,两分厂要杜绝桶区冒桶现象,如:碱厂的滤液桶、合成氨的生产水槽;合成氨氨罐弛放气放空是插入地沟水中,这样会引起沟内液体NH3-N上升;碱厂在各泵设的回收池可将其机封冷却水与泄漏、排放的原料液分开回收,原料液可直接送入生产系统,以减少废水的处理难度。 以上措施仅能减少NH3-N含量较高的排放与泄漏液,而碱厂洗塔洗桶的末期水洗液因生产过程无法有效消化,只有排放,故要进一步降低总排水口NH3-N含量,还需上淡液蒸馏系统,达到降低低NH3-N含量液的外排量;这样就算总排水口NH3-N含量超标,也可引白灰洗气塔水、渗透水处理系统的浓水稀释排放,以达标。 2004年6月16日

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