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NP35-2试炼报告
南堡35-2原油试加工
报 告
中海沥青股份有限公司
二〇〇五年十一月十三日
编制:程红卫 董 松 陈鉴宾 张庆新 韩建峰 张爱民 刘雪军 袁若泉
曹胜祥
审核:王爱平
审定:刘洪安
目 录
前 言: 4
一、目的和要求 5
二、试炼方案 5
三、试炼结果 8
四、原油及各馏分性质分析评价 17
五、油品效益模型 23
六、与旅大原油和BZ25-1原油的比较 24
前 言
南堡35-2(以下称NP35-2)油田是中国海洋石油总公司1996年自行勘探发现的,于2005年9月20日投产,NP35-2油田位于渤海中部海域,西南距塘沽约110公里,所处海域水深约12米,主要开发设施包括两座海上平台、29.5公里的海底管道等,整个油田由南北两个区块组成,探明控制地质储量9000多万立方米,目前产量3200桶/天,高峰产量预计将达18600桶/天。
2005年10月中海油气利用公司决定由我公司试炼第一船NP35-2原油,接受试炼任务后公司非常重视,为确保NP35-2原油的试炼成功,专门成立了由公司领导及各有关部室主要负责人组成的试炼小组,试炼小组根据了解和掌握的原油数据,并结合公司仓储、生产装置的具体情况制订了详细的炼制方案。经过公司员工的共同努力,11月9日试炼标定工作圆满结束,期间得到了各部门、各车间的大力支持和密切配合。通过试炼和标定,摸透了NP35-2原油及其各馏分的基本性质和收率情况,掌握了炼制南堡35-2原油的生产和操作参数,对今后该原油的加工和定价有一定的指导意义。
一、目的和要求
通过调整常减压装置的操作参数,取得符合标准要求的油样,对各产品的收率进行标定,通过对NP35-2原油及各产品性质的化验分析,对NP35-2原油作出综合评价,提出NP35-2原油今后的加工方向及产品用途,为中海油的营销方案及定价提供依据。
二、试炼方案
1职责
1.1轻油车间、重油车间负责1.2化验车间按正常频次对常Ⅰ、常Ⅲ装置的产品进行分析化验,并根据生产调度的指令随时准备临时样品的化验分析。
1.3储运车间要原油和1.5生产技术部负责制定试炼方案并完成试炼报告
2产品方案
2.1常顶部分为石脑油。
2.2馏程在190℃~364℃之间的分暂定为。
2.3
2.4减底部分去减粘生产燃料油,经对减底渣油进行化验后,决定是否进行沥青生产试验。
2.5在试炼过程中,常压系统应首先确保石脑油、产品质量合格。
3运行方案
3.1原油加工量从/小时、75 吨/小时开始,在,逐步提量。
3.2减底部分去减粘生产燃料油,由于该原油属环烷基原油,如仅靠调整减粘炉出口温度无法确保渣油质量,可调整减压炉出口温度。
3.3试炼过程中应密切注意石脑油碱洗、水洗的操作,必要时应将水洗切水尽可能开大。
3.4在对减粘前的减底渣油进行化验后,如确实不适合生产沥青,则标定结束;如可以生产沥青,则进行第二阶段试炼,停减粘,改为生产沥青。
3. NP 35-2原油的存储:。
4工艺指标
4.1工艺指标暂时仍执行加工稠油时的工艺指标。由于
4.2减粘炉出口温度控制在395±5℃,为确保渣油质量的稳定,减压炉两路出口温差不得超过10℃。
4.3减压炉出口温度,暂时仍执行加工稠油生产燃料油工艺指标,如仅靠调整减粘炉出口温度无法确保产品质量时,可提出时效性指标申请调整减压炉出口温度。
4.4在渣油质量合格的前提下,减压各侧线温度可尽量提高,必要时可申请时效性指标。
4.5如进行第二阶段试炼,减压炉出口温度可执行时效性指标,预计应控制在390℃以上,减压炉出口温度可暂时执行加工旅大油生产沥青时的工艺指标。
5产品收率的标定
生产运行平稳以后,开始对各产品收率进行标定,每次标定时间初步定为1天,常Ⅰ和常Ⅲ各标定两次,共标定4次,由调度负责安排,标定开始后各产品均需单进罐。标定过程中,储运车间做好原始记录,标定结束后, 将记录提供给生产技术部。另外,标定期间车间要确保工艺指标记录的准确及时,标定结束后将记录复印后交生产技术部,作为以后有针对性制定指标的依据。
三、试炼结果
1、NP35-2原油的脱水、脱盐处理:
为保证NP35-2原油的纯度,进厂后NP35-2原油全部单储,常Ⅲ装置电脱系统使用BS131破乳剂,注入量控制在0.45 kg/t,注水量为4t/h,电脱操作温度稳定在135℃左右,经电脱处理后的原油,含盐、含水均符合要求,脱后原油的化验结果见下表:
日期 11月5日 11月6日 11月7日 脱前含盐 46.57 48.68 46.57 脱后含盐 7.30 8.51 0.
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