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中卸生料磨专利技术.
中卸生料磨专利技术
(1.金刚集团白山水泥有限公司;李中书1,翟亭鸣1
2.长春理工大学材料学院孙德成2
电
我公司3200t/d生产线于2007年7月点火试生产,回转窑规格为φ4.3m×66m。配置2台φ4.6m×8.5+3.5m中卸生料磨,烘干热源取自窑尾废气,设计台时为150t/h。投产以来生料磨台时历史最好水平为180t/h。为进一步提高磨机台时产量,降低电耗,我们对选粉机回料系统进行了技术改造。
1基本情况
1.1工艺流程与设备参数
图1中卸生料磨系统工艺流程
表1主要设备技术参数
设备名称 规格型号及性能参数 球磨机 规格Φ4.6*8.5+3.5 生产能力:150t/h,功率:2800kw 出磨斗式提升机 型号:NBH600*45500 输送能力:690t/h 组合式选粉机 规格:TLS2800 生产能力:160t/h 风量:24000m3/h 系统风机 1.2原料
我公司物料配比:石灰石86%,硅石7%,铁粉5%,粉煤灰2%。由于原材料易磨性差,见表2。虽然从很多方面做了大量工作,但生料磨台时一直偏低。主要体现在出磨细度偏粗。细磨仓的平均球径39mm左右,无法降低。
表2生料易磨性
试验方案 生料1 生料2 生料3 生料4 生料5 粉磨功指数Wi(kwh/t) 16.8 15.6 15.6 16 15.9 易磨性等级 较差 较差 较差 较差 较差 R5+ R2.5+ R0.9+ R0.2+ R0.08+ 1 1.5 2.9 6.1 35.8 83.8 2 1.2 2.6 4.8 33.1 80.5 3 1.7 3.1 5.4 34.4 81.6 4 1.6 2.9 5.4 30.1 78.4 5 1.5 2.4 4.0 27.0 74.1 6 1.4 2.4 4.2 26.8 73.7 7 1.1 2.2 4.0 25.1 71.3 8 1.5 2.5 3.8 23.4 70.2 9 2.6 3.9 5.3 26.5 72.2
图3细磨仓改造前筛析曲线
2.2对问题的分析
细磨仓应吃“细粮”:所谓“细粮”,在水泥行业一般指物料粒度小于2.5mm。而本厂进入细磨仓的物料从磨内筛析曲线看,1号样,有大于5mm的,细磨仓球径为30mm、40mm、50mm很难将其砸碎,使细磨仓的研磨能力大大降低,导致磨机给选粉机供的物料过粗,使选粉机的循环负荷率过大。出磨斗式提升机与选粉机电流容易超负荷,产量无法提高。应安装筛分装置,使较大颗粒的物料回到粗磨仓。
3 技术创新改造内容
2010年6月份我们根据设计方案,自行加工制作了回转筛,筛的尺寸为Φ800(1200)×1800mm,筛孔直径6mm,动力配备5.5KW电机,并同时配备变频器,转速范围为40-50r/min,以便于调整筛体转数,调整筛析效果。筛体上加装无动力振动棒,防止筛网堵塞。同年7月份投入使用,并对级配进行了调整,如表4。
图4所示位置即为选粉机回料分级装置,选粉机回粉经过此装置后大于6mm的粗粒子进入粗磨仓。
图5选粉机回粉经过分级装置后,小于6mm的较细物料通过回粉斜槽进入细磨仓。
表4调整前后研磨体级配
仓别 粗磨仓 细磨仓 总计 规格/mm Φ90 Φ80 Φ70 Φ60 Φ50 合计 平均球径 Φ50 Φ40 Φ30 Φ20 合计 平均球径 调整前/t 19 24 15 16 15 89 71.8 18 26.5 26.5 71 38.8 160 调整后/t 18 20 17 16 10 81 72.47 9 30 27 12 78 34.62 159 仓长/m 4.5 4 9.5 衬板各隔仓板形式 阶梯衬板,单层(篦孔宽度15mm) 波纹衬板,单层(篦孔宽度15mm)
通过对中卸提升循环磨系统选粉机回料环节增设分级装置,进一步优化了磨机一仓和二仓的研磨效果,由于细磨仓中不再有6mm以上的大颗粒,所以细磨仓的平均球径由之前的38.8mm降至目前的34.62mm,系统循环负荷率由500%降至300%,选粉效率由50%提高到60%,出磨生料细度由19%降至16%。2010年1-6月份生料磨台时平均为180 t/h,7-12月份平均为190t/h,台时提高10t/h,全年可节余用电费用 130万元。
表5改造前后数据对比
选粉机转速(Hz) 出磨斗式提升机电流(A) 细度(%) 产量(t/h) 调整前 30 140 1 180 调整后 27 100 1 190 表6细磨仓改造后筛析曲线
R5+ R2.5+ R0.9+ R0.2+ R0.
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