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南宁卷烟厂QCC案例
发布人:文志刚、欧 莹、俸 莎 2011年7月 前 言 南宁卷烟厂是以生产真龙卷烟为主的制造工厂,年生产能力80万箱,拥有一条6000千克/小时制丝生产线,16套卷接包装机组。我们一直秉承“卓越品质铸真龙”的方针,为追求卷烟内在质量精益求精,我们对卷烟的吸阻稳定进行控制。吸阻是对卷烟的感官质量和焦油含量影响很大的一项物理指标,烟支的重量的稳定性是影响烟支吸阻稳定的重要因素。本次QC活动通过对卷接机重量控制系统(即SRM系统)深入调查研究,改善卷接机的控制参数,降低烟支重量的标准偏差,提高烟支重量的稳定性,使卷烟烟支的吸阻稳定性得到进一步提高,从而提高产品的内在质量。 一、小组概况 二、选题理由及课题确定 吸阻示意动画 引起烟支吸阻超标的原因 超标的概率与标准偏差的关系 卷接机的历史调整数据 目标可行性分析: 小组成员随机抽查了984支卷烟的重量: 要因确认1 SRM系统培训不到位 要因确认2 剔除阀动作不灵活 要因确认4 旧版软件存在漏洞 要因确认5 回丝量不合适 要因确认6 供丝负压不合适 要因确认7 供丝正压不合适 要因确认8 梗签导向板高度不合适 要因确认9 烟丝来料不均匀 要因确认10 盘纸克重不合格 要因确认11 重量校准方法不合理 参数估计的QC统计工具估计总体的平均值 第三步:查T分布表: 第四步:利用参数估计的QC统计工具计算平均值的置信范围: 采用随机抽取20支卷烟来计算整体平均值的方法误差大于5mg。 因此重量校准方法不合理为要因 要因确认12 操作方法不合理 要因确认13 环境温湿度波动大 要因确认14 电源波动大 要因确认15 气源压力不够 要因确认16 计量仪表未定期检定 为了验证测量仪器的准确性,小组成员决定采用不确定度这一指标对测量仪器进行验证。不确定度的是指由于测量误差的存在,对被测量值的不能肯定的程度。不确定度愈小,所述结果与被测量的真值愈接近,质量越高,水平越高,其使用价值越高。 要因确认17 计量仪表数据不准确 要因确认18 重量控制电路检测不准确 要因确认19 核扫描器测量数据不准确 经过小组成员调查分析和现场验证,小组成员确定了8个导致关键症结的主要原因: 1、SRM系统培训不到位 2、旧版软件存在漏洞 3 、剔除参数不合适 4、回丝量不合适 5、供丝负压不合适 6、供丝正压不合适 7、梗签导向板高度不合适 8、重量校准方法不合理 九、对策实施 利用正交试验对回丝量、供丝负压、供丝正压、梗签导向板高度进行优选 (1)试验目的:通过正交试验优选VE供丝部分运行参数的最佳组合; (2)要考察的指标:烟支的空头率; (3)要考察的因素:回丝量、供丝负压、供丝正压、梗签导向板高度 (4)选位级: (5)设计试验方案:选用L9(34)正交表,共做9次试验,每次试验记录两组数据,生产上可以接受。 (7)试验结果分析: 对策实施四的效果检查 从效果检查可以看出,经过优化VE供丝系统的运行参数后,各卷接机的重量标准偏差显著降低,平均标准偏差由改造前的26.63mg降低为23.20mg,空头率没有超过工艺要求(0.3%)。 十、效果检查 1. 卷接机重量标准偏差的跟踪 课题实施以后没有对安全生产和环境造成影响,小组跟踪了OM-IIS型综合测试台2010年9-11月烟支重量的检测情况: 2. 对设备的影响 小组成员统计2010年8-11月车间的设备有效作业率; 十一、巩固措施 1. 总结、整理活动过程,将本次活动的技术资料整理成册,以便进一步交流学习,持续改进; 2. 及时备份系统程序,在《卷接机使用说明书》内增加重量控制系统软件操作流程,确保设备维修人员能够及时排除系统软件故障; 3. 现场培训卷接机系统维护人员,使其熟练掌握重量控制系统的故障特征和处理技巧; 4. 每班配置一名机动维修人员,跟踪观察重量控制系统运行状况,及时反馈系统信息; 5. 将本次活动的内容作为车间机长团队建设培训内容之一,进一步提高广大职工的质量意识和对QC活动的参与意识。 十二、总结及今后打算 (一)总结本次活动 通过本次活动,小组成员利用了分层法、正交试验、排列图、分布图、参数估计等QC工具,解决了重量控制不稳定,重量标准偏差偏高的问题。在活动过程中,小组成员分工合作,各展所长,充分发挥了各自的主观能动性,提高了小组的团队合作精神以及小组成员分析问题、解决问题的能力,使大家进一步体会到了QC的内涵和指导意义。 (二)下步打算 在今后的工作中,小组将继续围绕设备、工艺、质量等方面的问题进行研究,广泛开展QC小组活动,以“提质创新”为工作重点,为精细化加工的实施打下良好基础。下一步小组将针对卷接机的圆周控制不稳定的问题开展活动。 从调查结果可以看出,不同的
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