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AAO工艺处理低浓度污水总磷的优化控制.doc
AAO工艺处理低浓度污水总磷的优化控制
摘要:针对AAO处理低浓度城市污水出现出水总磷不稳定,经常超标的现象,探讨分析了其主要原因和对策。分析结果表明,二沉池底部污泥停留时间过长,导致磷厌氧释放;脱泥车间脱泥不均匀,总磷没有及时以剩余污泥形式排出去;进水量不足且浓度偏低,生化池缺少碳源是出水总磷超标的主要原因。通过对污泥龄、污泥回流比、MLSS、溶解氧等几个关键工艺参数的调试控制,优化了工艺参数的各个指标,最终实现了总磷达标的排放目标。
关键词:低浓度污水;AAO工艺;出水总磷;优化控制
中图分类号:[R123.3]文献标识码:A文章编号:
引言:青山湖污水处理厂是湖北省第一座城市污水处理厂,占地75.25亩,2005年改扩建投产的改良A2/O新工艺设计处理能力为2.5万吨/日,项目总投资4308万元,于2007年7月建成投产,出水水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准要求。由于该厂服务片区是老城区,城市污水收集管网系统陈旧,污水收集率低,大部分采用合流制,且南方雨水较多,地下水渗漏,导致进水浓度偏低和水量均匀,导致工艺不能完全正常运行,出水总磷效果控制不稳定。如何有效的控制工艺参数,实现总磷稳定达标排放问题成为青山湖污水厂运行管理的新目标。
1.2 工艺流程及主要设计参数
青山湖污水厂工艺流程如图所示
2 运行状况及存在的问题
2.1 运行状况
青山湖污水处理厂自2007年7月运行以来,通过对工艺系统的优化及运行参数的调试控制,出水水质一直就达到出水水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准要求。但是自2010年实行城区实施雨污水管网分流改造,进水浓度有所提升,但是污水厂进水量显著下降,日均进水量仅1.7~1.8万吨,而且晴天雨天波动性很大,工艺不能完全正常运行,尤其是出水总磷经常出现超标现象。
2.2 存在问题及对策
根据青山湖污水处理厂的实际运行数据分析污水厂进水浓度虽然偏低,但可生化性极其良好,基本没无高浓度工业废水,进水总污染物浓度较设计值低很多。仔细观察二沉池出水堰,水质有些浑浊,藻类繁殖较快,出水夹杂少许污泥小颗粒,水质透明度很低,偶尔可见成团的污泥絮凝体上浮现象。加上日常生产应对晴雨天进水负荷波动性的应变能力不足,出水总磷0.3-1.5 mg/L之间,波动性大,很不稳定。我们分三阶段对青山湖污水厂进行了分析调试。
3.1 第一阶段
青山湖污水处理厂在运行时,为降低出水总磷,首先加大了剩余污泥排放量,减少剩余污泥在二沉池的停留时间,缩短泥龄至6-9d(详见下表4)。污泥浓度MLSS从2011年1-6月平均值3000-3800mg/L下降至2011年7月-2012年6月MLSS1700-2500mg/L。经检测,短期降低出水总磷值0.2-0.35mg/左右,二沉池上浮污泥也减少,但是出水仍然伴随少许颗粒物,出水透明度较低,藻类繁殖很快,稳定总磷出水浓度效果不明显。
理论上按照青山湖厂实际的进水量均值Q=1.7-1.8万吨/日,进水浓度均值COD=154 mg/L,BOD=78 mg/L ,综合考虑南方环境实际参数,每万吨水均产泥量约2.5-3.5吨[1],而青山湖污水厂实际排泥量最高达390吨/月,最低145吨/月,每万吨水最高6.5吨/日,最低2.4吨/日,每月的总剩余污泥量从数值上加大了,但是从微生物的好氧呼吸理化新陈代谢角度分析,聚磷菌吸收的总磷并未按规律以剩余污泥式排出。所以生产上必须参照微生物新陈代谢产生的剩余污泥量,定时、定量的排放剩余污泥量。
3.2 第二阶段
为了深入探讨解决青山湖厂的总磷出水不稳定问题,再从其他方面深入探讨分析降低出水总磷问题。在没有改供氧动力情况下,污水厂污泥浓度从均值3100 mg/L降低至均2200 mg/L时,曝气池溶解氧均值从1.8mg/L上升至2.3mg/L。所以,污泥浓度适当降低有利于增强曝气池转跌的充氧效率[2],更有利于硝化反应,氨氮值最低0.5mg/L。但是过高溶解氧量可能导致污泥过氧化解体,不利于菌胶团的形成,能耗不经济。因此,将污泥浓度控制在1900-2400 mg/L,供氧效率最高。
其次,灵活调节回流比,将回流比维持在较高的30-70%之间,减少污泥在二沉池停留时间,增加前池污泥负荷,有利于厌氧释放磷,但是回流比不能过高,注意控制厌氧池的溶解氧,维持在0.3mg/L以下,最高不超过0.5mg/L,过高不利于聚磷菌厌氧释放磷,而且要回流厌氧池的硝酸盐也容易干扰聚磷菌的厌氧释放。同时,适当逐渐增加曝气池尾端转跌转速,提高二沉池溶解氧量,防止底部污泥厌氧释放磷,及时人工清除二沉池的藻类,观察二沉池出水水质透
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