JIT解说词.doc

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JIT解说词

各位领导、各位同事: 大家好!我们是组立课“亮剑“团队。今天由我来为大家带来组立课6月份JIT改善报告。我们报告的主题是:“组立课JIT改善案例暨组立T线WIP降低推进”。 (片头) 此份报告共有10个部分,下面我们将按目录顺序为大家作详细介绍。(目录) 首先来看选题理由。 第一个问题:我们为什么要推进JIT?大家知道,空调市场需求变化频繁,随之给制造业提出的新课题即是,如何有效地组织多品种、小批量生产,否则的话,生产过剩必然会造成设备、人员、资金等一系列的浪费。JIT中文名“准时生产方式”。其核心内容就是消减库存,直至实现零库存,同时又能使生产过顺利进行。非常符合解决现在这一问题。 第二个问题:为什么要选择T线作为代表发表这一课题?因为和组立课其它7条生产线相比,T线空间小,而WIP又高,不但造成资金积压,还导致空间使用紧张,因此具有较大的改善空间。 综合以上两个原因,我们将本期改善课题选定为:“组立T线WIP降低推进。”(选题理由) 确定了课题之后,接下来进入现状调查。从2009年11月份T线WIP统计数据来看,素材类为45090件,线上在制品为292件,两项加在一起高达45382件。如此高的数字着实让人触目惊心,所以无论是出于减少资金积压还是便于现场管理,我们都有理由把WIP给降下来。(现状调查) 根据公司JIT目标指示,今年WIP要在09年11月的基础上下降25%。但考虑到T线的特点,我们认为有条件超越它。这就是我们制定的活动目标,预计改善从4月份见效果到6月份结束, WIP累计将减少到29498件,降幅35%。(设定目标) 为能按时按量完成这一艰巨的任务,我们为本期活动制定了一份推进计划。总体来说,将按照先从岗位上减少,然后逐渐向配送区、清洗班推进这一顺序来展开。2月和3月为“调查阶段”,4、5、6三个月为“对策阶段”, 7月和8月为“标准化”阶段。(推进计划) 说起来容易做起来难,面对纷繁多样的现场工件,我们该从何处入手?又该怎么降低呢?为此我们制定了全盘对策。本次改善共有9个对象,前8项针对岗位 “线上在制品”,最后一项针对的则是配送区的“部品素材”。(制定对策) 接下来让我们一起进入对策实施。本次改善共有9个大项。从改善难度和改善效果两方面考虑,前三个改善我将着重为大家介绍。 首先来看对策一、“机芯成品放置”;改善前,机芯下线和转子热套两岗位用2辆台车周转机芯,库存多达128台。显然不符合JIT的生产理念。一开始我们尝试去掉一辆台车,只保留一辆周转机芯,这样无疑会大大减少机芯库存,但两名员工需要频繁的来回拿取机芯,看来这种方法并不科学。那没有更好的办法呢?经过考虑,我们决定用机芯输送带来传送机芯。可这只是解决了传送问题,库存又应该为多少呢?这里需要计算一下,A处是机芯下线岗位,作业周期8.9秒每台;B处是转子热套,作业周期为9.25秒每台。AB之间的距离是5.7米,以正常线速每流一台机芯到转子热套岗位需要47.5秒。如果把转子热套岗位的作业周期9.25秒每台作为参考,那么AB两点则必须有5.1台机芯才能满足需求。由于转子热套机是同时加工两台,所以需要在5.1的基础上乘以2,为保证生产确定机芯库存为11台。通过此项改善,免去了用台车时的来回推送,不仅降低了员工的劳动强度,而且提高了效率,机芯库存由128台减少到11台,降低了91.4%。 改善效果非常显著,但有没有潜力可挖呢?通过论证我们发现,机芯下线该岗位员工作业内容较为简单,可以用机芯自动移载机进行替代。通过深入改善我们又成功削减作业人员一名。这就是改善后的现场视频。 对策二、“上壳体刻印品放置”。上壳体刻印和接线相邻。改善之前,两岗位间用一张平台放置刻印好的上壳体,库存多达70个。难倒真的需要这么多库存吗?通过分析发现,接线岗位的作业周期为9.1秒,而刻印岗位的周期是7.8秒,也就是说“刻印”要比“接线”快,所以得话,这么多的库存着实是没有必要。那该怎样才能既减少库存,又不至于给两个岗位的作业带来麻烦呢?我们可以回顾一下上一改善点。前面我们通过机芯传送带解决了机芯输送的问题。由于这两处改善有许多相似之处,所以“传送带”这种方法在这里可以借鉴。这就是我们自制的上壳体传送带,与前面不同的是,它的导轨采用斜面设计,不需要电力。特别要强调的是,1.1米长的导轨最多只能放10个上壳体,与改善前的70个相比,库存足足减少了60个,降幅85.7%。 再来看对策三、“部品素材配送”。部品素材在WIP所占的比例最大,高达45090pcs。这里一直都有一个困扰,在产量一定时,部品班单次运送工件多,现场WIP就压力大,单次运送数量少,次数则会增加。次数增加有可能引发三种情况;1、产线停产等待物料;2、部品周转筐紧缺;3、超出物流组的工作负荷。怎样才能权衡这个矛盾呢?在和清洗班协商

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