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2014年检修总结014年检修总结
华星石化公司
2014年装置停工检修及改造工作总结
根据生产部总体安排,以“安全第一、质量优先”为指导思想,以“严把安全关、质量关”为根本宗旨的装置大检修于2014年10月中旬全面展开,检修中完成了对仪表设备、技术改造、设施检修等多方面工作。
现从以下几个方面总结本次大修改造工作:
第一部分:检修改造准备工作
1、制定检修计划和方案
运维中心仪表专业于2014年4月统计完成,并制定《2014年10月全厂停工检修计划》,确定仪表检修内容202项,及时统计、申报各部检修需求材料,做好检修物资准备。根据检修时间安排,认真制定检修方案,合理安排检修时间,确保无检修漏项。
2、成立检修小组
为确保检修有条不紊地进行,仪表专业成立检修小组,从各方面着手做好检修工作。
第二部分:检修改造停工工作
为保证现场仪表在停工过程中不被损坏,仪表人员采取了以下措施:
1、将不能用蒸汽吹扫的仪表切出;
2、根据工艺吹扫进度,将所有仪表放空打开,主要包括引压管、玻璃板、浮筒液位计等仪表放空;
3、人员安排到位,每人负责固定区域,保证仪表吹扫干净;
第三部分:检修改造实施工作
主要工程量
(1)检修工作
各装置主要工程量情况如下:
三车间:拆装更换提升管反应器热电偶8支;铺设更换TE1202、TE1606、FT1229、TE1406、TE1402仪表信号线;增加气压机入口罐液位LT801;气压机调节油压力PT005;更换流量计3台;清理玻璃板液位计75台;动火整改仪表伴热线及引压管150米;拆卸检查调节阀10台;清理双转子流量计4台。
DCC:拆装更换提升管反应器热电偶4支;清理双转子流量计7台;检修雷达料位计3台;更换流量计5台;动火整改稳定岗位30台玻璃板液位计伴热线;动火整改精制岗位45台玻璃板液位计伴热线;清理靶式流量计5台;新增气压机入口罐液位LT1502;新增柴油至原料油常柴线流量计;配合烟气脱硫项目DCS系统硬件的扩展安装;油浆系统8台调节阀需拆卸检查;清理分馏区域内油类液位计、玻璃板22台;更换分馏二层汽包4台玻璃板、高压玻璃面板(每台2块)。
乙苯苯乙烯:清理乙苯玻璃管液位计33台;乙苯清理、疏通浮筒与双法兰液位计35台;乙苯拆装检查、清理调节阀10台;乙苯产品罐TA801A液位计更换;新增乙苯产品罐TA801A、TA801B温度指示TE8003、TE8004;动火整改仪表伴热管线310米;清理苯乙烯磁翻板液位计与玻璃管液位计40台;清理苯乙烯浮筒与双法兰液位计36台;清理苯乙烯浮筒与双法兰液位计清理36台;苯乙烯调节阀清理刷漆3台。
公用工程部:热电车间更换流量计2台;动火整改仪表伴热线80米;1#2#3#炉 ,炉床温度检查更换8支;1#2#3#炉 ,现场高压玻璃板水位计更换6台;3.5Mpa蒸汽放空阀更换;1#减温水调节阀拆卸检查。动力车间3台涡轮流量计安装;动力至热电除盐水站增加超声波流量计1台。
气柜:更换仪表伴热线450米;新增净化风、循环水、1.0MPA蒸汽、干气、氮气流量计各一台,DCS做相关组态。
(2)系统点检
在本次检修中,还分别完成了运行二部DCC、运行四部乙苯苯乙烯装置的横河CS3000 DCS系统和TRICON的SIS系统,公用工程部热电一、二期新华XDPS系统的点检,所谓点检,即为了维持生产设备的原有性能,通过人的五感(视、听、嗅、味、触)或简单的工具、仪器,按照预先设定的周期和方法,对设备上的规定部位(点)进行有无异常的预防性周密检查的过程,以使设备的隐患和缺陷能够得到早期的发现,早期预防,早期处理,这样的设备检查称为点检。
点检主要对DCS、FSC系统运行状态、供电及接地系统是否符合要求进行了检查,对各卡件通道进行了点对点的测试,对机柜风扇(包括内部风扇)和操作站主机风扇进行了更换,对机房内设备及各操作站的表面灰尘进行清理,排除在接地、网络、电磁干扰、硬件老化、软件升级等多方面存在的问题,使各系统在日后更加安全平稳运行。
2、进度控制
为保证检修项目有条不紊地进行,运维仪表专业采取了如下措施:
(1)根据检修方案及时安排允许动火之前及停电期间(10月23日-28日)的非动火检修内容。
(2)装置允许动火后,根据现场情况对仪表动火检修内容进行动火作业。
(3)每日早晚两天“碰头会”,汇总当日工作量及明日工作安排,如有难处理问题及时向领导汇报,确保检修进度。
3、完成情况
本次检修计划检修工程量202项,实际完成工程量197项,其中1项因工艺条件限制未能完成,其余4项工艺取消。
4、质量控制
为确保检修质量,特定了以下几点标准:
(1)现场仪表外壳无脱漆、破损、裂痕等;接头法兰或螺丝连接良好,无渗漏。? 仪表连线良好,接线端子松动。仪表零部件装配牢固、无松动。带有探头的仪表,如射频导纳物位计等探头应完好,无
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