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优秀点检案例
目 录
●点检技能
巧动脑筋消除点检盲区
敏锐洞察消除锡溶解槽锡粒堆积
“灵感”来自“真功夫”
顺藤摸瓜系列措施消除万向轴隐患
深入调查分析攻克冷轧机组活套跑偏难题
应用设备诊断技术消减齿轮箱异常振动
●故障排除
排除“死辊故障”总结创新成果
老设备也能焕发“青春”
2号热处理炉炉压失控故障分析处理
深入浅出打破常规消隐患
方法总比困难多 创新理念结硕果
正确判断故障原因 避免故障损失扩大
知设备环境 快速排除故障
●工作方法
检从“勤”开始
建立培训机制提高设备维护技能
做实做细夯实高炉定修项目管理
关注细节 推行作业程序标准化
●降本增效
精心维护 延长工作槽使用寿命
备件改制 变废为宝
●台帐履历
健全关键备件档案 准确把握设备状态
●TPM
团队协同效率高 “日清…日毕”隐患除
生产、设备联动消除松卷缺陷
快速拆装及安全便捷的作业平台
●创新
消化、吸收、改进消除煤清液压系统缺陷
创新让RH挡板改造成为现实
锐意进取 不断推进技术创新
●看图案例分析
巧动脑筋消除点检盲区
推、拉杆是初轧机重要附属设备推床的传动件,一旦发生断裂,将使初轧
机中断轧钢,主轧线被迫停产,很有可能造成四级以上设备事故。2005年和2006年,初轧机共发生推、拉杆断裂故障4起,造成停轧时间20多小时。
点检员通过细心观察,发现以下问题:
1、推、拉杆疲劳源一般都出现在底部齿条托板的接口焊缝处;
2、该部位恰好位于齿条箱封闭罩壳内,设备运转时无法点检,推、拉杆换一直作为周期性管理项目在大定修和年修中实施;
3、齿条箱内部空间狭小、光线昏暗、地面粘滑,点检人员在检查过更程中经常容易发生碰伤、滑跤等不安全因素。
找到问题根源,但怎么做才能及时掌握在线备件的使用状况呢?
点检员采取了在两台初轧机八个推床齿条箱两侧,开设点检窥视孔的办法,使点检人员不必钻进齿条箱内部,也不必等到大定修或年修,就可以清楚、方便地检查齿条板螺栓变形、松动、脱落情况和底部齿条托板接口焊缝开裂情况,一举解决了上述3项对掌控设备状态不利的因素;同时在9672上,将推拉杆易劣化部位点检周期进行了缩短,以达到掌控推拉杆状态的目的。经过相关的改进仅在2007年中,点检人员就先后发现四根在线推拉杆存在的裂缝缺陷,从而能利用定修或待热更换、处理,使设备隐患消灭在了日常点检过程中。
点评:
点检到位率和点检有效率直接关系到设备的稳定运行,对一些平时不容易点检到或不具备条件点检的设备,不能借侥幸心理对待,否则后患无穷,必须通过改进点检方式凭或点检手段来确保关键部位状态受控。
敏锐洞察消除锡溶解槽锡粒堆积
2007年12月5日,点检员按惯例对锡溶解及锡泥过滤系统的过滤器进行清洗,当清洗至锡溶解槽过滤器时,发现过滤器内锡粒无论是数量还是颗粒大小都骤然猛增。结合上周清洗该过滤器的情况,及多年的点检维护经验,他初步判定锡溶解槽的多孔网板存在着异常,需立即将锡溶解槽解体进行确认。
通过与生产方紧急协调,生产将锡离子浓度按上限控制、锡离子含量检测送样由每班一次改为每1小时一次、联系计划安排1.1/1.1低镀锡量稳速组织生产,点检员同步迅速将检修人员、工器具、物料安排到位。在解体之后发现多孔网板存在着严重的变形现象,导致锡粒直接越过网板堆积在下槽,将过滤器堵塞,通过更换多孔网板备件,在发现异常5个小时之后,锡溶解系统恢复了正常。这个异常如果没有及时发现,将会造成锡溶解槽内锡粒堆积,系统无法进行吹氧,最终将会导致锡溶解系统瘫痪,机组长时间停机的严重后果。
评语:
该案例真实地反映了点检员认认真真、脚踏实地的工作作风,从现场出现的一点小异常看出了大问题,显示了该点检员敏锐的判断力、丰富的现场点检经验,从异常的发生到应急措施的有效制定、落实,反映了该点检员极强的横向协调能力。
“灵感”来自“真功夫”
点检员在与3RH操作人员了解设备运转情况时,听到操作人员反映真空复压阀有时动作不良,要反复开、关多次,才能动作到位。
通过对电磁阀拆卸检查,未发现异常:阀体无垃圾、密封元件良好;上线后,气源压力正常,无泄漏故障。我们马上联想起,最近已有几个操作人员提起,由1#电磁阀箱控制的多个阀门都曾出现过,不能一次动作到位,需要开、关动作多次才动作的情况。
为查清原因,点检员在现场强制动作了几个电磁阀,发现电磁阀的切换声音良好。就在面对着电磁阀冥思苦想,找不到原因时,一阵冷风吹过,点检员不由自主打了个冷颤,灵感伴随冷颤而至,对了,1#电磁阀箱的安装位置正好处于风口,穿堂风很急,现在正是冬天,由于低温,电磁阀内部润滑用的油脂存在
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