PLC在超精磨床电气改造中的应用.docVIP

  1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
PLC在超精磨床电气改造中的应用   【摘要】随着社会经济的快速发展,各种先进的科学技术在社会各行各业得到了广泛的应用。在制造行业,为了提高超精磨床在运行中的效率,达到理想的效果,我们就需要对超精磨床电器进行改造。如今,技术人员一般会将PLC技术应用在改造过程中,且经过长期实践证明,PLC在其改造中的应用提高了超精磨床电气运行的效率以及稳定性,为企业的发展创造了更多经济效益,促进了制造行业实现可持续发展。本文就PLC在超精磨床电气改造中的应用进行分析,以供参考。   【关键词】PLC;超精磨床;电气改造;应用   为了促使制造行业的健康快速发展,相关行业的领导者必须要与时俱进,对其进行改造,以适应现代化社会的发展,实现社会经济的可持续发展。超精磨床电气在改造之前,其运行极其电路都是依靠继电器进行控制的,但是在其运行中由于受到多种因素的影响,设备在运行时一出现失灵的状态,这样一种不稳定的状态严重影响大超精磨床电气的正常运行,不利于产品的生产,甚至阻碍了制造行业的健康发展。因此我们需要对其进行改造,这就要求技术人员对其实际情况进行合理分析,然后将可编程序控制器(PLC)应用在电气改造方案当中,使其适应当前产品生产的需要,达到理想的效果。   一、超精磨床电气的加工要求及设计思路   某工厂所使用的超精磨床是由北京是机床二厂生产的产品,该设备在实际操作过程中具有简便性特点,且全程操作都是由技术人员进行控制,因此在产品加工过程中,根本不能够对产品的实际情况进行分析,无法实现自动抬刀与落刀,而我们将国外引进的超精磨床进行操作,同样无法实现自动化抬刀。通过对这种超精磨床进行分析发现,若需要对磨直杆以及细连杆进行加工,那么我们可以将这种普通的超精磨床应用在其中,从而达到理想的加工效果。   在超精磨床进行加工的过程中,我们会将气缸对其连杆进行控制,这样可以避免台阶与螺旋部分出现损坏,并且还能够实现自动抬刀的效果,满足产品的生产需求。如今,我们将减震器厂生产的连杆作为粗杆,并将其与上述细杆相互对比,结果发现,粗杆的长度要明显长过细杆,其长度大约为111m。   在实际工作中,若我们将不具有自动抬刀功能的超精密磨床应用在粗杆的加工中,当出现禁止磨的台阶与螺纹部分时,技术人员只能够通过手动的方式将到直接抬起,然后再将其落下,这一加工方式在很大程度上加大了工作量与工作强度,不利于提高产品生产的效率,甚至导致产品加工不合格,最终被舍弃,极大地浪费了材料。   为了解决这一问题,技术人员对其进行深入分析,认为可以在刀的部位再加设一个开关设备,从而使超精磨床具有自动抬刀的功能。此时,当设备中的开关设备在接近检测到下部时,不管是遇到需要对产品进行超精磨还是禁止磨的台阶与螺纹部分,设备也就会产生信号,然后实现自动抬刀与落到,达到理想的产品加工效果。   某仪器生产厂所生产的开关设备可以应用在超精磨床设备当中,因为这种开关设备的额定电流为200mA,额定电压为DC6~30V。当我们将这一设备应用在超精致磨床设备中时,开关设备的实际动作距离为1mm,也就是说,设备在对连杆进行加工的过程中,连杆的移动方向为:由右向左,当禁止的台阶与螺纹部分经过时,如果开关设备的动作距离超过1mm,那么开关设备并不能够感应这一部分,自然而然地信号也无法正常发出,最终无法对连杆加工进行合理加工;而如果遇到需要超精磨的部分,而开关设备的动作距离小于1mm,那么开关设备能够检测到需要超精磨的部分,然后发出信号,自动将刀落下,而遇到禁止磨的台阶与螺旋部分,刀会自动抬起,这样的反复动作,也就达到了自动化的目的。实现了对连杆的加工,达到了理想的加工效果。   二、控制系统硬件配置   通过计算本设备所需输入到可编程序控制器的输入信号及输出信号,从经济性出发选用OMRON C60P型32点输入和28点输出的可编程序控制器。   此设备的电气部分有4台电动机,分别为润滑电动机、冷却电动机、驱动电动机和振动电动机。在其它电动机工作之前,首先起动润滑和冷却2台电动机。在上述2台电动机正常运转的情况下,起动驱动电动机来控制2个有角度的滚子转动,给连杆以动力,使之依次通过8块油石,完成超精磨的过程。最后起动振动电动机控制超精磨的精度。基于上述要求,设计电路时,每台电动机都有自己的起动和停止按钮(润滑、冷却电动机共用一套起、停按钮),通过控制回路实现各台电动机之间的先后顺序控制,并有完善的保护环节。操作按钮安装在按钮盘上,设有蘑菇型的急停按钮。   气缸上方有一显示板,为8个气缸的故障指示,每个气缸上装有一行程开关,作为气缸落下的限位保护。若夹具上的油石破损,气缸继续落下,会压下滚子造成故障。此时,气缸压下行程开关,停止落下,并报警,故障指示灯亮,通知操作人员及时更换油石。

文档评论(0)

lmother_lt + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档