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制氧厂工作总结
篇一:氧气厂上半年工作总结
氧气厂2013年上半年工作总结(草稿)
经历了2012年严峻的市场形势,2013年钢铁市场形势仍不乐观,生产成本高位运行、产能和库存严重过剩、钢材价格持续低迷,导致钢铁行业生产经营十分困难。新年伊始,氧气厂召开各专业主管、作业长和技术人员参加的专题会议,全面贯彻落实集团公司2013 年度工作会议精神,研究部署氧气厂的降本增效工作。2013年降本增效的总体目标是:把2013年作为“稳定运行、降本增效”年,围绕公司的工作思路,“深入、细致、扎实”的推进各项工作,在保证设备稳定运行前提下,大幅度降低氧气成本;总体要求是:2013年的降本增效工作不留后手,坚决抛弃为下年度指标有所保留的狭隘思想,各项费用指标一降到底,每花一笔钱都要有分析、论证,把降本增效做到极致,为确保集团公司年度目标的顺利完成贡献自己的一份力量;采取的主要措施是:全员发动,目标分解,细化管理,严格考核。上半年,氧气厂的降本增效工作取得前所未有的成绩,各项指标均全面完成,其中氧气成本比计划降低0.084元/ m3,降低费用768.654万元,成本降低幅度创历史纪录。
1、主要指标完成情况见下表:
2、上半年成本降低项目分布分析:(数据来自氧气厂成本报表)
2013年第上半年成本费用分析
从以上数据可以看出,上半年降本增效主要分布在电、水、汽三项上,占比达到90.66%,其中电费一项占比达到66.66%。影响电费的主要因素就是是否能够确保制氧机组长期稳定最优化运行。
2013年上半年的主要工作,
今年上半年,氧气厂从实际状况出发,以降本增效为目的,主要从几下三个方面开展工作:
一、从大处着眼,稳定制氧机生产。
以制氧机组稳定运行为主线,让制氧机组在最优状况下长期稳定运行,就是最好的降本增效措施。特别是在制氧机组单机运行的前提下,对于影响到制氧机组稳定运行的任何因素都不能有丝毫的侥幸心理,紧紧围绕单机运行的状况落实各项措施:
1、针对制氧机组单机运行状况,制订了制氧机组单机运行期间的稳定措施。在保证设备稳定可靠运行、提高设备作业率方面做好深入、
细致、扎实的工作,实施好设备隐患排除的动态管理,将日常设备点、巡检发现的需停机检修的机、电、仪等各种隐患进行分类汇总,对每项隐患进行技术分析;监控隐患发展情况,研究制订防止隐患扩大的措施;研究排除隐患的具体实施方案,包括技术准备、备品备件准备,确定排除隐患责任人,并组织到现场做好排除隐患的实际操作方案,使得一旦出现检修机会能够各司其职、分工协作,有
充分的把握,高质量、快速度地同时排除各种隐患。减少设备停机检修的次数和时间,保证生产大局的稳定。对于制氧工艺、机械、电气、仪表及机组操作等各方面作了详细的规定,千方百计为确保制氧机组的稳定运行创造条件。
2、正确分析应对KDON28000制氧机组分子筛内部泄漏隐患。2012年11月始发现28000制氧机两台分子筛吸附器铝胶泄漏,经公司同意,在观察分析、与杭氧(制造厂家)沟通联系、补充铝胶的基础上确定2月17日进行停车检修。此后,公司又决定28000制氧机的检修推迟并与炼铁检修同步进行,要求28000制氧机坚持运行至3月20日前后。为此,我厂采取多项措施,确保28000制氧机坚持运行:a在空气出分子筛管道上增加水、二氧化碳含量测点,要求当班人员严密监控数据变化,发现数据异常及时报告;b在完成产量指标的前提下,通过减少膨胀量、减少液体产量全面降低空气负荷;c控制空气进分子筛吸附器前的温度不高于10,以降低含水量,减轻清除负荷;d提高分子筛吸附器再生温度,优化加温冷吹时间,改善再生效果;e与生产管理部共同制定突发情况下的应急预案,落实好相关措施;f要求
杭氧成立应急小分队,确保12小时内到达现场参与抢修,为制氧机组的检修创造了良好的条件。
3、稳妥排除KDON28000制氧机组分子筛泄漏隐患,确保制氧机组稳定长期运行。根据公司统一安排,3月20日,28000制氧机停车计划检修,主线项目为:空分停车—处理1#、2#分子筛吸附器铝胶泄漏--空分开车。21日8:25检修结束,并顺利恢复送氧。本次检修由生产管理部现场组织协调,氧气厂和设备动力部配合杭氧厂家处理1#、2#分子筛吸附器铝胶泄漏,氧气厂还自行承担了补充铝胶、清理水管道、阀门调试等工作。同时在检修过程由于安全措施到位,实现了“不流一滴血、不破一块皮”的既定目标。
4、做好KDON10000制氧机组和KDON15000制氧机组检修工作。利用集团公司高炉大修,我厂借机对KDON10000制氧机组和KDON15000制氧机组进行全面的检修工作,做到备用制氧机组的随时启动,随时正常投入正常运行。
2013年上半年,在单机运行的状况下,制氧机组实现了稳定运行,将影响生产的故
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