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2014不良分析报告
Corrective Preventive Action Report
纠
正
预
防
改
善
报
告
Customer :优派 Product P/N: QJ240378B1
(客 户) (产品型号) Customer P/N: CCAR NO.: Qout001866
(客户料号) (客诉编号) CCAR received date: 201(客诉收到日期) CCAR issue date: 201 Report NO.: 20120705001
(报告发出日期) (报告编号) Approval by:Checked by: Issued by:
(核 准) (审 查) (制 表)Date: 2012-07-05 Date: 2012-07-05 Date: 2012-07-05
8D Corrective Action Report
(8D 预防改善报告)
Concern Title Part Description:
(客诉项目与不良现象描述)
2012-6-28客户上线1000pcs,发现功能不良10pcs! Defect Yield: 1% Shipping Date : 2012-06-26
(不良率) (出货日期) Defective State Offer: papers □samples
(不良状况之资料来源) (文件) (样品) Defective State Occur: income in-process □QA
(不良状况发生点) (进料) (制程) (成品检) 1. Team (参与成员) 团队
Internal:(内部) External:
(外部)
CC:优派
工程部 生管部 品管部 售后部 业务部 生产部 2. Problem Description:
(问题点描述)
2012-6-28客户在河源组装厂特灵通上线1000pcs,发现功能不良10pcs!
3. Containment Action:
(应急对策) Analyser:
(分析者) Date:
(日期) 调查不良产生的原因和不良产生的预防工作!
品质部:
李松伟
生产部:
孙天卓 2012-07-05 4. Root Cause:
(原因分析) Act as person:
(担当者) Time Limit:
(完成期限) 经调查发现,此不良现象产生的原因如下
4.1、我司产品在出厂时经过严格检查,未发现有此情况
4.2、此10pcs不良品分析如下
4.2.1、此10pcs电测分析结果如下:
BL异物
显异
PFC脱铜
BL白点
BL水印
2pcs
2pcs
2pcs
3pcs
1pcs
4.2.2、经过分析,此五种不良情况原因如下:
4.2.2.1、BL异物:BL组装作业手法导致
4.2.2.2、显异:FPC细金手指折伤
4.2.2.3、FPC脱铜为客户线上作业导致
4.2.2.4、BL白点为BL来料不良
4.2.2.5、BL水印为客户上线导致背光进酒精
经过以上分析发现,我司产品在客户上线后实际我司责任不良率为0.5%
在前面观点基础上,提出以下改善意见
品质部:
2012-07-05
5. Chosen Permanent Corrective Action:
(改善对策) Act as person:
(担当者) Time Limit:
(完成期限) 5.1、来料检验,有效控制BL白点来料不良
5.2、培训产线BL组装工位作业手法,改善BL黑点情况
5.3、建议客户改善产线焊锡与擦拭工位作业手法,!
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