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4. 法兰泄漏 4.1. 现场法兰在工作中发生泄漏,应停泵卸压后,使用防爆扳手紧固泄漏的法兰。 4. 2. 合理正确的紧固后仍泄漏,则关闭该泄漏法兰的上下游阀门,卸压至200Pa-500Pa,更换密封聚四氟垫片或金属缠绕垫,重新按要求紧固后进行试压。 异常情况处理 5. 低温阀门泄漏 5.1.低温阀门内漏,先用防爆扳手紧固产生漏的部件。 5.1.1.若仍泄漏,更换阀内聚四氟密封垫片。 5.1.2.若仍泄漏,需现场拆开阀门进行检查,再决定是否更换阀芯或整个阀门。 5.2.低温阀门外漏,先用防爆扳手紧固。 5.2.1 若仍泄漏,需更换阀杆填料或连同阀芯阀杆一起更换。 异常情况处理 5.3.如果阀门发生冻住,应使用清洁无油的温水或加热氮气解冻后,再进行操作 低温阀门草图 异常情况处理 6.气动阀不通或漏液 6.1.气动阀不通:电磁阀漏气或空压机气瓶压力不足,导致控制信号给出后执行元件气动阀没动作,需要现场调节压缩气源压力或对管路进行处理。即如果气源压力足而现场电磁阀入口压力低,有可能是因气管堵塞或冰堵导致应进行查找、热化及排空处理。也可检查电磁阀入口缓冲罐进气是否正常,有可能是个别出口出气不畅导致。 6.2.气动阀内漏:气动阀的阀芯泄漏,报告调度中心,与公交公司协调,在空闲状态期间,对管道上下游阀门关闭,放空卸压处理后,手动拧气动阀手轮将阀轴与气缸内弹簧压紧,拧松并取掉真空气动阀六棵螺栓并取出气动阀芯及气缸整体,注意:在提起前应将阀杆内的气体卸完,检查阀芯及母件是否存在杂质或冰堵等异常情况,更换处理后还原装配即可,如果阀体母件密封不严可能需要对阀整体更换,也有可能阀杆或弹簧变形,必要时可联系生产厂家现场处理。 异常情况处理 6.3. 气动阀外漏:气动阀阀芯填料在低温作用下变形或移动导致密封不严,可现场卸压后用扳手进行拧紧,如果还是继续漏,则需及时更换填料。 异常情况处理 7.加液枪推不开或漏液 异常情况处理 主要原因 ㈠、加液枪在每次加液前没有对枪及枪进行吹扫,导致表结霜在低温LNG作用下结冰堵塞单向阀,拔枪时无法还原而泄露。 ㈡、加液枪密封垫、密封圈损坏。 ㈢、加液枪紧固件螺丝松动或枪内有异物。 ㈣、因现场条件(加注机、车载钢瓶、软管位置不当),加液枪软管无着力点,全作用在插枪座,密封不严,拔枪无法还原。 处理防范 首先看接口是否有异物,如有异物用吹扫抢清理。如还是出现漏液情况应有厂家人员修理。 异常情况处理 异常情况处理 8. 液位计波动大 主要原因: (一)液位计或差压变送器取压的气相或液相管道有泄漏; (二)液位计或差压变送器的平衡阀未关到位; (三)取压管的压力因温度急剧变化而发生变化,多在卸车过正中发生。 处理防范 (一)检查液位计的各处接头处有无泄漏; (二)将平衡阀关严。 异常情况处理 9. SMC电磁阀排气阀一直排气 主要原因: (一)电磁阀前后压差较小时,电磁阀会打开排气阀排气,导致仪表风压力无法升高,也就无法达到压差。 处理防范 (一)此为电磁阀的一个缺陷; (二)这种情况需对电磁阀断电,待仪表风压力升高后再上电。 10. 远传液位计读数为负数 主要原因:差压变送器气、液取压管接反了。 处理措施:将差压变送器气、液取压管连接对调。 异常情况处理 11. 单泵双机的两台LNG加液机不能同时加液 原因一:加液机气相阀待机时处于开启状态,其中一台加液时,LNG会从另一台加液机循环回储罐。 处理措施:操作加气机将气相阀关闭,若程序不对需更换程序。 原因二:加液机气相阀或泵出口循环回储罐阀内漏 处理措施:调节气动阀行程或更换阀芯密封垫。 原因三:同时加液的两台车瓶压差大于0.4MPa,压力高的一台将不能加注。 处理措施:对车辆进行回气操作,保证压力不高于储罐压力0.3MPa时再进行加注。 异常情况处理 12. LNG潜液泵启动了却不出液 原因一:潜液泵接线错误或缺相,导致柱塞泵反转或不转。 处理措施:更改潜液泵接线。 原因二:潜液泵转子结冰或被异物卡死。 处理措施:吊出潜液泵,用热风吹扫转子,清除转子内结冰或异物,并轻松能盘动转子后恢复。 (十)、事故应急预案 LNG卸车软管应采用奥氏体不锈钢波纹软管,其公称压力不得小于装卸系统工作压力的2倍,其最小爆破压力不应小于公称压力的4倍。 说明 9.2.2 本条规定是依据《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R0004-2009第6.13条制定的。有的站采用固定式装卸臂卸车,也是可行的。 条文9.2.2 GB 50156-2012标准解析 9.3 LNG加气区 GB 50156-2012标准解析 加气机不得设置在室内。 说

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