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C80高强高性能混凝土配合比试验分析.doc
C80高强高性能混凝土配合比试验分析
摘要:为适应建筑工程的飞速发展,适应建筑工程的设计与施工,高强高性能混凝土得到了广泛研究,并逐渐得到应用。本文阐述了通过采用P?Ⅱ52.5级硅酸盐水泥,UNF-3型缓凝高效减水剂,Ⅱ级粉煤灰配制C80高性能混凝土的配合比试验,并对C80混凝土的物理力学性能进行了研究,结果表明:各性能均优于普通混凝土。
关键词: C80高强高性能混凝土;配合比试验;水胶比;抗压强度试验;抗渗性能
中图分类号:TU375 文献标识码:A 文章编号:
随着社会的不断发展进步,人们对混凝土的性能要求越来越高。高强高性能混凝土是混凝土技术发展的一个主要方向,其高强度、高耐久性和高工作性能以及高体积稳定性等性能能适应现 代工程结构向高层、大跨、重载以及结构复杂化方向的发展。应用高强混凝土可以减小结构断面、增加工程的使用面积和有效空间,同时还可以提高混凝土的抗渗、抗冻、抗腐蚀以及耐磨等系列耐久性能。按我国现行的有关规程规定,配制C60及以上强度等级的混凝土为高强高性能混凝土。C80高强高性能混凝土在国外已有相当的研究与应用水平,如日本在20世纪70年代已能配制C80~C90的高强混凝土。美国、加拿大也在工程中应用C60~C100混凝土,最高达C120级的高强高性能混凝土。但我国针对高强高性能混凝土配合比设计、原材料质量方面的研究还远远不够。为此,加强这方面的研究意义重大。
1 研究技术方案
本研究配制C80高性能混凝土的目标主要是满足强度、工作性和耐久性的要求。影响高强高性能混凝土拌合物工作性的因素主要有水泥砂浆用量、骨料级配、外加剂品种及掺量;影响强度和密实度的主要因素是水胶比和矿物掺合料,粗骨料粒径、砂率和集料数量也会对强度有所影响;影响耐久性的因素是拌合物的均匀性、稳定性以及硬化混凝土的密实度和所用原材料的品质等。因此,为研制C80高性能混凝土,采用P?Ⅱ52.5级水泥,在拌制混凝土中掺加UNF-3C型缓凝高效减水剂,并掺加Ⅱ级粉煤灰。
2 研究中主要难点与解决途径
研究中主要的难点是水胶比。影响浆体组分强度的主要因素是水胶比,在保持合适的工作性条件下,水胶比应当尽可能降低。本试验中的解决途径是采用P?Ⅱ52.5级水泥,适当提高水泥用量,并掺加UNF-3型缓凝高效减水剂,试验混凝土水胶比为0.26~0.30,采用正交设计试验方案确定C80高性能混凝土的水胶比。
3 试验研究
3.1 原材料
3.1.1 水泥
选用华润牌的硅酸盐P?Ⅱ52.5级水泥,实测3d抗压强度26.3MPa,28d抗压强度57.5MPa,3d抗折强度6.4MPa,28d抗折强度10.3MPa。
3.1.2 砂
选用北江河砂。实测级配合格,细度模数为2.7,Ⅱ区中砂,含泥量0.9%,泥块含量0.1%,表观密度2640kg/m3。制备C80高强高性能混凝土宜采用细度模数大于2.6~3.0的河砂,砂含泥量小于1%,氯离子含量<0.02%。经碱集料反应试验后,试件无裂缝、酥裂,在规定试验期内的膨胀率小于0.1%。
3.1.3 石
选用周边地区碎卵石,粒径5~20mm,实测级配合格,针片状颗粒含量1.8%,压碎指标5.2%,含泥量0.2%,泥块含量0,表观密度2680kg/m3。
3.1.4 外加剂
选用广州某化工有限公司产的UNF-3型缓凝高效减水剂。该产品为灰褐色粉末,主要成份为萘系减水剂及适量缓凝成分,兼有合理引气成份组成。实测减水率为26.4%。
3.1.5 粉煤灰
选用Ⅱ级粉煤灰,实测细度16%,烧失量4.07%,需水量比97%,三氧化硫含量1.02%。
3.1.6 水
采用洁净的饮用水。
3.2 混凝土配合比中因素影响试验分析
在已选定材料和确定的外加剂品种及掺量的基础上,考虑和安排好多因素对混凝土性能影响试验,是一个很值得研究的问题。试验安排得好,既可减少试验次数,缩短试验时间和避免盲目性,又能得到较好的结果。为此,本文采用正交设计方案进行优化试验,根据试验与分析,确定本试验需研究水胶比、粉煤灰掺量、砂率三种因素及其三个不同水平。
3.3 混凝土拌合物性能
C80高性能混凝土除具有较高的强度外,还应具有良好的流动性和一定时间的保持性,对新拌混凝土进行了坍落度损失试验,结果见表1。
表1 C80高性能混凝土拌合物坍落度损失试验结果
试验结果表明,混凝土在2h内,坍落度损失在10mm以内,具有较大的流动性,新拌混凝土含气量低于1.0%,密实度好,因此,混凝土具有良好的工作性。
3.4 立方体抗压强度
按照表4确定的混凝土配合比,重复做了22次混凝土立
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