- 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
五氟丙烷制备论文五氟丙烷制备论文
学院
生产实习报告
题目: (岗位操作)
学 生 姓 名
所 在 班 级
所 学 专 业
指 导 老 师
提 交 日 期
摘 要
1,1,1,3,3—五氟丙烷可用作工业发泡剂、制冷剂、清洁剂、气雾剂、传热介质和含氟化物的原料。五氟丙烷是无色易挥发性液体,气味清新,味道微甜。
五氟丙烷应用在制冷剂领域,是氟利昂的替代品,它具有ODP(臭氧耗减潜能值)为零,是现代高性能空调制冷剂的一种。报告将主要说明五氟丙烷生产工艺,工艺的基本控制参数,生产装置和不足改进。车间生产五氟丙烷是用无水氢氟酸与五氯丙烷替代所生成,五氯丙烷由四氯化碳与氯乙烯加成得到。氟化可影响到五氟丙烷的质量、氢氟酸的使用率五氯丙烷的生产量以及车间生产成本和利润。所以它是个尤为重要的生产岗位。
关键词:反应釜,五氯丙烷,五氟丙烷,氢氟酸,回收氢氟酸
一、装置概述。
1. 车间生产装置的建设、改造沿革
我在R245车间做氟化副操,车间生产装置建设是通过浙江天正设计有限公司与浙江化工院联合设计,再由基地安装公司加以考察修改实地建设。车间成品1,1,1,3,3—五氟丙烷是基地通过小,中试自主研发申请专利,是国内五氟丙烷独家正规生产者,具有生产成本低、成品利润高、市场需求量大、生产工艺成熟、年产2000吨的特点。车间不断完善生产装置,如:增加回收氢氟酸回收1,2#塔使氢氟酸得到了充分利用、减少了氢氟酸的使用量和使用单耗;增加了氯化氢脱除塔使成品五氟丙烷的质量得到提高。
2. 装置规模
车间装置由氢氟酸贮槽、氢氟酸计量槽、氢氟酸汽化器、五氯丙烷计量槽、液氯计量槽、催化剂制作釜、氟化反应釜1,2#、氯化氢脱除塔、回收氢氟酸1,2塔、回收氢氟酸计量槽、高压缓冲罐、馏出物缓冲罐、馏出物汽化器、石墨吸收器、氟化氢缓冲罐、氟化氢水洗1,2#塔、氯化氢缓冲罐、氯化氢水洗1,2#塔,碱洗1,2#塔等设备组成。
二、工艺流程说明。
1.车间工艺简述
氢氟酸进料到汽化器缓慢加热到100度左右,进入一级氟化反应釜100KG/h,待反应釜内水分与温度到指定值时通入催化剂再进五氯丙烷200-400KG/h,加氯气2-5KG/h,控制反应釜压力0.95-1.1MPa温度90-100度,反应釜冷顶温度控制在55度左右,当反应釜达到一定重量时停止五氯丙烷进料,氢氟酸和氯气投入量适当减少同时一级反应釜冷顶出气直接通过管路进入二级反应釜,二级反应釜加入温度不能超过90度,温度控制由氢氟酸汽化器温度控制,二级压力要高出一级0.1MPA以上,一级取样合格且二级反应釜重量稳定的状况下,二级冷顶出气连接高压缓冲罐至脱氯化氢塔,塔内温度控制由再沸气加热80-90度之间压力控制在0.8-0.83MPA,同时打开1#冷凝器循环水,当塔压接近0.8MPA时打开2#冷凝器冷冻盐水,温度控制尽量低,然后缓慢打开第二冷凝器尾气阀门以气体形式出料,调整尾气阀门使塔压保持稳定。当脱氯化氢塔底处于正常液位的1/3至2/3时对塔底取样分析,合格打开脱氟化氢1#塔进料泵出料,出料量尽量平稳。待脱氟化氢1#塔底出现200mm液位时开启脱氟化氢2#塔进料泵进料,脱氟化氢2#塔底出现200mm液位时打开再沸器水蒸气阀门开始加热,塔釜温度控制在85-90度之间塔压在0.66MPa左右,回流出现半小时且压力达到0.66MPa后即可对冷凝液进行取样,合格开启塔顶气相物料直接进入氟化氢石墨吸收器,1#的液相物料从回流管收入馏出物缓冲罐中,再用馏出物计量泵打入馏出物汽化器加热后进入氟化氢石墨吸收器,再进入脱氟化氢水洗1,2#塔。脱氯化氢塔尾气先进入氯化氢石墨吸收器,当吸收器发热较严重时,开启夹套冷却水,尾气通入1#氯化氢水洗塔连通2#氯化氢水洗塔,再与脱氟化氢2#塔一起进入碱洗塔1,2塔,从碱洗2#塔顶出气到气液分离器进行取样分析合格开启到粗品冷凝器的阀门,再直接收料到粗产品槽。
2.氟化工艺流程图
六、装置中还有未解决的问题以及这项工作的后继打算。
R245车间虽然工艺较为成熟但设备存在不足:
1.氟化岗位中氢氟酸汽化器和馏出物汽化器加热控制不理想,温度波动频繁,使操作者难以掌控。
2.反应催化剂氯化锑使用寿命不够长,氯化锑不稳定容易分解。
3.氟化釜投料时氢氟酸必须过量,造成原料浪费。
4.氟化反应釜冷顶出气不是太稳定。
5.脱氟化氢塔高度不够,使氢氟酸没有彻底回收。
6.脱氟化氢塔没有去除水分系统。
后续打算:
在实习的这一年中做了许多事、也想了许多,后面我将要更加努力使操作
文档评论(0)