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JD160A交流异步牵引电动机两年检轴承异音及其原因分析.doc
JD160A交流异步牵引电动机两年检轴承异音及其原因分析
摘要:本文描述了HXD1C机车交流异步牵引电动机(JD160A型)两年检修时在入厂试验过程中出现的轴承异音现象,并对电机出现的轴承异音现象进行分析,确定产生异音的根本原因;并将异音现象和异音原因进行分类对应,从而指导生产,通过改进提升产品质量,减少损失,提高电机运行的可靠性和稳定性。
关键词:JD160A型交流异步牵引电动机;轴承异音;分类;异音原因
中图分类号:U264.1+3文献标识码:A文章编号:
前言
HXD1C电力机车是中国南车集团与德国西门子公司合作,引进消化技术并进行国产化的新一代交流传动机车,机车牵引动力由JD160A交流异步牵引电动机产生[1]。
随着公司JD160A型两年检电机的增多,目前在入厂例行试验时发现了各种的电机轴承异音现象,判断电机轴承有无故障至关重要,因为轴承是电机运转是否良好的一个重要指标,如果电机轴承出现问题没有发现,可能电机再次运行过程无法坚持到下一个两年检便出现轴承故障。
JD160A交流异步牵引电动机共有2个轴承,非传动端为深沟球轴承,属于脂润滑,传动端为圆柱滚子轴承,属于油润滑,润滑油和机车齿轮箱的润滑油共用。
1-非传动端端盖; 2-定子; 3-转速传感器; 4-转子;
5-非传动端轴承;6-传动端轴承;7-主动齿轮;8-传动端端盖
我们听异音的方法一般是直接站在试验台运转的电机旁听声音,如果还无法分辨,可以通过听诊器接触在电机轴承的周围进行听声音;更先进的是通过轴承震动检测系统检测异音源的震动来分析异音。
JD160A 型交流异步牵引电动机在例行试验时出现的轴承异音原因及现象:
油脂过少或油脂过冷
此种异音出现在电机非传动端,常表现为高频的“鸣叫声”,是金属摩擦声,通常多出现在电机初始试验时,也是例行试验时出现最多的状况。 ①当油脂过冷时,持续的“鸣叫声”电机在开始空转时便出现,随着电机空转时间的持续,“鸣叫声”开始断断续续,一般约1分钟~3分钟后消失。②如果在短时间内“鸣叫声”无消除,异音产生的原因可能属于轴承内的油脂过少,此时只要通过注油嘴向电机轴承内注入油脂(油脂不超过200g),直至电机的“鸣叫声”消除为止。如果注油过程中注油超过200g,“鸣叫声”还未消除,停止注油,让电机持续空转,“鸣叫声”便会消除。
油脂过少的原因为机车运行过程中保养不良造成,没有定期补充油脂;
如果油脂缺少,长期得不到补充,轴承长期发热严重,使轴承表面的材质发生变化,会导致轴承出现早期的剥离现象,如果还为及时发现,会导致轴承固死现象。
配件同轴度或轴承室圆柱度超差
此种异音出现在电机两端轴承都会出现,常常表现为低沉的“轰隆隆”,类似强对流天气打雷的低沉“轰隆声”。此种异音表现为持续的“轰隆隆”声或者时无时有“轰隆隆”声音。
此种异音产生的具体原因为:①轴承室圆柱度超差严重;②电机两端端盖止口同轴度严重超差;③电机机座止口同轴度严重超差;④由于端盖止口同轴度和机座止口同轴度超差导致的积累误差过大;⑤装配问题。
处理以上问题,如果异音出现在电机非传动端,首先应将轴承座螺丝松下后重新用力矩扳手对称紧固;如果继续异音,解体电机后,检查电机两端端盖的止口同轴度、定子两端止口同轴度和轴承室的圆柱度;如果属于轴承室圆柱度超差,则要更换轴承座;如果机座止口同轴度和端盖止口同轴度超差比较小,可以通过两个电机互换配件的方式重新组装,通过减少积累误差的方式消除同轴度严重超差导致的异音问题。
轴承疲劳剥离
此种原因导致的轴承异音在电机两端都会出现,电机异音表现为:“咚咚”的声音,而且震动较大,随着电机转速的加大,异音会越来越大,震动越来越大。如果遇到此种情况,电机应停止试验,防止轴承在试验台上烧死。
当电机出现异音时,必然存在异音的震源,所以我们也可以通过震动的手段检测轴承的异音现象,通过轴承震动学分析.
下图为JD160A传动端轴承外圈轻微剥离时通过JL601轴承震动检测系统在电机1860rpm时,检测到的轴承外圈故障频率0.0878n=163HZ(n为电机转速):
轴承剥离形成的机理为:轴承的内外滚道和滚动体交替进入和退出承载区域,这些部件因长时间承受交变载荷的作用,首先从接触表面以下最大交变切应力处产生疲劳裂纹,继而扩展到接触表面在表层产生点状剥落,逐步发展到大片剥落,称之为疲劳剥落。疲劳剥落往往是滚动轴承失效的主要原因,一般所说的轴承寿命就是指轴承的疲劳寿命。
轴承疲劳剥离的早期原因有很多:①轴承热处理不当;②轴承材质不当;③轴承结构的缺陷;④轴承的油脂
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