中频炉故障总结.doc

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中频炉故障总结

中频炉故障总结 故障现象一;1号中频炉启动时,电抗器震动大,声音异常,门抖动。 原因1、电抗器线圈被烧坏或线圈接地。 2、电容击穿接外壳了,(放电线圈要拆了才能测量)。 3、可能是要把短接电抗器的开关送上去。 故障现象二 中频炉在炉子里的铁渣溶成铁水的时候就出现跳闸。 原因1、可能是炉子的炉衬薄了,击穿导致电流大过流。 2、可能是主板上的电位器没调好,(W3\W4).尽量把中频电压和直流电压的比例是1.3:1 故障现象三 中频炉功率调不不去,如电压上不来。 原因是1、主板功率没调到位。调节电位器W1W2。(功率要关小才能调整主板各个电位器)。 故障现象五 8月27日,2#中频炉的水电缆与中频炉连接面发热严重,有烧烂氧化痕迹,18号把发热氧化的部位打磨干净后,19号接触面又发热变色了,后来拆除后发现这条水电缆断了,原来是一条水电缆在导电,导致发热。 故障现象六; 2013年11月12日晚上,3T中频炉出现功率跳闸,再开,电流电压一起一降,电容电路板的指示灯和主板上的6个指示灯一亮一灭,不停闪烁,后来调了W3W4W6后稍有好转,暂时能用,初步判断为炉子快要击穿了,炉壁薄了。 故障现象七、 2013.10.14日,1.5吨中频炉合闸后,调电位器后显示过流跳闸。或无显示,无触发输出,控制回路无输出,查;把主板上的214号线拆除后合闸,调电位器,直流电压上不去,可能是1、可控硅坏,2、主板坏,这次是主板坏了。 中频炉要素四、 1.5吨中频炉的中频电压要调到800V左右,直流电压调到500-550V左右,直流电流950A,在炉子里铁不满的情况下,电流肯定调不上去,但是在炉子满的时候,电流就会升上去,频率要在600-650HZ,因为中频电压一定时候,炉子的感抗是不变的,在炉子满的时候,只要电压上来了,电流就会升上来, 八、中频炉主板上的6个小奶白色的小4脚元件是光电耦合元件,如6个只是灯不亮,先查上面的三相电源是不是380V,而且要对称,如正常,则是光电耦合元件坏。就是主板上的那些白色的方形元件 九、5吨中频炉的参数。中频电压1250V。直流电压1000V.直流电流1600A。频率550HZ.拆炉子边电容电压升高,电流降低。拆电柜端电容,电压低电流也低。 谐波抑制及各次谐波所配的电抗器电抗率; 测可控硅两端电压是AC交流,电压调在直流200V以内,用机械表测可控硅两端电压,电压差不多,要不两个可控硅不配套, 一般中频炉谐波含量,3次3% 5次18-25%(21%-18%) 7次 13%-17% 11次 7%-11% 十一、所配电抗器的电抗率 3次13% 5次4.5% 7次 2.3% 11次0.9%的电抗率 十二、4月1日,2#1.5吨中频炉出线功率跳闸,而且没有中频电压。经过检查,逆变可控硅烧坏,后来试车时,中频电压还是没有。试车时又烧坏一个逆变可控硅,更换后又更换了主板,发现主板上有一个电阻烧坏。换了主板后试车还是不行,后来换到一号中频炉试车,就可以了,晚上重新打炉后,烤炉又不行,第二天我们去试车也不行,后来又换到一号中频炉试车,又是好的,把线换回二号以后,调节W3W4。把中频电压和直流电压的比值调到1.2;1就可以了,综合以上,可能是中频炉薄了,烧坏了可控硅,也有可能主板也根者坏了,也有可能主板上烧坏的电阻没有问题。是炉子的问题。 十三、2014年5月3日晚,5吨中频炉在开炉至铁水熔化的时候,被铸造操作工在功率没调小的时候,直接把断路器断开,再开的时候就开不起来,后来初步检查,烧坏四个逆变可控硅,更换后还是开不起,一开主板上六个指示灯和其它电路板上的指示灯都闪烁,而且发现逆变电路板上有一个发光二极管不亮,逆变电路板上有个二极管烧坏。修复后并更换主板后。再次试车,有电流没电压,判断是更换的主板是坏的,换回主板后试车,主板上六个指示灯和其它电路板上的指示灯都闪烁,后来在调了W6后,故障消失。最后总结;因为在满负荷的时候,按急停按钮,导致反冲电压高,烧坏四个KK逆变可控硅。并烧坏逆变线路板上的一个二极管,(可见有一个指示灯不亮)。后来换了两次主板后还是不能启动。(启动时指示灯闪烁)后来又出现功率调大就跳闸,是因为W6没调好。更换的主板上没加上电阻。一直修到5月4日晚上9点,下午5点厂家老王来了。 十四、5月25日,4#炉电流升至500A左右,出现过流跳闸。后来调整W6\W3\W4后调整好。 十五、6月4日,4#炉启动不了,调节功率电位器,电流一起一落。无振感,启动不了,后发现逆变板坏,有一个指示灯不亮。 十六、6月11日晚上,4#中频炉在开第一炉水的时候,在溶成铁水的时候,发现中频炉的水电缆冒烟,就把中频炉停下来,再去开炉的时候,中频炉开不起来了,出现电流电压一起一灭。后来把W6调小后,启动正常。 十七、6月13

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