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余热发电投入后遇到的问题及处理措施.doc

余热发电投入后遇到的问题及处理措施   摘要:随着社会的发展与进步,重视余热发电投入后遇到的问题对于现实生活具有重要的意义。本文主要介绍余热发电投入后遇到的问题及处理措施的有关内容。   关键词 :余热发电;处理措施;问题;投入;   中图分类号: TM61 文献标识码: A 文章编号:   引言   事出有因,如果我们针对出现的问题进行一系列改造处理,余热发电投入后使熟料生产、余热发电均得到稳定运行, 将会创造良好的经济效益和社会效益   一、实例简介   某公司拥有2500t/d,5000t/d新型干法水泥生产线各一条,分别于2003、2004年先后投产运行,同年技改增加余热发电项目,于2006 年1 月投炉发电。投入运行后由于介质温度及系统阻力等方面的变化,遇到了一系列问题,运行效果不理想。   二、系统工艺流程   余热发电系统在熟料生产线的窑头和窑尾各安装1台余热回收锅炉,并配置一台13200kW的凝汽式汽轮发电机组。窑尾余热锅炉(PH炉)利用五级预热器出口烟气的热能产生过热蒸汽和一部分高温热水,窑头余热锅炉(AQC炉)利用篦冷机中部高温废气的热能产生高温热水。过热蒸汽直接从汽轮机前汽缸进入汽轮机做功,高温热水通过闪蒸产生低压饱和蒸汽进入汽轮机后汽缸做功。汽轮机拖动发电机完成能量转换过程。发电机的出线接入水泥厂变配电所,向全厂供电。   三、余热锅炉投入后遇到的问题及处理措施   2.1 2500t/d生产线多次出现高温风机堵转跳停   2006年投炉运行后不久,窑系统高温风机运行期间便经常出现电流突然升高,同时伴随风机转速下降,预热器系统负压下降,严重时高温风机电流超过额定,多次出现风机跳停止料事故。分析认为,出现高温风机瞬间电流上升时,现场反馈高温风机出口出现正压喷灰现象,通过观察窑尾锅炉出口到高温风机连接管道有一处角度偏小,管道积灰后瞬间塌落,造成高温风机堵转。对此采取了以下措施。   (1)在出现高温风机电流瞬间上升时,操作上采取及时降转应急操作,避免了高温风机超额定电流跳停现象。   (2)利用停机检修机会在易积灰的风管下部安装了高压喷吹管,定时对积灰高压清理,减少集中塌落,有效缓解了高温风机“堵转”现象。   (3)利用年底大修在余热管道增加放灰斗、卸灰管道和锁风下料器,形成连续卸灰,避免大量积灰瞬间塌落造成高温风机堵转。采取以上措施以后,再没有出现高温风机堵转现象,避免了对主机设备的危害,也保证了生产的连续性。   2.2 投炉时5000t/d高温风机进风口出现拉损变形   2006年12月一次投炉操作中,出现高温风机电流上升较多,操作员根据运行电流虽进行降转调整操作,出现高温风机进口拉损变形,被迫止料处理。分析认为,投炉过程中,窑尾旁路阀门调整幅度过大且时间太快,窑尾锅炉出口温度下降幅度大(下降了约100℃),高温风机风量增大较多,同时高温风机进风口处存在焊缝开焊,最终造成进风管道拉损变形。   在正常投炉关闭旁路阀门的过程中窑系统参数变化见表1。由表1参数变化可见,出现变化较大的在窑尾锅炉环节,这是投炉过程需要重点关注的环节。当窑尾旁路阀开至50%前,系统温度、压力变化缓慢,当旁路阀门开至50%以上时,系统温度、压力出现明显变化,因此制定了严格的旁路阀门调整制度,具体如下。   (1)旁路阀门由全开关至50%前,每次开关幅度可以大一些,调整间隔时间也可以短一些(可参考间隔5min关10%)。   (2)旁路阀门由50%继续向下关时,必须谨慎小心,每次开关幅度不能太大,调整间隔时间也必须放长(可参考每间隔10min关5%),同时,要密切关注高温风机电流和系统压力变化,及时对系统拉风加以调整,防止出现大幅波动现象。   (3)退炉操作的原则仍然是掌握好系统负压的稳定,可参考投炉操作进行。   这些措施规范了投、退炉操作,避免了期间拉风波动,稳定了系统运行。按此要求操作没有再出现因操作原因造成的停机事故。   2.3 5000t/d线窑尾废气经过PH锅炉降温后无法有效进行增湿塔喷水调质   5000t/d线在余热发电投入后,废气温度降低较多,原增湿塔水泵无法适应投炉后废气温度变化,水量大时易造成增湿塔湿底,水量小时电收尘效果差,窑尾烟囱出现冒烟。针对窑尾废气经过PH锅炉降温后无法有效进行增湿塔喷水调质,从而影响收尘效果的实际情况,分析认为,原有增湿塔回流式喷枪所喷雾滴直径大,废气温度降低后,雾滴不能在下落过程中完全气化,是引起增湿塔喷不进水的直接原因。根据其他厂家成功应用经验,改用变频喷雾设备,对喷水泵电机进行了变频改造,新装喷雾泵可根据设定的控制温度目标和反馈值自动调整喷水量。改造后能及时调整入电收尘气体温度,保证了收尘效果,增加了喷水量也没有湿底

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