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4 矿井事故案例分析
4.1 瓦斯事故实例分析
4.1.1 电火花引起瓦斯爆炸事故的分析
(一)矿井概况
某矿属高瓦斯矿井,矿井设计生产能力为45万t/a ,主开采焦煤,煤层厚度2.5~2.8m,倾角10~15 度。煤尘爆炸性指数为32.32%,发火期为2~6个月,瓦斯相对涌出量为32.41m3/t,总风量为5800 m3/min。
219采面瓦斯涌出量大,通风系统不合理,工作面放炮后回风道瓦斯1.2% ~1.5%。2107 掘进工作面的回风与219工作面串联,该掘进头瓦斯大,严重威胁219工作面的安全生产。1988年12月2 日上午9时18 分,该矿东219采煤工作面发生重大瓦斯爆炸事故,死亡100 多人。如图4—1—1所示。
图4-1-1 巷道布置示意图
(二)事故经过
在事故前一天,东翼盘区变电所为了检验漏电继电器作总开关掉闸试验,2107掘进工作面局部通风机掉闸后无人送电。瓦斯检查员发现后,向通风区值班区长作了汇报,并在巷道口打上栏杆,写上“不准入内”的警标,又向矿调度室作了汇报。但矿调度员对此种重大安全隐患未作记录,未向总值班汇报,也未向下班交待。由于2107掘进工作面停风,使整个巷道积聚了高浓度的瓦斯。当两名管子工进入掘进工作面接防尘水管时擅目开动局部通风机,把积聚的大量瓦斯排出,经2502胶带机上山进入219工作面的运输机巷,这时电工正在离219工作面20米处检查电钻和干式变压器的三通接线盒,由于三通接线盒失爆,导致电火花引起瓦斯爆炸。
(三)事故处理经过
某日9时18分,东翼盘区变电所值班电工听到剧烈震动响声,并发现219回采工作面和2502胶带输送机上山送电系统总开关掉闸,3~4分钟后,大量浓烟夹带着煤尘串入变电所。值班电工在9时25分将此异常情况向矿调度室汇报,总值班接到电话后,布置电工不准送电,并注意情况变化。根据汇报情况,向井下各处打电话了解情况,但东翼盘区的电话不通。在9 时25分向局高度室汇报,并要求派救护队前去抢救。10时局救护队赶到现场,第一、二批救护小队从-300米水平大巷进入2501材料上山灾区,因巷道垮塌无法前进而退回。从2502胶带机上山进去,越过垮塌区,救出烧伤人员。第三批救护小队又从2501材料上山上去经清理垮塌区后,从垮塌区的棚顶进入灾区探险。由于灾区垮塌,并有再次发生瓦斯爆炸的危险,救护队员无法再前进,在返回途中,有两名队员由于过度紧张和缺乏实战经验,口具戴不严而中毒伤亡。
总指挥部根据上述情况,决定先排除灾区内瓦斯,为使盘区形成负压通风,首先要打开盘区与上水平总回风道之间的一个混凝土密闭墙7。为了防止打开混凝土密闭墙产生火花引起瓦斯爆炸,采用了铜锤、钢钎子、钢钎子上包布浇水等安全措施。经过一昼夜的战斗,终于把密闭墙打开,将灾区瓦斯排除,解除了瓦斯再次爆炸的危险。
当确认没有瓦斯爆炸危险后,救护队员从2501及2502 两条上山相继进入灾区进行抢险工作。经过两个多月的抢修工作,才正式恢复了生产。
(三)事故原因
东翼的219回采工作面及2107掘进工作面的瓦斯涌出量都大,由于通风系统不完善,219回采工作面与2107掘进工作面既未采用独立通风,又未采取相应的安全技术措施,这是造成这次事故的重要原因。
(四)事故教训
由于2107掘进工作面与219回采工作面是是串联通风,无有效的安全技术措施,未经瓦斯检查员擅自启动局部通风机排放瓦斯,同时带电检修电气设备产生火花,造成瓦斯爆炸事故。
(五)整改措施
①盘区应有完善的通风系统,采掘工作面都应采用独立通风,并有相应的安全技术措施;
②局部通风机不准任意停、开,局部通风机停开后要恢复通风时,要经采掘工作面专职瓦斯检查员检查瓦斯后才能开动;
③应完善瓦斯抽放系统,做到采掘工作面瓦斯的预抽收工作;
④加强电器设备管理,每天井下有专人巡回检查电气设备,严禁带电作业,发现失爆,立即修理更换。
4.1.2 瓦斯爆炸事故的处理
(一)矿井基本情况
某矿为立井石门开拓,中央边界式通风。该矿地质构造复杂,瓦斯压力大,属煤与瓦斯突出矿井。煤层均有自然发火倾向,发火期3~6个月。历史上曾发生过多次瓦斯爆炸事故。
(二)事故经过与救护
该矿B93442工作面位于34采区北翼F13-18~F13-7断层之间,采面平均采长140m。工作面瓦斯绝对涌出量15m3/min,为解决瓦斯对回采的影响,采用了尾巷通风。与尾巷-400m回风石门相连的B10轨中巷的另一端通31采区,是采C13、B116煤层的辅助巷,长400多米,为封闭已久的瓦斯库。发生瓦斯爆炸地点在采面上风巷如图4―1―2所示。
事故发生后,局救护队立即赶到现场。在指挥部指挥下,1个小队从采面进风路线进入灾区探险救人。另1个小队从采面回风系统进入探险救人。同时,切断灾区所有电源,抢修被爆炸冲击损坏的中
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