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副斜井提升改造说明书
张矿集团牛西矿业分公司
副
提
升
改
造
说
明
书
机电科
二0一一年
牛西矿2006年技改时,副井提升系统设计为2JK-2.5/20E型单绳缠绕双滚筒提升机和“三股道”运行模式,但根据煤矿安全要求,“三股道”运行模式不合理,存在一定安全风险。为此,我矿根据现行实际生产情况结合原设计对系统相关设施、安全技术性能等,重新进行改造、选型、验算,以提高安全保障力。
一、现用设备技术参数
牛西矿副斜井提升系统担负全矿井升降人员、下放物料、提升矸石的任务,技术参数如下:
(一)系统条件:
1、矿井生产能力:35万t/a;
2、提升斜长:630m;
3、倾角:25°;
4、车场形式:上部甩车场,下部平车场;
5、最大班下井人数:270人;
6、最大班出矸量:53t;
7、运沙石:10t/班;
8、支护材料3车/班;
9、炸药、雷管:1次/班;
10、其它5次/班;
11、最大件重:4500Kg;
12、提升容器:串车、人车。
(二)提升装置
提升机(表一)
卷筒直径 卷筒宽度 最大静张力 最大静张力张力差 绳速 2.5m 1.5 m 90kN 55KN 3.8 m/s 矿车(表二):
矿车型号 自 重 最大载重 MG1.1-6B 610 kg 1800 kg 人车(表三):
人行车型号 数 量 自 重 乘人数 XRC10-6/6S 2 3539kg 20(75kg/人) 钢丝绳 (表四):
钢丝绳型号 直径 单重 破断力 根数 长度 6×7-1570 28mm 27.7N/m 462.67k N 2 850m 二、改造后运行方式
原井筒轨道铺设,中间错车位置为四股轨道,其它路段为三股轨道。
1、改造后全路段采用两股道。为不改变钢丝绳的内外偏角,原道轨铺设位置不变。改造后双滚筒提升机只用单滚筒提升运行,。
2、除轨道外,原提升配套装置不变
三、改造后相关技术性能验算
1、作用在滚筒上的静拉力
按原提升机配套主电动机功率估算一次提升量
=
=48421 (N)
式中:—最大静张力,N;
—最大提升速度,m/s;
—提升系统运转时的动力系数,取1.1;
—减速器传动效率,0.93。
2、确定一次提升串车数量
=3.3 (辆)
(或略井口栈桥段倾角差)取3辆。
式中:
—串车数量,辆;
—矿车自重,Kg,为610Kg;
—矸石质量,Kg,1800Kg;
—钢丝绳单重27.7N/m;
—副井筒倾角,250;
L—提升全长,650m,提升弦长折合为20m;
—矿车运行阻力系数,取0.015;
—钢丝绳摩擦系数,取0.4;
3、允许空载串车数辆
=12.6(辆)
考虑到上车场场地较小,按车场实际长度,取5辆。
4、提升最大静拉力验算
(1)提物时(提矸石时提升量最大)
=45028(N)<90(kN)
满足要求。
(2)提人时
=35667(N)<90(kN)
满足要求。
式中:
—提人时最大静拉力,N;
mr1—人车自重
mr2—人车载重
5、验算钢丝绳安全系数:
(1)提物时
ma==10>7.5
满足要求。
(2)提人时
mar==12.97>9
满足要求。
式中:
Fq—钢丝绳破断力总和;
Prmax—钢丝绳静拉力。
6、制动性能验算
(1)安全制动力矩
提升装置静阻力矩:
Mj=D/2=2.5/2×Pmax=1.25×45.028=56(KNm)
(按提升矸石为最大载荷计算)
(2)制动要素:
Mz/Mj=206.25/56=3.68≥3
式中:
Mz—提升机制动力矩,206.25KNm,由提升机随机技术资料给出。
满足要求。
(3)安全制动发生时,全部机械减速度值校验
求自然减速度:
Ac=g(sinβ+μcosβ)=g(sin25+0.015cos25)=4.27m/s2
①上提时
A、提升矸石
>Ac=4.27 m/s2
式中:
∑m—提升机运动部件总变位质量
∑m=4337-27.7/g×750/g-3×610/g=3935(Kg)
式中:
4337—初设中算得;
750—去掉一滚筒钢丝绳长度;
3×610—去掉一滚筒串车自重,(或略三环等连接件)。
MjZ—静力矩
MZh—制动力矩由提升机说明书查得为206.25KNm
R—卷筒半径
验算结果表明不符合要求。
B、升降人员
>Ac=4.27 m/s2
式中:
4337—初设中算得;
750—去掉一滚筒钢丝绳长度;
3×610—去掉一滚筒串车自重,(或略三环等连接件)。
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