- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
優化“五率”和降本增效工作经验交流材料
优化“五率”和降本增效工作经验交流材料
为深入开展优化“五率”和降本增效工作,我们通过公开栏、板报等形式加强宣传,使厂内职工深刻认识到此次活动对于企业发展的重要性,全身心的投入到优化“五率”和降本增效的热潮中。
我们成立了领导小组,划分责任区,专项工作专人负责。每月月初制定计划,月底厂部组织召开优化“五率”和成本分析会,总结经验、查摆问题,鼓励广大职工开动脑筋,提出合理化建议,采取有效措施不断完善、提高,今年上半年共征集采纳合理化建议13条,取得了不错的成效。
一、开展优化“五率”和降本增效工作的的具体做法:
在优化“五率”方面,主要采取了以下措施:
1、添加外购矿石时,提前通知浮选工做好准备,适当增加捕收
剂用量,随时观察泡沫颜色及泡沫层厚度,及时调整,保持浮选过程的稳定,并根据当天的报表结果总结分析,查找不足,不断提高操作水平和应变能力。
2、技术员每周采样,对磨矿产品进行粒度分析,以此为依据合理调整钢球配比,使磨矿产品质量提高,粒度组成更加均匀,有利于浮选指标,尽管处理量提高了,但没有对尾矿指标造成太大影响。
3、磨浮车间增设矿浆回收池,每周对浮选机下地沟、回收池进行集中处理,避免金属流失,预计每月可回收30克黄金。
4、技术员对各种性质的矿石进行配矿试验,选出指标最好的
配矿方案,地表氧化矿和多硫化矿按2:1的比例;高品位和低品位矿石混匀后加入,尽量保证入选品位不超过2克/吨。
5、为提高浸出率,将一段浸出作业浓度进行了调整,由原来的35%—40%调整为30%—35%;处理氧化矿含泥较多时,将浸出浓度降至27%—30%,取得了很好的效果。
6、将一段双层洗涤浓密机底流输送设备进行更换,用软管泵代替了渣浆泵。使用渣浆泵时,矿浆浓度波动较大,很不稳定;使用软管泵后,矿浆浓度一直稳定在42%—43%,提高了洗涤效果,同时也稳定了二段浸出浓度。
7、各班浸出工每天疏通三根风管,技术组每周检测一次浸出作业矿浆溶解氧浓度,保证溶氧量在6—7ppm。
8、置换工由原来的每4小时缩短到每2小时做一次贫液快速分
析,保证贫液品位0.02g/t以下,不合格不外排,避免金属流失。
9、每季度用生产水替换贫液做为浸出作业的补加水,消除因长期积累,贫液中杂质离子浓度过高给浸出带来的负面影响,得到了较好的浸出效果。
10、技术员每天下车间检查各项工艺参数,根据每天的生产指标
绘制折线图,月底进行总结分析,根据现场实际情况不断调整、优化工艺参数,确保生产过程的稳定。
采取上述措施后,指标的变化情况如下:
项 目 2013年二季度 2014年二季度 今年比去年 处理量(T) 114339.06 126273.98 +11934.92 原矿品位(g/t) 1.40 1.40 0 尾矿品位(g/t) 0.167 0.166 -0.001 浮选回收率(%) 88.24 88.32 +0.08 氰原品位(g/t) 86.10 82.32 -3.78 氰渣品位(g/t) 1.80 1.47 -0.33 浸出率(%) 97.91 98.21 +0.3 洗涤率(%) 99.79 99.88 +0.09 置换率(%) 99.90 99.91 +0.01 氰化回收率(%) 97.61 98.00 +0.39 冶炼回收率(%) 99.95 99.95 0 选冶总回收率(%) 86.09 86.51 +0.42 从以上数据可以看出,与去年二季度相比,选冶总回收率提高了0.42个百分点,增加效益939.543克黄金,增加处理量11934.92吨。
在降本增效方面,主要采取了以下措施:
1、碎矿车间减小检查帅筛孔尺寸,适当延长开车时间,通过“多碎少磨”减小入磨粒度等有效措施,使处理量与去年上半年相比提高了2378吨。
2、碎矿工段预先筛筛面由钢筋筛面更换成聚胺脂筛面,钢筋筛面使用周期为20天,聚胺脂筛面自使用以来只更换过两片筛面.此外,使用聚胺脂筛面大大减少了维修次数和劳动强度,半年来延长约3个班次的开车时间,节约成本12000元。
3、为了降低成本,C80压板全部打调使用,经过两年多的使用,造成C80下支架磨损严重。后来用旧压条经过焊接达到了C80的使用效果,大概可节省修理费用10000多元。
4、为了满足处理量增加后的尾矿输送能力,我们自行计算、设计出图,玛泵更换为大直径皮带轮,保证了尾矿的正常输送。
5、磨浮工段3#搅拌槽已经烂透,无法焊补本应更换。为节约成本,我们在搅拌槽内侧用铁板焊上,中间留100mm缝隙浇灌混凝土继续使用,节约了一个新搅拌槽,估计8000元。
7、以前1#搅拌槽溢流管2个月更换一次,现改用钢丝管,1年没有更换,预计节约2000元。
8、以前磨浮工段2寸立泵泵壳4-5个月更换一次,现改用衬胶泵壳,1年没有更换,
文档评论(0)