6MW抽汽凝机组低真空运行循环水供热的设计及运行.docVIP

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6MW抽汽凝机组低真空运行循环水供热的设计及运行.doc

6MW抽汽凝机组低真空运行循环水供热的设计及运行   摘要:本文阐明了将6MW抽凝式汽轮机组利用抽汽供热的运行方式,改造成低背压、小排汽量运行,利用低真空运行循环水供热的方式的必要性及可行性,通过对汽轮机凝汽器的改造及对机组运行参数的调整,完全可以实现在机组的低真空运行情况下的安全、经济运行,结合生产实际和理论计算论述了6MW抽凝机组经过改造可以达到节能增效的目的。   关键词:6MW机组 循环水供热 设计 运行   中图分类号: S611 文献标识码: A   一、热电厂环境概述   某市位于黑龙江省东北部,处于我国北方高寒地区,平均海拔60米属中温带大陆性季风气候,年平均温度3.6℃左右,冬季漫长,气候寒冷,全年冰冻期195天,一年中采暖期长达6个月,最大冻土深度2.28米,极端最低温度-37.8℃。过境河流松花江流经84公里,最高水位61.02米,最低枯水位55.03米,每秒最大流量16400立方米,最小流量360立方米,是灌溉、水运、渔业生产的主要水域。市区总人口32.8万人,建筑面积500多万平方米,城区集中供暖面积460万平方米。   热电厂紧靠松花江,在岸边建有一次循环水泵房,循环水经冷却后直接排入松花江,水质较好、硬度低,基本符合松花ZIII类水质标准。电厂始建于1935年,由日本人筹建及管理,现装机容量42MW,两台12MW背压供热机组,三台6MW抽汽凝汽式机组,三台75t/h循环流化床锅炉,五台40t/h循环流化床锅炉,现供热面积352万平方米,年发电量11320KWH。   二、抽凝机组进行低真空运行循环水供热改造的必要性   众所周知,火力发电厂的生产过程是将燃料(煤、石油、天然气等)的化学能,在锅炉内燃烧变成蒸汽的热能,在汽轮机内蒸汽又冲动汽轮机旋转,把蒸汽的热能转变成机械能,汽轮机又带动发电机旋转,进而把机械能转变成电能。在这一系列能量转换过程中,存在着各种能量损失。这些损失包括在锅炉内的未完全燃烧损失、排烟损失、散热损失;在蒸汽管道内输送的散热损失;在汽轮机内热能转换成机械能存在的节流损失、余速损失、磨擦鼓风损失、漏汽损失和机械损失;在发电机内的机械损失和磨擦损失等。而更为重要的是,在完成能量转换的热力循环过程中,大量的蒸汽在汽轮机内作功后,携带着一定的热量凝结成水而排入凝汽器,从而存在着冷源损失,这部份损失约占新蒸汽热量的60%,因此,火力发电厂中凝汽式汽轮发电机组的循环热效率只有30%左右。   近年来由于工业、交通和城市建设发展较快,使城市承受废气、废水、噪声等污染日趋严重,尤其以废气污染最为严重。空气悬浮物微粒、二氧化硫、氮化物等均严重超标,由于污染严重,导致发病率高,破坏了生态环境平衡。为尽快改善镇内环境质量,迫切需要增加集中供热热源厂的供热能力,以替代污染严重的分散小锅炉,土锅炉、火墙、火炕等供热热源。   热电厂三台6MW抽凝机组循环水,经凝汽器冷却后,直接排入松花江,损失了大量的热量,经过低真空循环水供热改造,就可将热量全部供给热用户,改造可停掉小区锅炉50台,每年可节约标煤约1.2万吨,因节煤而减少向大气排尘约1597t,减少二氧化硫排放量约48.3t,减少二氧化氮排放量约182.87kg。从根本上缓解城区的环境污染问题,提高人民的生活质量。   综上所述,通过对热电厂6MW抽凝机组的低真空循环水供热改造,由集中供热热源代替分散的小采暖锅炉,热电联产、以大代小是十分必要的。   三、6MW抽凝机组低真空运行循环水供热改造的可行性   从20世纪60年代开始,人们就想到了直接利用冷却凝结水的循环水供热,把冷源损失降到最低限度。由于循环热效率决定于蒸汽的初终参数和凝结水温度,为了减少冷源损失,人们试图用提高蒸汽初参数,降低终参数和凝结水温度来实现。然而,提高蒸汽初终参数将受到设备制造、金属材料、制造工艺的限制。   汽轮机低真空运行,就是把汽轮机凝汽器的真空降低,汽轮机排汽温度提高,从而使循环水温度提高,直接用于供热。汽轮机低真空运行实际上也是一种变工况运行,背压可提高到0.059~0.078Mpa,冷却水出口温度可达到80~90℃,直接用循环水供热,减少了冷源损失,可显著提高电厂经济性。我国东北地区很多城市和企业都引用了低真空运行技术,实现了冬季采暖利用循环水供热。不仅凝汽式机组实现低真空运行,一些抽汽凝汽式机组也采用了低真空运行,经济效益愈加显著。例如,在吉林地区,一台6MW机组采用低真空运行,其循环水出口温度62℃,供热面积可达24万平方米,每年扣除各项费用支出可增收260万元,如果在山东地区可达40万m2,一台12MW机组则可达80万m2。该热电厂6MW抽凝机组采用松花江水做为冷却用水,水质硬度低,水质好,特别是冬季江水表面封冻后,水质更加

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